最近做的一個小項目——“鉸鏈自動涂油鎖螺絲”,調試了幾天,但運行效果不盡人意,更改的方向暫時拿不定主意,故先來論壇請各位大俠給點意見或建議...
原本操作工藝:操作工將兩顆M4內六角機米螺絲,依次涂好潤滑油,并用內六角扳手擰進鉸鏈兩端的牙孔中。
現有設備流程:操作工將鉸鏈放到特定位置定位后,按啟動按鈕,設備自動涂油并鎖螺絲,人工取走成品即可。
設備動作簡述:振動盤出料→螺絲單顆分離→潤滑油擠出→電批鎖螺絲→各機構復位
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2018-5-23 16:27 上傳
目前設備存在問題: 一、螺絲鎖不進去: a.單顆螺絲分離送出來并準備鎖的時候,螺絲后端傾斜嚴重,電批往前推動鎖螺絲時,螺絲對不上牙孔,螺絲鎖到一半容易憋死或者根本鎖不進去,比較少見; b.出來的螺絲是反料; c.一端螺絲鎖進去了,另一端鎖不進,電批空轉;
二、螺絲鎖進去但電批退不出來: a.電批扭力過大,一下子鎖的太緊,批頭跟螺絲內六角孔憋住卡死,比較常見; b.螺絲鎖完后,鉸鏈有一頭翹起來,電批卡死在里面,比較常見;
三、螺絲進料分離異常: a.螺絲進不去分料的孔里——震動盤軌道卡料,軌道中的螺絲脫節,沒有足夠的動力往前推送,比較常見; b.螺絲是反料——震動盤不能憋料,軌道滿料后必然出現反料; c.螺絲品質異常——偶爾出現螺絲長度差異大的,分離時容易卡料;
備注: 1.震動盤不能憋料,軌道滿料后必然出現反料,如何能保證順利供料?——難道控制上做成供料一次震動盤開啟一次… 2.鎖螺絲容易卡死跟鎖的深淺有關,但目前來看鎖的深淺不可控制,氣缸滑臺的速度、電批轉的時間、批頭伸縮余量等因素都會影響其深淺…
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