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無氧銅釬焊后發現材料鼓包,求指教

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發表于 2014-9-6 10:53:11 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 冰熊 于 2014-9-6 10:54 編輯 / X$ U& v  e6 A: ^5 ~; p

/ J0 b8 n. E5 ]     如題,無氧銅產品850℃釬焊后發現有一定比例產品表面“鼓包”現象。懷疑為材料本身問題,所以做再現實驗。! m# R& A+ {: S9 O' [
對拉制坯料(圖1)進行熱處理850℃(氮氣保護),保溫20分鐘,隨爐冷卻。發現部分坯料表面“鼓包”(圖2)。自己分析是材料本身存在氣孔或缺陷,拉制過程中錯位(空隙)變大,熱處理高溫時壓力變化導致鼓起。由于對熱處理及材料不了解,目前在找資料中,煩請各位大俠指導下,不勝感激!
/ T* p+ l$ l; Q     注:表面光亮是熱處理前砂紙打磨了,熱處理后未打磨或清洗。

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發表于 2015-7-13 12:48:47 | 只看該作者
有些劣質材料是要放氣的,所以除了清洗工作做好外,有的釬焊是真空釬焊。但不能從本質上改變基礎材料差的的性質狀況。, p$ S$ Y6 z7 {- v4 r% |
可以測一下無氧銅品質。
, I/ w# C2 K1 G( s+ F8 j曾經有一個企業竟然用黃銅代替無氧銅做釬焊件。
3#
 樓主| 發表于 2015-7-13 13:14:07 | 只看該作者
本帖最后由 冰熊 于 2015-7-13 13:19 編輯 9 ?9 ~" O1 q0 Y1 s* H
野嘉森 發表于 2015-7-13 12:48 - q; \  |1 O6 L9 q
有些劣質材料是要放氣的,所以除了清洗工作做好外,有的釬焊是真空釬焊。但不能從本質上改變基礎材料差的的 ...

, x% \; m- r' _9 e; P! t( h0 D" E多謝大俠指點!一看就是行家,就是在產品后續做真空釬焊時會發現“鼓包”問題,有時是批量的。
# R* Q: @* Q  `% M- f3 ^/ x! i7 E8 Q我們的材料是在“江冶”買的,送去“華測”檢測也未發現問題
1 x: R; K0 V. \9 g* i目前這個問題還沒有好的解決方法,目前的辦法如下:
) G& E2 v- F- g
1、部分產品使用板料代替拉制料(洛銅的),基本不會出現“鼓包”問題;
8 W2 v. ?0 ]8 ~$ M$ s2、買不到相應規格板料的產品加大拉制坯料的尺寸(單邊加大2mm以上),使用“芯部”就很少出現這個問題了
, {/ V4 U" c$ j* K( q# b
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