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我所在的是一家二極管制造的龍頭企業,有一套模具有些問題,求高人來解決。' |" [( ]8 M$ x- ^
這套模具每年正常消耗的費用是15W rmb,您能提出有效方案,并試行成功,訂單就是您的,或者您所在單位的。/ r- @& e/ t2 H# R4 s
當然您更能以此打入我們的采購系統,作為備品供應商。我們廠內光是沖裁設備就有100余臺,所以之后的好處我就不多說了。
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5 x8 q4 G; h9 ]5 j廢話少說,上主題。. u3 c5 D+ H) R% ?
冷沖壓,落料模具。每分鐘沖裁80次,每次下料60顆。(15把punch,每個punch每次沖裁切下4顆材料)
3 A7 b* j1 x: V) E9 r2 r, m5 a設備類型為FCL,是荷蘭Fico的設備。7 @# c; Y$ I, u, D
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所沖材料為 框架式二極管陣列。15行*72列。每次沖15行*4列。
2 W) t+ L: {9 J* c框架基材為無氧銅0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的純錫鍍層。
# k* q3 c) q4 ~6 B每次沖裁下來的單顆材料是長方體的二極管器件(長方體大體尺寸2.2*1.3*0.65mm,單顆重量0.006克),切斷部位 是 長方體 長度方向上的兩個邊。寬度一邊為0.6mm和0.82mm! r+ J: G/ g* k, ? v
/ w! y4 Z3 g, v" r! s現有的問題:
- Y. d% _& u$ G8 X2 k每次沖裁 將材料切斷之后,材料沒有下落,反而隨著凸模的升起,逃出了下模的止口。- h$ X+ _8 M+ D9 C2 W
導致材料可能破損等等問題。
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一些基本情況:
* D& v- a0 V6 B( @. n1,間隙 :目前凹凸模 單側間隙5%t" b! L3 i8 ]$ {/ _
2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。" E# N3 e6 n2 D* t
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做過的動作:
+ S: K6 D7 Y9 O% R1,改變間隙,試過3%t ,沒效果。7%,反效果。
" r# W7 {! z. G, J2,增加吃刀深度,在不伸出脫料板的情況下,試過最長的凸模,沒效果。
( s5 t5 i" @1 T" ~3,在凸模上打孔,增加吹氣,有部分效果。但無法晚卻避免。
; U& H$ ?( ^0 s) Q. ?5 M4,下模增加抽真空,沒有效果
1 q [& k8 ?1 {5,改變凸模結構,刀口加小凸臺;斜刃刀具等等,無效果。
0 ~ \1 K3 G$ s. I# j, B) ?4 @% J總之,包括原廠在內的一些人也做過一些動作,有付費的,也有免費的,但是都沒有成功。
; ?- ]; U, N8 J0 S# G- c目前的狀況是,同樣的圖紙,有些刀具就可以做到沒有 跳屑,有些刀具就有。這是我們無法忍受的。% K X+ ?( d, @2 H
所以我們要尋找能解決這個問題的高手,好處前面提過了,不多說。4 b R: m6 \- l( U% j E
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由于公司的網絡不能上傳圖片,有興趣的大俠,請留下聯系方式,最好是郵箱或者電話。我會和您聯系,發給您需要的詳細資料或者照片。. M. L" P6 I! x
由于我廠在天津塘沽開發區,所以周邊的也可以直接來我們這里現場研究,非常歡迎。# N# Z- X( L5 k8 Y! m* t' V3 [, p& N
: A; I: B. |# S最后還是那句話,銀子就在這里,有本事的來拿吧。
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補充內容 (2014-10-22 15:36):
8 y- C9 m; x& R9 U ?1 x我們做過試驗,用不帶 純錫電鍍層的框架去沖裁,則沒有這個跳屑問題。 |
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