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自動化沖床

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1#
發表于 2013-1-21 17:57:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
! K, {6 e) ]; w1 Y: Y7 J
這是一臺高速沖床,一秒鐘沖8次,動力為高速氣缸主要沖陶瓷生批片,這是一代機有兩個問題。1.氣缸固定用的是氣缸自生固定螺紋,氣缸與直線軸承連接用的是浮動接頭和聯軸器,這樣連接浮動接頭和聯軸器有間隙。導致沖孔剛性不好產生二次沖孔,影響孔的質量。我想改為,固定氣缸的缸體的配合孔,孔與直線軸承孔加工時一刀下,中間浮動接頭和聯軸器改為剛性連接。這樣會不會影響氣缸的散熱。我覺得會更有利于氣缸散熱,精度會更高。2.沖針和底模的安裝,現在不能重復定位,每次都要調整針和底模,針是0.48、0.15的。現在想改為銑床刀灌形式,把配合錐度改小,加長配合。這樣我就可以調整一次,以后得換針可以實現重復定位,底模也采用同樣的方法。請問大家這樣重復定位精度能達到0.02以內嗎?大家有沒有別的方法,請指教!謝謝!
' A( m6 G: x: s8 t( H

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2#
發表于 2013-1-21 18:59:00 | 只看該作者
這么快啊 0.05應該沒問題。
3#
發表于 2013-1-21 22:02:10 | 只看該作者
原定位用浮動接頭是有講究的,剛性連接會有新問題出現,可能氣缸會很容易壞。
4#
 樓主| 發表于 2013-1-22 09:40:58 | 只看該作者
jidianweixiu 發表于 2013-1-21 22:02 + D, f4 e8 n; a9 i
原定位用浮動接頭是有講究的,剛性連接會有新問題出現,可能氣缸會很容易壞。
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這點我已經考慮到了,現在考慮固定氣缸缸體,直線軸和固定汽缸的孔,保證同軸度,這樣進行硬連接,保證氣缸、直線軸、沖針在統一中心軸線上,這樣是否可以。
4 G8 t. f8 x) |* ^
5#
 樓主| 發表于 2013-1-22 09:45:41 | 只看該作者
lvpeizhu 發表于 2013-1-21 18:59 ! s: p0 l) X0 i7 f2 }
這么快啊 0.05應該沒問題。

) }4 z, f/ B6 e% c  }關鍵要找一臺能磨外圓和內錐的磨床,最好是一次裝卡就能成活,我覺得可以保證0.02.
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