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討論:用步進電機分度定位的精度和解決問題

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21#
 樓主| 發表于 2012-12-8 18:39:57 | 只看該作者
結合了眾多網友和前輩的方法后,我想出了一些針對我來說可行性的方案,并一一做了實驗。第一個實驗是我第一次做的那種,每隔多少段加幾個脈沖,這種方式的精度不是怎么好,做起來也麻煩,操作上也麻煩,還總是需要在開始工作這前要輸入一些插補的具體數值,但是,這個程序通過了。第二個實驗是用余數累積的方法來做的,把余數累積起來,如果大于1個脈沖數,在程序中就補一個脈沖,如果不夠一個脈沖,就接著累積余數,補一個脈沖后在脈沖發送完時將這個累積的數值減1,然后在下一段繼續累積。這個方法的精度比我第一種的高太多了,幾乎沒有誤差。在不計較電機的情況下,光考慮脈沖發送,這種方法在我來看已經是完美的了。這種方法在程序上也不麻煩,和第一種相似,但在精度和使用上比第一種強太多了。我使用的是信捷XP3-18RT的機器,這臺機器和XC3系列的PLC通用,只是集成了文本。下面我將脈沖程序發上來,請大家參考,同時也請大家指點一下,因為我畢竟是初學者。同時,您有更好的方法也請上傳一下,共同分享.如果您有信捷的編程軟件的話,可以直接打開。我的版本是XCPPRO-3.3H版本。最后,特別感謝一下幾位網友前輩如:JHG1977,TIGERGUO1975,老電工,赫德森等幾位大俠的鼎力相助,他們為我開拓了思路,才能讓我想出了解決的辦法。謝謝! 拉絲機分度.rar (9 KB, 下載次數: 25)

點評

受教了  發表于 2019-10-18 16:45
22#
發表于 2012-12-8 19:15:38 | 只看該作者
本帖最后由 xmdesign 于 2012-12-8 19:23 編輯

分度和分段好像會有根本性的差別
工位分度累計誤差。。。不消除不行
工料分段只是正負誤差。。。主要保證不丟步
不知道負載大不大?,價格低的直流無刷伺服電機也是不錯的選擇
23#
發表于 2012-12-8 22:18:39 | 只看該作者
學習了
24#
發表于 2012-12-8 22:20:53 | 只看該作者
學習了,學習了,樓主太歷害了,真心學得自己才疏
25#
發表于 2012-12-10 13:38:45 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2012-12-7 22:37
您好,多謝您的指教,但這樣的話,成本會增加很多。還有就是,我現在還不會控制步進電機在快到位的時候如 ...

步進電機你要它往600rpm跑,不合適。已經是該用伺服的場合了。

另外,分度的問題,按照你可以接受的精度范圍內,去選擇編碼器的線數
26#
發表于 2012-12-14 11:14:00 | 只看該作者
根據高精度,穩定性的話使用伺服系統應該更穩定些吧
27#
發表于 2013-4-19 22:03:17 | 只看該作者
謝謝啦
28#
發表于 2013-5-6 20:30:28 | 只看該作者
剛好在做這個 幫助太大了
29#
發表于 2013-5-6 21:56:24 | 只看該作者
看的懵懵懂懂,初學者。看完后我有一些疑問,我也要做一個用步進電機分度的問題,就是做一臺打孔機,兩個孔在一條直線上,打完一個孔后,給電機一個或幾個脈沖,讓電機旋轉180°,從而帶動工件旋轉180°,精度要求高點,會不會也會碰到一些丟步,累計誤差長時間導致精度大大降低,還有如何讓電機在旋轉180°后快速停止,是程序上處理還是硬件上處理方便簡單,電機轉速要求不高,還請樓上各位大俠指教!!!
30#
發表于 2014-3-5 09:47:39 | 只看該作者
最近正好做相關事情,幫助很大,謝謝樓主!
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