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樓主: silei126

去毛刺太費時費力了,誰有良策,誰能做該非標我們全套買

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51#
發表于 2013-8-23 12:34:52 | 只看該作者
市場上應該有類似的去毛刺機,只是要針對你的產品重新定制上料和隨行夾具,可惜沒有實力做設備啊,不然倒是不錯的機會。有大神的話記得招俺做兼職啊,以下供參考?;貜屠锩嬖趺粗苯淤N圖?
) P3 ^* O2 I7 o. I3 t6 r% H

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點評

你這個應該是機床展上面的樣本吧?哪個公司的啊?哪地方的?  發表于 2013-8-23 13:59
52#
發表于 2013-8-23 12:59:40 | 只看該作者
從照片上看,似乎是銅的啊,不知是哪種銅,若是紫銅或無氧銅,同時產品的量夠,完全可以考慮用壓力機冷擠!毛坯下料后,去毛刺,然后直接放到模具中冷擠,既能達到產品要求,同時節約材料。(若是銅材的話)
53#
發表于 2013-8-23 13:19:27 | 只看該作者
建議車一刀,我們公司目前采用這種方法,一致性好。手工去確認很麻煩。
54#
發表于 2013-8-23 14:24:47 | 只看該作者
不懂
55#
發表于 2013-8-23 14:30:16 | 只看該作者
本帖最后由 farewellll 于 2013-8-23 14:31 編輯 ' E/ @2 }/ [* F% q4 C& u7 T% s* i3 b

/ h) P  [* n1 y7 u! A; u我想最好還是在切斷時就不留臺,好像任何事情想做細致了都沒有現成的辦法,加裝置,加動作,改程序,用新技術,希望樓主順利量產了,量產順利了,給大家提點下是如何做到的。
% [4 D' D, n, a  E: N' n
. C7 d8 [& b$ d* n

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點評

可行個毛啊。這行會影響大大影響上一步的工效  發表于 2015-1-31 21:09
這個可行啊  發表于 2013-8-31 16:41
這個裝置優化下,或可行  發表于 2013-8-23 20:54
56#
發表于 2013-8-23 14:32:07 | 只看該作者
學習中
57#
發表于 2013-8-23 14:46:02 | 只看該作者
這個似乎沒有必要開發設備,還是在加工機臺上想想辦法吧!
  y$ k2 C- h( R* A! R5 R
58#
發表于 2013-8-23 15:21:46 | 只看該作者
這個凸臺應該是車床主軸中心線和刀尖不在一條水平線上導致的,國產機床大多如此...美國、日本機床很少出現這種情況。調整刀具,讓刀尖和主軸回轉中心線在一個水平線上

點評

切斷的時候只剩1mm直徑的細桿 會被擠斷的 車削時都這樣  發表于 2013-8-23 18:02
59#
發表于 2013-8-23 16:08:14 | 只看該作者
學習了
60#
發表于 2013-8-23 16:33:52 | 只看該作者
做個裝用夾具銑了它
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