首先聲明,主題既然寫的是“歪門邪道”,下面貼子中所寫的方法是有弊端的,若要借鑒,需視實際情況而為。, f8 I* y" p+ Y+ |
多年前曾加工過如圖1的產品,紅線部分是主要的加工尺寸,160內孔和720外圓余量比較大,有15~20mm,
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* y' Q8 g! ~: {3 q 機床:C61100臥車配1M四爪卡盤,加高型機床,機床剛性較差一些, ! B% Z, S, U+ x2 o1 C
產品情況:焊接件;批量:第一批20多件左右,客戶自己有工廠,量大做不過來才外發,后續的量不清楚,
0 I1 ^* u( L4 S0 A& V: Z 精度要求:兩個160內孔同軸度圖紙要求0.05,但是客戶焊接后未做去應力退火,這個結構的焊接件,不做去應力退火,這個要求是不可能保證的,說明客戶實際要求不如圖紙高,(客戶自己有工廠,這個產品自己也在做,因為忙不過來了才外發,我到客戶工廠看過,對方的工藝并不是很合理,加工精度也不理想,但不影響使用,這也是我采取以下處理方法的前提)) B$ L4 u6 O$ z9 k& W! J+ R! j2 }6 t( r
; ]# r" {$ S! I6 z: Y0 f# A+ U 工藝難點:零件結構單薄,剛性差,加工中容易振刀,我們的機床是加高型的,機床剛性也不太好,而且160內孔和720外圓余量大,要想提高效率,就要加大吃刀量,160孔內的槽,寬度和深度都比較大,工件剛性不好的情況下,割槽振刀是最難解決的,3 S! V1 B$ s# N* ~' g0 L5 n& W
k; H4 {' y2 L; D6 s加工工藝:4 Z8 y9 P* [, j7 M* y5 @
工序1:夾右端,車左端,粗車160內孔(常規加工,此處不多說了). ?+ X+ g C' d6 t9 L
工序2:如圖2,夾左端,車右端,兩160內孔精車一刀下,其它加工也與常規加工無異,裝夾用的也是常規的四爪反爪夾外圓,為省事,卡爪沒有畫出來,1 @. b9 M4 U) ]( p" ]! w: N
這里主要講一下我解決零件剛性不足所用的方法,件1為M20全牙螺桿,件2、件3為自制的螺母,% u# I- i5 u/ n
使用方法:四根件1螺桿用T形螺母固定在四爪卡盤上---件2螺母向外擰,貼緊工件并稍微受力(四個件2螺母的力度要接近)---件3螺母向內擰緊,配合件2固定并支撐住工件,! g! q8 N+ u; m2 U, ~
( p2 f/ u w: N# R8 j5 j; J$ e實際效果:
1 A' l* e8 e4 t1 A+ ~, y. B" \ 使用以上方法前,單用四爪卡爪固定工件車右端時,吃刀較大和割槽時很容易振刀,尤其割槽,槽刀的后角要小,接近貼住工件,必須非常準確才能避免振刀,由于是手工磨刀,每次磨刀都要反復修磨,同時由于后角小,走刀速度也受到影響,所以加工效率很低。
& r/ D5 q2 l+ N' F' Y 采用上述輔助方法增加工件剛性后,車內孔外圓一刀吃12mm毫無壓力,走刀也能打到0.4~0.5,最重要的是割槽刀基本隨便磨都能行,走刀也比之前更快,工藝理順后,加工一件的時間比客戶工廠計件的速度還快,尺寸、精度客戶也已認可(我們這才剛開始做,對方可是做了幾年這個產品了)
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缺點:支撐的螺母放松后,工件會有輕微的回彈,對兩個160孔的同軸度會輕微影響(經測量螺母放掉后,同軸度會差0.02~0.03,工件毛坯后續的焊接應力引起的變形就會遠大于這個值),所以我才強調,客戶實際的使用要求是使用此方法的前提。& T i h1 Q, j1 C3 j. c
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