請教,用數控車床車24的孔,切削量保證在0.2-0.25,一般都能保證在0.02的精度范圍,可是有些時候
9 d P: s1 f" w( ~7 U+ k7 g x. E2 X6 n+ ]/ p; h做著突然就小了0.06-0.07,這樣就超差了,過了一會有回到了原來的正常尺寸了。) v6 f; r' ~1 d, }
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T1 N7 @: |6 m) A$ Y6 ~2 s檢查車刀頭無磨損,無積削瘤,冷卻水使用正常,大小托板均無松動,絲杠也無明顯磨損,請問是什么原因造成的,平時都很準,就是會突然小,過會兒又正常,會不會是連接X軸絲杠的軸承有問題? | " s- e) p1 ?. b6 H$ \! [/ v1 s5 | l
這種情況是分析不出來的,我不是搞數控的,從機床方面分析下:"小了0.06-0.07”車內孔的話,說明你車掉的量少了,在沒有工件圖的時候有幾種可能:1.工件剛度不足;2.刀具剛度不足;但你要不是車長的空心軸的話,明顯車出的是錐才對,也不會突然變化,還能恢復;所以我認為是熱變形的可能性比較高,當主軸軸承預緊不合適或缺乏潤滑時,主軸會有熱變形;當導軌缺潤滑或進給負載太大時,導軌絲杠都可能會熱變形。連接X軸絲杠的軸承反而沒可能:你車內孔怎會和X軸絲杠的軸承有關?z軸絲杠的軸承有沒有問題不能排除。9 L) P( S+ l, k3 O' y; H+ f, b2 X9 K
還是推薦你檢查下發熱的問題吧。, c* T# z0 x: F; A7 u( \- W8 ]
其實以上的也能肯定,從經驗上說0.06-0.07太多,真不知道什么造成的。“過了一會有回到了原來的正常尺寸”基本能排除電氣的問題了。; e8 o. v" z+ O% I
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