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絲錐總是退刀時折斷,分析原因及解決辦法!

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1#
發表于 2013-10-6 08:54:06 來自手機 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
絲錐是yamawa ls-sp l-150 p2 m6×1,底孔∮5.1,通孔21深,加工材質鋁,設備加工中心,速度500×500,兩次加工到底,每次攻13個深,回退10個,再攻到底,絲錐回退的速率為100%,現在發現絲錐在攻到底回退時折斷,已出現兩個,大家幫忙分析是什么原因!會不會是機床絲杠間隙補償有問題?或者把攻絲回退的速率調整?應該調快還是調慢?
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2#
發表于 2013-10-6 10:33:15 | 只看該作者
那是因為絲錐沒有浮動的結果,突然反轉退刀憋勁,絲錐就斷了,斷茬是斜的。
3#
發表于 2013-10-6 10:57:13 | 只看該作者
六角車大俠,剛性攻絲的時候,用立鉆,絲攻沒有補償浮動,裝夾不一樣的時候,退刀的時候很容易斷掉。慢點看看* f4 f- |1 f4 C1 _# a3 u& R$ ]) {
4#
 樓主| 發表于 2013-10-7 21:45:30 來自手機 | 只看該作者
六角車 發表于 2013-10-6 10:33: S# T9 @" V( d5 l- S& H: {3 B: z
那是因為絲錐沒有浮動的結果,突然反轉退刀憋勁,絲錐就斷了,斷茬是斜的。
! B7 a* |# a+ H
非常感謝六角車師傅的回答,除了用浮動刀柄還有什么好的辦法可以解決?攻絲到底暫停幾秒是否可行?望師傅多多指教!
5#
 樓主| 發表于 2013-10-7 21:50:06 來自手機 | 只看該作者
就將 發表于 2013-10-6 10:57
1 L5 G+ y5 F2 U+ d- _5 ]7 M六角車大俠,剛性攻絲的時候,用立鉆,絲攻沒有補償浮動,裝夾不一樣的時候,退刀的時候很容易斷掉。慢點看 ...
) e7 B2 [1 \- @& S8 l6 d0 G4 h* r
攻絲300×300也試過了,還是折斷,謝謝你的回答!
6#
發表于 2013-10-10 23:40:50 | 只看該作者
沒高手出現嗎?" p0 Z( f& O: Y4 {  V$ R
7#
發表于 2013-10-11 07:25:13 來自手機 | 只看該作者
螺紋加工不需要那么快。省不了幾秒鐘的,換上彈簧夾頭。伸出來盡量短。螺紋30也不淺。底孔再加0.1個。沒啥問題的。
8#
發表于 2013-10-11 14:25:05 | 只看該作者
基本上可以確定是設備問題:你的設備不支持剛性攻牙。! a' }; ]: S0 Q9 s2 z
即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步不好。
9 v4 u1 \. {$ X% n, Q1 ?" m/ A用浮動攻牙夾頭可以讓比勉強使用。個人偏好這種狀態下人工臺鉆或萬能攻牙機搞定
9#
 樓主| 發表于 2013-10-11 19:26:59 來自手機 | 只看該作者
小李飛刀樂呵呵 發表于 2013-10-11 14:25
# S9 j& \9 ~0 m" T1 q& S0 y基本上可以確定是設備問題:你的設備不支持剛性攻牙。7 R) J' ]" I# I- J1 B( ]8 j+ z+ @8 L
即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步 ...

- s9 K+ O& b* P! g, X( z0 n* w現在換浮動刀柄了,謝謝!
10#
發表于 2013-10-12 07:09:43 | 只看該作者
學習了。) Z% v, v! C2 Q
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