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氮化硬度要求大于550HV,達不到要求,但查不出原因

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1#
發表于 2012-8-12 18:33:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們公司一些產品需要氮化,氮化硬度要求大于等于550HV,使用的氣體氮化爐,但是氮化硬度達不到要求,返工以后還是和以前硬度一樣。原以為是調質硬度和材質的原因,經檢測和排查不是那種原因。爐子工藝問題我們也檢測過了。請問大家還有什么原因導致上述情況。" A% e1 M" E2 k1 B
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2#
發表于 2012-8-12 19:24:20 | 只看該作者
樓主沒有說清用的是什么材料??????????????
3#
發表于 2012-8-14 18:35:29 | 只看該作者
滲氮層硬度過低* J6 Y* o( F$ P' S4 E: m
    原因分析:氮化鋼成分不符,工件調質硬度過低;未除凈滲氮件表面的油污、脫碳層和氧化皮;使用新的滲氮罐及工夾具或長期使用未退氮處理;第一階段保溫時NH3分解率偏高(因滲氮溫度過高或滲氮箱內存在對NH3分解起“觸煤”作用的物質引起)。補救措施:嚴格材料入庫檢驗,化學分析結果必須符合滲氮鋼標準;保證冷熱加工余量,保證除去調質處理時表面脫碳層,做好滲氮前的準備工作:除油、除銹,必要時需噴砂處理;工裝、夾具和滲氮箱使用8~10次需退氮一次;緩慢升溫,適當加大氣流量,降低NH3分解率。出現滲氮后表面硬度低,需重新在510~530℃補滲10~12h,NH3分解率在20%~30%。4 ?& @$ J  S; D

9 X' G. X* ]/ K. ^  j7 _  k硬度偏低
0 _, K; H$ c- ]! Z2 L& _    生產實踐中,工件滲氮后其表面硬度有時達不到工藝規定的要求,輕者可以返工,重者則造成報廢。造成硬度偏低的原因是多方面的:有設備方面的原因,如系統漏氣造成氧化;有選材方面的原因,如材料選擇不恰當;有前期熱處理方面的原因,如基本硬度太低,表面脫碳等;有工藝方面的原因,如滲氮溫度過高或過低,時間短或氮勢不足而造成滲層太薄等等。只有根據具體情況,找準原因,問題才會得以解決。
4#
 樓主| 發表于 2012-8-16 22:05:14 | 只看該作者
42CrMo的
5#
發表于 2012-8-23 22:36:12 | 只看該作者
氣體氮化工藝給可給你個參考
" f  ?) }0 O6 I) u6 j5 |【工件材料】:42CrMo
. V$ t/ U2 y. h6 p【工藝方法】:氮化3 l3 p9 @, M" x# ]5 O- S
【工藝參數】:520°C×25h
1 B: a5 d9 v; d, p3 s【滲層深度】:0.3~0.35mm
$ p. N% @( \$ o' }$ B: k6 |【實測硬度】:1.試塊調質硬度32~33HRC,706~757HV0.5,639~674HV5            
+ u0 K9 g0 Q4 @$ @                     2.試塊調質硬度25~27HRC,617~642HV0.5              
0 f% n0 ~' K" q; R- Z                     3.試塊調質硬度20~21HRC,602~634HV0.5
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