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如何控制該零件的變形?(疑似應力變形)

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1#
發表于 2010-3-31 18:41:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
零件形狀如下(參見下面3D圖)
6 u$ ]+ p; |3 N+ ]# u3 Z) `3 \現在加工另一圖中粗實線所示幾何特征,通過夾具可以減少零件變形,使之如果僅僅車端面、外圓及鏜內孔后,零件拆卸下夾具后變形量0.015MAX。在隨后的試驗中,若是加工了螺紋,內孔變形量達到了0.03-0.07(拆卸下來后,在床子上跳動不超過0.01),超過了預期要求,難以保證圖紙尺寸。零件裝夾引起的變形從單獨加工孔的試驗中可以確認為大約0.015,但是在車削螺紋時,可能是由于力量比單獨鏜孔大,導致螺紋及內孔均發生變形,疑似由于內應力的改變所致。5 u% ^5 l  s' U+ g1 {# ]( F& ]
零件材料為Inconel718,不太好加工。加工端面及外圓時線速度20m/s左右,車螺紋時進給量不超過0.05。3 [0 u& M6 \/ @
請各位大大幫忙分析下問題產生原因,以及相對應的解決辦法,謝謝!

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2#
發表于 2010-3-31 22:52:15 | 只看該作者
我也不是太清楚,先頂一下
3#
 樓主| 發表于 2010-4-1 11:54:29 | 只看該作者
昨天加工了3件試刀件,其中兩件只在內孔見光后粗切個螺紋(螺距與要求的螺紋相同),并在內孔內留一段不切削作為測量變形用。當時兩件零件在車床上內孔跳動〈0.01,拆卸下夾具后跳動為0.02-0.03,放置到今天早上再次用相同方法測量,跳動變化為0.04-0.06。另一件內孔見光后,將欲車螺紋段車的更薄(即小徑尺寸更大),昨天測量內孔跳動為0.06,今天早上測量為0.09-0.1。測量方式和測量狀態均一致,因此更加懷疑是零件內應力引起變形。
' r$ G" S$ t" ?請各位大大不吝賜教!
4#
發表于 2010-4-1 13:45:11 | 只看該作者
鑄件變形是最難控制的,消除應力變形的方法有加熱失效,也有冷失效,如果是這樣的話,沒什么太好的解決辦法,粗加工后做失效可能會有作用。
5#
 樓主| 發表于 2010-4-1 14:21:58 | 只看該作者
樓上所述也不是沒考慮過,但是由于毛坯由客戶提供,若要進行時效等處理需征求對方同意,而且對方一般不會允許(之前有過類似情況與客戶溝通,客戶也不同意),因此該思路暫不考慮。* A. i% @, o5 v: H+ `; T
現在就是從機械加工的角度看能否解決掉這個變形問題。  l3 A/ U7 K8 I6 g8 l7 v- Q( m
PS:其實我有個想法,那就是正常加工適當留余量,取下零件后讓其變形,然后自己弄個塞規研磨下螺紋。不知此法是否有用?
6#
發表于 2010-5-10 16:06:51 | 只看該作者
樓上所述也不是沒考慮過,但是由于毛坯由客戶提供,若要進行時效等處理需征求對方同意,而且對方一般不會允許(之前有過類似情況與客戶溝通,客戶也不同意)。鑄件不經過熱處理就加工,不變形才怪
7#
發表于 2010-5-10 18:54:53 | 只看該作者
先學習一下子。謝謝LZ了
8#
發表于 2010-5-16 10:02:53 | 只看該作者
看一下 做細長零件的熱處理工藝 要回火 然后時效兩次 一次坯料 一次是精加工前
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