本帖最后由 遠祥 于 2020-3-1 19:28 編輯
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在弧焊工藝中,鋁焊接比鋼困難,體現在鋁的熱膨脹系數大,易碎易列,焊接質量難控制;更何況這次的產品是BMW的新能源項目水冷管系統,不僅是總成焊件的尺寸要復合公差要求,焊道質量也要做多頻次的鏡像實驗;但這次咱們就被困在焊道質量上,未焊透和夾渣的缺陷頻繁。。。 5 _: J- ?/ _) y0 R+ |
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包括:標準變位機、MIG焊接機器人、柔性夾具、整體底座;
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- T- S" C2 K3 C 現在出現的問題:治具上面的產品在焊接出現一個相同的狀況,以治具中心線劃分,左側的焊道正常,越往右,焊道越會容易出現未焊透和夾渣等缺陷! * I% @4 }9 t/ y- \/ u7 C
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起初咱們認為是焊機有問題,電流不穩定,把松下的供應商叫到現場;他們的技術人員在的也沒找到真正原因,就只說咱們的治具設計有問題!因為焊機、交流單元、水冷箱和送絲系統經過測試各項參數正常。
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那么既然松下搞不定,于是領導就聯系了弧焊工藝中的頂尖供應商伏能士; * S0 X( Q6 B: r4 `' y5 ]
1 E9 T0 M, Q# }- E* V 奧地利的專家就是不一樣,經過現場排查指出:這批鋁管件在焊接過程中出現的未焊透和夾渣的缺陷,主要是電流不穩定的原因造成的,而且治具右側的焊道明顯的引弧困難的現象。 4 E& W& }" \) s) T8 j2 x' v' K
為此,咱們把松下的變位機外殼拆掉,最終找到了真因! - T) S( z, {0 w' x) A
如圖所示,焊機的分為正極和負極,正極就是焊槍,而負極就那根電纜線(95平方),負極線與變位機相連;當焊槍接觸產品,產品通過治具和變位機與負極線的電流導通形成焊接;而這次電流不穩定的原因,就是因為變位機只有左側有負極端,右側卻沒有。
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而之前咱們一直都只做鋼件產品,這種電流減弱的現象沒有明顯的體現在鋼質焊道上面;而這次的鋁焊接完全暴漏這種缺陷! ' q) V& r6 c. ^5 O7 ~+ k6 I" W% x
大家后續在外包給供應商的弧焊工作站中需要明確的指出:變位機兩側都需要做焊機負極端!
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