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油底殼拉伸件開裂問題

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1#
發表于 2016-3-14 10:05:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

! I  i& |$ D% X5 s9 D6 s

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2#
發表于 2016-3-14 11:15:10 | 只看該作者
建議先仿真一下,速度應該很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂紋,最后檢查壓力機& V) k7 `$ N: x6 _+ H* c* J
3#
發表于 2016-3-14 11:34:01 | 只看該作者
阻力過大導致材料來不及流入凹模里。,降低壓邊力或長度方向的圓緣筋高度。

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參與人數 2威望 +2 收起 理由
xlf63 + 1
張聾子 + 1

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4#
發表于 2016-3-14 12:46:19 | 只看該作者
這種成熟的拉伸件,設計出問題的概率不大,看一下材料及拉伸工藝。( Z: s& i* t  w
是否拉伸的時候潤滑問題,換粘度稍大一點的潤滑油,拉伸前工件表面光潔度注意。( ?8 Q4 y  e3 Q# `, I
如果以前沒問題,現在有問題了,那很可能是鋼板的質量不好了,晶粒過粗。
5#
發表于 2016-3-14 20:42:22 | 只看該作者
油底殼采用的應該是普通碳鋼吧,那么感覺像是普通碳鋼的應力集中問題導致了斷裂。殘余應力去除不夠。
3 o; L  H- M$ ]8 V6 t5 P/ M8 C應該跟工藝上的控制有關,溫度之類的?
6#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:48:41 | 只看該作者
arkerjac 發表于 2016-3-14 11:15 , c; m+ w( w0 S" X
建議先仿真一下,速度應該很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂紋,最后檢查壓力機

/ E5 R5 r9 E% Y' q# u2 \* Z+ B( b畢業實習看到的,板子是用鞍鋼1.8mm的碳素結構鋼,厚度不是很均一,可能是原材料問題, h$ \# T  n2 W( R# v
' ?$ C! S& m4 t  ]* {
7#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:50:32 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2016-3-14 11:34 % r5 p' O8 R5 e& S' D& B5 z
阻力過大導致材料來不及流入凹模里。,降低壓邊力或長度方向的圓緣筋高度。
' ^9 I4 p" ~6 w
現場看到工人安裝模具是凸凹模間隙都是一點點試出來的,應該是間隙不均勻6 X. ^4 _$ e8 z5 ^" S6 D

7 @: P* l2 F; O% L0 b6 K( k) \' H: i
8#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:51:45 | 只看該作者
dongst 發表于 2016-3-14 12:46 8 o) d- P0 X1 Z
這種成熟的拉伸件,設計出問題的概率不大,看一下材料及拉伸工藝。
% D- {; w4 y; E% d6 S是否拉伸的時候潤滑問題,換粘度稍大一 ...
; a7 h% J  {0 |
拉深的時候刷有潤滑油了,粘度應該是偏低的,方便脫模,板子是用鞍鋼的
4 i4 m, {8 a4 D6 R: i# S( ]9 i. |: p7 N1 h  s' [
9#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:52:31 | 只看該作者
liucaiyong 發表于 2016-3-14 20:42
) i+ {2 W- S: U- K油底殼采用的應該是普通碳鋼吧,那么感覺像是普通碳鋼的應力集中問題導致了斷裂。殘余應力去除不夠。6 ~, T% U( _/ k
應該 ...
) D4 A* o1 o% t1 q
把鞍鋼的板子換成寶鋼的會不會好些# A6 p) ?% l6 H% ?3 t1 I
1 ]* q3 {+ U1 Z; Q7 U+ ~
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