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50#鋼的切削性怎么這么差?

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1#
發表于 2012-11-29 08:21:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 簡裝上路 于 2012-11-29 08:22 編輯 % u9 S# Z5 _: }5 v

( Q2 j  p6 L* @/ y我們現在遇到了個難題,出口產品,做了幾年了。客戶指定材料50#碳素結構鋼,成品機械性能要求σb≥784Mpa,σs≥480Mpa,延伸率≥10%,斷面收縮率≥25%,硬度229~277HB,目前采用的熱處理工藝為鍛造后正火,再進行調質處理,然后進行機加工,但切削性很差,正常一點的時候比40Cr都差,嚴重的時候更是造成刀具壽命驟降到原來的1/3到1/10,外圓和孔加工都困難,特別是孔加工,幾乎做不了。刀具目前外圓用的硬質合金,內孔Φ5深120用的HSS麻花鉆。很疑惑,含碳量比45鋼高一點,切削性竟是天壤之別。而且我們是指定了鋼材廠的,以前用石鋼,現在用興澄鋼廠的。
- u- a/ ]1 |% G7 S7 t) R( L+ b我調出了這兩年的入廠化學成分檢測數據,除了這幾個月,之前的數據除碳含量,其他成分沒什么異常。這幾個月切削性奇差,化學成分方面Mn含量從平常的0.6%左右升高為0.8%,但也是在國標的上限,這里面Mn%含量到底起了什么壞作用?另外檢查帶狀組織,也是有好有差的。- X% c. G4 ^) e7 m  u) X- k) _
熱處理方面。正火+調質應該說是比較好的熱處理方法吧,實際卻改善不了切削性。另外我們遇到個事情,是另外一種產品,材料20CrMo,以前是鍛造后粗加工然后滲碳淬火+局部退火,后來我們改為鍛造后正火,然后粗加工再熱處理,結果就發現產品切削性變差了。奇怪了,加入了正火,切削性怎么變差了。這里面究竟出了什么異常。不知道有沒有哪位高手能為我解答一下?% C6 j% c  g9 j4 b0 G3 {

點評

Mn元素在鋼材中還是非常難以駕馭的,無論是對含量的細微差別還是熱處理工藝都比較敏感的,不過你這個含錳量已經很高了,照這含量應該算是合金鋼了,不是單純碳素鋼了吧。  發表于 2012-11-29 09:00

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2#
發表于 2012-11-29 08:54:29 | 只看該作者
調質是最終熱處理,50#在加工前的預處理:退火(根據材料含碳量)。改善加工性能,Mn元素你寫高了吧。。。50#中的Mn是有益元素,提高強度,縮小奧氏體區,提高熱處理性能。。。呵呵我也不是做這行的,看看其他大俠的見解吧
3#
發表于 2012-11-29 09:15:19 | 只看該作者
{:soso_e103:}
4#
發表于 2012-11-29 10:38:57 | 只看該作者
真的不是很了解,等待大俠答復
5#
發表于 2012-11-29 11:33:24 來自手機 | 只看該作者
你打一下熱處理硬度
6#
 樓主| 發表于 2012-11-30 08:03:50 | 只看該作者
硬度沒問題,給調質車間提的技術要求是22~28HRC,調質組織為表面7mm深S1~S4,芯部不超過S5.5,都是合格的。壇子沒有專門的熱處理分區,就發在這里了,好歹也關乎切削性嘛。自己頂一下,這個問題真的很棘手。
7#
發表于 2012-12-3 09:48:59 | 只看該作者
建議LZ分先測下鍛件的硬度,然后熱處理完在測下硬度。看下問題是出在哪里?是材料問題還是熱處理工藝問題?
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