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樓主: sjkabc

工件加工后產生內應力,我的一件往事

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21#
發表于 2011-1-15 08:01:24 | 只看該作者
由樓主這個案例,可以有以下感悟:$ u5 R% g0 c: r# V9 u0 P
1.大批量外發加工,必須做好試樣和工藝質量認證,不能省略。* T1 M) B8 c# h7 j: x8 u, ^3 X
2.盤料校直,宜采用冷拉方式,而非旋轉校直。
( @$ B; E8 ~8 n( D3.6毫米的齒輪軸去應力,一般使用振動工藝。若無條件,放入電鍍車間的滾筒滾幾小時也行。
22#
發表于 2011-1-15 13:22:13 | 只看該作者
根本就是工藝錯了,為什么不熱處理一下再磨呢,去除應力又不用多少錢,也不用多長時間,該你麻煩,哈哈
23#
發表于 2011-1-15 17:54:58 | 只看該作者
哎,想到以前,一批零件,材料鉻鎬銅,加工過程中有一步是將棒形銑成D形,結果變形了,真是呆了^
  d) ]$ |$ m6 L: M+ q- B雖然我們預料這種加工會破壞材料的平衡,會有變形,就把余量放大,結果鍍完鉻后,磨外園的時候,才發現已經變形的夸張啦^% }. {) L, F1 ^( ^" h; W
加工成品后,成本已經上升到千元以上,把老板臉都氣綠了^訓得我們個個無言以對,不知道所以^, |1 N; |2 \9 X% A: M
哎,后經常調查,材料經鍛打成形后,壓根就沒有去除應力,大概是第一天他們完活,我們第三天就收到材料,害得我們虧大了^
24#
發表于 2011-1-15 19:59:02 | 只看該作者
回復 見習生小王 的帖子
9 a4 t4 E/ E* e3 q- n
& i% O0 M  Z* F5 c% U" L# K+ ^冷拉更容易產生內應力,我們用冷拉鋼加工絲桿,加工后全部變形
25#
發表于 2011-1-17 12:59:08 | 只看該作者
本帖最后由 見習生小王 于 2011-1-17 13:03 編輯
2 z0 w/ r1 z+ `5 n. }; J4 C
$ [4 c' O# i: O: h2 g回復 lu33189 的帖子, p# @) n& s. q1 V

' {2 ~+ F0 B4 f: v1 j! B熱軋盤條,經過適當的冷拉,所產生的殘余內應力,基本上是按軸向分布的,用它加工直齒軸齒輪,相對用旋轉校直的材料,比較不易發生彎曲。在我們的實際應用中,證明行得通。% g: w% g: c) ~/ t! ~
絲桿是種細長柔性工件,平時水平放置不當都會使其彎曲。使用冷拉圓鋼加工絲桿,由于加工螺旋槽打亂了殘余內應力分布,發生彎曲便是必然,所以,正規的絲桿加工全過程,除了規定工序間必須垂直吊掛外,必然要安排多道去應力工序才行。9 }/ J, S, Z# k4 F" h

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26#
發表于 2012-12-5 23:43:57 | 只看該作者
學習 學習
27#
發表于 2012-12-6 11:52:38 | 只看該作者
去應力真的好重要啊 學習了
28#
發表于 2012-12-7 16:28:21 | 只看該作者
說老實話, 有時候急的時候真想不到
29#
發表于 2013-1-2 22:49:58 | 只看該作者
人工時效
30#
發表于 2013-1-4 15:35:30 | 只看該作者
時效時間長啊。。現在中國這個講究“短平快”的地方,一時效就賺不到錢了
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