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機修問題:兩軸數(shù)控車,軸向波浪狀解決辦法

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1#
發(fā)表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前干的活都是半精車活粗車,沒注意這個問題 ,最近做精車才發(fā)現(xiàn)。最大處和最小處最多相差0.04。先別說我工作不仔細(xì),我是做農(nóng)機配件的要求都不高,粗車半精車,甚至精車(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以內(nèi)的才用內(nèi)徑表或外千。( B7 Q6 X' o3 b% y4 Y/ x5 f+ T

# }0 _8 e! m9 H$ W7 c發(fā)現(xiàn)了問題跟主任匯報,找來機修師傅,機修簡單看了看,說是主軸軸承有問題。然后就打開主軸箱,調(diào)整軸承背帽,忙了近半小時。試車,沒見效,機修師傅說可能是平面軸承要換了。小廠,機床附件從來都沒有庫存,之后上報,等軸承。這些天就繼續(xù)做一些粗活。
! @6 {5 ~. J' }5 M& S8 o7 a7 y
; l' R% L. X( ]* g今天有時間了,就自己琢磨,因為我一直都認(rèn)為主軸是沒問題的,至少不是主要原因,也不會是刀塔活X軸絲杠問題問題(不做過多解釋)。既然有疑問就要想辦法實踐解惑。5 c7 \; [. {8 `, u" h" |

7 o# @2 p1 \9 l& C4 z0 {先拿了一根棒料車好外圓,觀察發(fā)現(xiàn),波浪狀只在靠近卡盤70左右開始出現(xiàn),越靠近卡盤越明顯,這樣基本排除z軸絲杠問題。3 e" z8 B# P/ A9 l6 q
繼續(xù)。在卡盤上卡一個長度約80的驗棒(外圓精磨),把百分表吸在刀塔上,主軸不動,測量點放在驗棒外圓,大致與刀尖對齊,然后手動Z軸,表針在靠近卡盤70左右開始微動,繼續(xù)向卡盤方向移動,指針擺動越加明顯,最大近0.02。) {2 u# j& y+ [8 A
調(diào)整百分表,離開刀尖大約300(相對刀塔Z軸的負(fù)向),重做上一步,指針絲毫未動。
$ [$ Z% j) R, G. T3 f& F) R& e$ x1 E8 m8 C
到這我基本確定了應(yīng)該是機床導(dǎo)軌的問題,不知道我的判斷是否正確。
+ h1 E' X8 k5 e9 x! ]  n+ S5 b. i' y" o. t5 f' {& C7 x6 [
還請社區(qū)里的大俠幫忙判斷一下,或者還有其他方法,一起討論一下。
: F  n' O5 _- z. |8 O* G8 i! F  \本人是做數(shù)控的,編程,調(diào)機,加工就是一個人。機修經(jīng)驗基本沒有,還希望各路高手不吝賜教,先謝過!. c/ l# X. D$ j5 @- l# B

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2#
發(fā)表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看該作者
你的機床撞過車嗎?
3#
發(fā)表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看該作者
很明顯,Z軸絲桿與機床導(dǎo)軌,機床托板,絲桿座   安裝位置誤差大,或者撞機導(dǎo)致位置誤差大。" f0 x7 W) b. B, r8 h7 H
% a5 |8 z, y4 b% I- Z; F2 x
  解決方法,簡單的是松下絲桿座,反反復(fù)復(fù)開臺Z軸。調(diào)至Z軸絲桿在沒通電的情況下,用手能很輕松的轉(zhuǎn)動絲桿。然則鎖緊絲桿座

點評

大哥,靠近主軸時,是不是絲桿座和托板螺母座是不是很近了。你想想  發(fā)表于 2013-5-21 21:35
別問為什么其他位置沒有這樣的話,頭痛一定是頭的問題?腳痛一定是腳的問題?牽一而動百,自己去試試行不行再說。  發(fā)表于 2013-5-21 21:28
為什么其他位置沒有?  發(fā)表于 2013-5-21 21:20
4#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看該作者
yaoyonm 發(fā)表于 2013-5-21 21:04
: u1 v0 o9 |. t- J# ?, o2 j6 y你的機床撞過車嗎?

& K" m, x- M; ~/ q- f. r沒有5 h, S7 e. H/ P
5#
發(fā)表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看該作者
個人感覺不是導(dǎo)軌的問題。因為如果是導(dǎo)軌的問題,單單這靠近卡盤的70MM有問題,其余部分沒問題,不好解釋。
$ ~0 g( `* y7 c( s可能是在車削靠近卡盤的這一段相對應(yīng)的Z向絲杠有損傷。
6#
發(fā)表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看該作者
做批量產(chǎn)品時,總是只用到一部分的絲桿,那部分的絲桿磨損會嚴(yán)重些,
7#
發(fā)表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看該作者
導(dǎo)軌不會這么明顯,方法提出,仁者見仁。數(shù)控車這現(xiàn)象太多了,主軸有問題肯定不是規(guī)則的波紋,波紋可以肯定是絲桿與螺距相合

點評

謝謝 有時間會試一下  發(fā)表于 2013-5-21 22:26
8#
發(fā)表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看該作者
。。。 2絲是符合普通數(shù)控的合格范圍的
9#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-22 11:47:32 來自手機 | 只看該作者
行中 發(fā)表于 2013-5-21 22:25
  @+ w5 O8 _( C8 m5 T) v& X導(dǎo)軌不會這么明顯,方法提出,仁者見仁。數(shù)控車這現(xiàn)象太多了,主軸有問題肯定不是規(guī)則的波紋,波紋可以肯定 ...
: E! p, D: u* _
剛才量了一下,波紋規(guī)律與絲杠螺距吻合,和你判斷相同,大俠就是大俠,等有時間自己動手調(diào)試一下,謝過
10#
 樓主| 發(fā)表于 2013-5-22 13:44:37 來自手機 | 只看該作者
行中 發(fā)表于 2013-5-21 21:12! J$ }' a2 C8 T6 I, K4 ]
很明顯,Z軸絲桿與機床導(dǎo)軌,機床托板,絲桿座   安裝位置誤差大,或者撞機導(dǎo)致位置誤差大。
. x/ z% G2 q$ X) F" S
# Z( W, G4 _! N2 E* T  解決方法 ...

: c: z# |/ C  s7 \& r8 O問題已解決,和大俠判斷一樣 ,是伺服電機座螺絲有未緊固現(xiàn)象導(dǎo)致,調(diào)整后,用昨天的方法重新試機,波峰波谷最大相差0.003以內(nèi),再次謝謝

點評

敢問大俠做數(shù)控幾年了?  發(fā)表于 2013-5-22 18:49
天朝的數(shù)控大多數(shù)是這樣的,不用謝。很多這樣問題,在機床廠解決很容易,只需要一小小工具。估計是他們不作為  發(fā)表于 2013-5-22 14:03
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