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親歷分享:上海第一機床廠外圓磨的修理

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1#
發表于 2011-10-21 23:09:07 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  這一個星期都在搞外圓磨.首先是磨床床身沉淀池溢油..經檢查,工作臺往復油缸有少量漏油.加上系統回油沖刷床身.可能將異物沖入沉淀池堵了半邊回油口.而且油臟變濃.回油不暢.導致溢油.清理床身更換液壓油和油濾.問題解決.
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  用了沒有半天問題又來了.這次是砂輪進刀費力.平時一個手進刀很輕松.現在要兩個手進刀都費力.我首先懷疑是砂輪架靜壓導軌缺油所致.調高機床潤滑壓力.沒有效果.而且發現砂輪進刀緊,退刀松.可以排除靜壓油路的問題。$ }6 j$ a5 s6 a% [5 w
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我又懷疑是進刀絲桿一側的平面軸承有問題.如果判斷正確.這將是大手術.而且還會耽誤生產.我還是從外圍多檢查檢查.檢查中發現關掉液壓.進刀退刀都比較輕松.液壓一開啟,進刀就緊了.我懷疑是消除砂輪進刀間隙的油缸壓力太大.頂死了砂輪架。我就旋松了油缸的進油管口.可以釋放一定的壓力.
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結果還是一樣緊.這下不得不懷疑是進刀絲桿平面軸承的問題.拆掉砂輪架.絲桿靠齒輪一頭是套.另一頭是平面軸承和定心軸承.換上后軸承后.我已經是筋疲力盡.效果卻不明顯.又懷疑是砂輪近刀時,快進有缸的后端困油.所以進刀費勁.拆掉快進油管.問題還是沒解決.沒辦法只好理清思緒,從頭開始.再次懷疑到消除砂輪間隙的油缸.直接把進油管拆開.砂輪進刀一下子輕松了., U7 W. y% r" o; ~2 E; P6 p7 C

! W: i8 C' d' L) M0 G這下我傻眼了.油缸直接從主油路分了根油管.再也沒其它東西.主系統壓力我已經對照說明書反復調整了N遍.思來想去唯一能檢查的只有濾油器了.油濾是剛換上的.而且是直接從廠家發的貨.拆掉油濾問題還沒解決.只好調低主系統壓力試試.主壓力調整到0.8Mpa的時候(一般正常壓力在1~1.2Mpa).砂輪進刀輕松了。裝上油濾問題又來了。懷疑油濾太密。使砂輪消隙油缸回油不暢。導致砂輪進刀受阻。將油濾掏空后加上銅絲網。問題解決。難道是壓力表也出了問題。
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0 _2 {8 N  N5 m: n) L* K( m. a" e星期一再換個壓力表看看。是不是油壓表讀數不準。繞了好大一個圈子哦!還好問題解決了不然明天也別想自在。最討厭加班。
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2#
發表于 2011-10-22 00:37:38 | 只看該作者
樓主修機是用 猜測法 來著? ) _6 g4 X1 O  @4 O2 a% W# j: p1 R

7 l& ]% P1 W0 r* ~/ Y3 K/ N6 w俺這邊是不允許用這種方法的。' s4 V, v: j2 r- q5 T0 E
一般都是先進行精度檢查,操控件順暢度檢查等等,再依據檢查報告來判斷問題和提出對策。
3#
發表于 2011-10-22 08:21:56 | 只看該作者
樓主不錯,見得多,練得多,多琢磨,自然就成高手了。
. U% W+ A& A. ]2 A* s1 S0 z; N一個故障,有N種可能性,只能是從簡到難逐步排除,這也是學習積累的過程。只有到一定程度才能快速準確判斷故障。4 w7 K: J7 m* w
4#
發表于 2011-10-22 09:23:47 | 只看該作者
一個個排除,樓主辛苦了
; b% {" e$ @! ?$ }3 M2 ?( z# ^同時也給大家長經驗了
5#
發表于 2011-10-22 11:23:55 | 只看該作者
是一個不錯的教科書,經驗需要慢慢的積累
6#
發表于 2011-10-22 11:39:31 | 只看該作者
經驗在于積累。先搞懂原理,再分析。而后由簡單到復雜,一步一步地向成功進軍。
7#
 樓主| 發表于 2011-10-22 12:35:45 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2011-10-22 00:37 9 m9 E2 y' B! d
樓主修機是用 猜測法 來著? # R/ Q5 i6 V! V

* A0 Q7 K* r4 R9 Q俺這邊是不允許用這種方法的。
$ b' n" g# w$ P5 U# }
機床是不說話的.只有靠經驗去排查.先否決容易檢查的,再去否決難查的.一個問題的出現,可能關聯的東西很多.再有經驗的師傅也不能百分之百的確定問題出在哪里.也要進行排查.最終找到問題的所在.
- C* {( k4 r. f
8#
發表于 2011-10-22 12:56:40 | 只看該作者
俺廠的機修步驟和您的方式不同,車間開單后要先回復修機需要的時間,再和車間協調正式修機的確切時程。5 D9 B3 n5 x% J6 P% r

5 b1 Z2 O1 D+ V9 A因此,必需在動手修機前把可能的問題找出來,并提出對策和時程表,部分零件需外購且耗時長的情況,則分階段來修。  f" [) ^9 I7 }* f0 B
4 X4 y+ V! Y5 S
一切目標都是以減少待修停機的時間為前提。
9#
發表于 2011-10-22 13:09:03 | 只看該作者
補述:' h1 p- B/ z& g
: D- r/ F3 `5 B3 z. {5 i
當修機時間超過預期時,機修部門必需給車間一份原因分析報告;修機后未達到對車間保證的保質期或返修期短,也同樣要給車間原因分析報告。
2 t0 F4 I7 b  T+ E6 Z  t$ X
* n; ?: ?! _. i/ ?* z7 A( F因此,俺廠的機修部門在車間是很被信任和尊重的。; O0 k( p9 _4 |1 L! j& t

+ L  }- x; k- \) b# N" h機修人員就是在這樣的環境條件要求下技術持續在成長。
10#
 樓主| 發表于 2011-10-22 13:37:06 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2011-10-22 13:09
! @3 f$ c5 [: A4 }  u8 M/ K補述:
' Y7 V! u2 ^0 V2 N- ]* T& p$ r3 B8 Y" r: v. f. t- K& B0 V
當修機時間超過預期時,機修部門必需給車間一份原因分析報告;修機后未達到對車間保證的保質期或 ...
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以前我們廠的機修加起來有上百人.現在不足十個人.我一個人要照看兩臺T6112.一臺T68三臺龍門刨.一臺周邊洗.兩臺搖臂鉆.三臺立銑(SX5042).十臺普車.兩臺外圓磨.兩臺噴涂改裝普車.一個清理室.五臺行車.還有時間走你那樣的工作程序嗎?
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