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氮化硬度要求大于550HV,達(dá)不到要求,但查不出原因

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1#
發(fā)表于 2012-8-12 18:33:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們公司一些產(chǎn)品需要氮化,氮化硬度要求大于等于550HV,使用的氣體氮化爐,但是氮化硬度達(dá)不到要求,返工以后還是和以前硬度一樣。原以為是調(diào)質(zhì)硬度和材質(zhì)的原因,經(jīng)檢測和排查不是那種原因。爐子工藝問題我們也檢測過了。請問大家還有什么原因?qū)е律鲜銮闆r。& k6 n# P- o9 H3 i
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2#
發(fā)表于 2012-8-12 19:24:20 | 只看該作者
樓主沒有說清用的是什么材料??????????????
3#
發(fā)表于 2012-8-14 18:35:29 | 只看該作者
滲氮層硬度過低; Q# ?4 N- W$ T6 l3 O! O
    原因分析:氮化鋼成分不符,工件調(diào)質(zhì)硬度過低;未除凈滲氮件表面的油污、脫碳層和氧化皮;使用新的滲氮罐及工夾具或長期使用未退氮處理;第一階段保溫時NH3分解率偏高(因滲氮溫度過高或滲氮箱內(nèi)存在對NH3分解起“觸煤”作用的物質(zhì)引起)。補(bǔ)救措施:嚴(yán)格材料入庫檢驗,化學(xué)分析結(jié)果必須符合滲氮鋼標(biāo)準(zhǔn);保證冷熱加工余量,保證除去調(diào)質(zhì)處理時表面脫碳層,做好滲氮前的準(zhǔn)備工作:除油、除銹,必要時需噴砂處理;工裝、夾具和滲氮箱使用8~10次需退氮一次;緩慢升溫,適當(dāng)加大氣流量,降低NH3分解率。出現(xiàn)滲氮后表面硬度低,需重新在510~530℃補(bǔ)滲10~12h,NH3分解率在20%~30%。8 r. _, {) {6 w$ f" n
% y. g1 A, B# F3 |7 O
硬度偏低
% {) T- g, I9 m* V+ ]8 X# e    生產(chǎn)實(shí)踐中,工件滲氮后其表面硬度有時達(dá)不到工藝規(guī)定的要求,輕者可以返工,重者則造成報廢。造成硬度偏低的原因是多方面的:有設(shè)備方面的原因,如系統(tǒng)漏氣造成氧化;有選材方面的原因,如材料選擇不恰當(dāng);有前期熱處理方面的原因,如基本硬度太低,表面脫碳等;有工藝方面的原因,如滲氮溫度過高或過低,時間短或氮勢不足而造成滲層太薄等等。只有根據(jù)具體情況,找準(zhǔn)原因,問題才會得以解決。
4#
 樓主| 發(fā)表于 2012-8-16 22:05:14 | 只看該作者
42CrMo的
5#
發(fā)表于 2012-8-23 22:36:12 | 只看該作者
氣體氮化工藝給可給你個參考+ H! s: ?: K; k" N
【工件材料】:42CrMo
5 T7 j! V' Q2 V; r3 n, b7 @【工藝方法】:氮化# U8 n. [3 ]- E/ V' v- p
【工藝參數(shù)】:520°C×25h  m& R0 s* d! Y+ ?) A7 I1 o% \
【滲層深度】:0.3~0.35mm2 c9 M9 q0 H% M
【實(shí)測硬度】:1.試塊調(diào)質(zhì)硬度32~33HRC,706~757HV0.5,639~674HV5            
& @0 u$ C0 B( F6 J                     2.試塊調(diào)質(zhì)硬度25~27HRC,617~642HV0.5              ) G1 ?! @5 w; I. V
                     3.試塊調(diào)質(zhì)硬度20~21HRC,602~634HV0.5
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