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如何減小軸桿中頻感應淬火彎曲變形?

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1#
發表于 2008-3-18 22:09:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩有一緊急 問題求教,請賜教!先謝謝了!
/ M5 _8 h% Z* t1 b) _零件材質:42CrMn,熱軋狀態;加工零件為外圓24.5,長度700的軸桿,兩頭有花鍵,火前機加工外圓跳動中部控制在0.2以內,兩頭花鍵跳動控制在0.03左右,但中頻淬火后中部跳動范圍達到1.7~4.2,花鍵跳動達到0.1~0.3(無法滿足產品跳動0.05的要求,花鍵部位無法校直),淬火參數功率為100KW,軸桿移動速度950mm/min,感應線圈和噴水套筒是分離的,一體的也試驗過,彎曲變形沒有明顯改善。
# B! M0 K, G6 |3 S) O+ Y. s懇請各位前輩不吝賜教!
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2#
發表于 2008-3-19 11:41:15 | 只看該作者
此零件調質過嗎?機加工后去應力退火過嗎?
3#
 樓主| 發表于 2008-3-19 13:14:45 | 只看該作者

感謝您的回復

您好!
( S4 Z0 s. V# w5 _此材料我們也經過多次試驗,使用過正火狀態的工件進行中頻淬火,但于沒有正火的材料區別不大。機加后沒有去應力退火,因為是比較成熟的加工工藝,增加去應力退火會增加制造成本。我們現在因為受中頻功率所限,沒有減小變形的思路,請不吝賜教!謝謝!
4#
發表于 2008-3-19 14:24:15 | 只看該作者
感應淬火后如果有更高要求,應該還有后續工藝吧!! D- v% @" O/ I' `, x3 y
我們的小軸加了精磨!
5#
 樓主| 發表于 2008-3-19 22:28:57 | 只看該作者

感謝yucca的回復

您好!我們的軸桿熱處理后沒有磨加工工序,只有磷華處理。成品要求軸桿中間部位跳動0.4,兩端花鍵跳動0.05,中間部位我們可以校直到要求的范圍內,但兩端花鍵的跳動就無法校正,總是超出0.05的范圍。同類生產廠家與我們的工藝相同,只是中頻功率較大(大約170KW),工件移動速度較快,但我們受設備所限無法再提高功率,請問有何良策在不提高功率、保證淬火深度(目前深度5左右)的前提下提高工件的移動速度,可能對變形會有改善。
- S: E2 m- B# x; G( X: J/ N$ h謝謝賜教!
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