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本帖最后由 簡裝上路 于 2012-11-29 08:22 編輯 6 ], }4 b. h i& _, b! Y+ |; u
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我們現(xiàn)在遇到了個難題,出口產(chǎn)品,做了幾年了??蛻糁付ú牧?0#碳素結(jié)構(gòu)鋼,成品機(jī)械性能要求σb≥784Mpa,σs≥480Mpa,延伸率≥10%,斷面收縮率≥25%,硬度229~277HB,目前采用的熱處理工藝為鍛造后正火,再進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,然后進(jìn)行機(jī)加工,但切削性很差,正常一點(diǎn)的時候比40Cr都差,嚴(yán)重的時候更是造成刀具壽命驟降到原來的1/3到1/10,外圓和孔加工都困難,特別是孔加工,幾乎做不了。刀具目前外圓用的硬質(zhì)合金,內(nèi)孔Φ5深120用的HSS麻花鉆。很疑惑,含碳量比45鋼高一點(diǎn),切削性竟是天壤之別。而且我們是指定了鋼材廠的,以前用石鋼,現(xiàn)在用興澄鋼廠的。
& N% ]- X% {2 B我調(diào)出了這兩年的入廠化學(xué)成分檢測數(shù)據(jù),除了這幾個月,之前的數(shù)據(jù)除碳含量,其他成分沒什么異常。這幾個月切削性奇差,化學(xué)成分方面Mn含量從平常的0.6%左右升高為0.8%,但也是在國標(biāo)的上限,這里面Mn%含量到底起了什么壞作用?另外檢查帶狀組織,也是有好有差的。% }& d9 B3 h3 p, l; ^( M
熱處理方面。正火+調(diào)質(zhì)應(yīng)該說是比較好的熱處理方法吧,實際卻改善不了切削性。另外我們遇到個事情,是另外一種產(chǎn)品,材料20CrMo,以前是鍛造后粗加工然后滲碳淬火+局部退火,后來我們改為鍛造后正火,然后粗加工再熱處理,結(jié)果就發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品切削性變差了。奇怪了,加入了正火,切削性怎么變差了。這里面究竟出了什么異常。不知道有沒有哪位高手能為我解答一下?
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