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本廠最近新加工的一種工件
2 I/ I, m4 |+ R) n9 G7 Y6 I( {0 P用料 35CrMo 硬度35-40 外螺紋
( Z5 E& B( @! {6 W: z 用普通數控車
6 _6 v3 P+ `5 Z7 T9 s7 L第一階段試制加工步驟: 外圓粗車精車同用一把刀,切槽刀一把, 用G71外圓循環指令 車車每刀1.5精車0.8.
V5 i) t9 P. X8 I! o9 `! M1 y 發現刀片損壞嚴重,平均車5-6件就崩刀,槽刀加工精度不夠。1 Y( T6 }! V2 q* ]$ @
改進:外圓粗車一把,精車一把,G71循環。 崩刀情況好了一些% T1 f5 X+ |) V# V# E9 |# `8 {! r
再改: 外圓粗車一把,精車用兩把,2mm槽刀一把。2 b: U9 k" L8 V* ^. [
9 i) N- k- @: i- G 現在的情況是,外圓和槽的精度很不穩定,經常出現起伏,就是每一只的光潔度度都不一樣的,刀片更換還是很頻繁+ ]1 p: L S) @7 s, d
已經換過不同牌子的刀片,檢測過切削液,情況還是一樣 z) k# d5 ~5 f4 B4 o
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這個工件的批量加工的,一次都2000件以上, 這樣干下去真的不行。 請問各位前輩大哥怎么解決好呢,請慷慨指出問題所在,給個解決建議我,或者一起商量下。 有什么描述的不明白的我再補充。{:soso_e183:}0 q$ Y: T) O) y& ~$ M7 r2 b
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