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本帖最后由 機械X_Man 于 2014-7-24 13:54 編輯 2 b- Y5 L" l! y, s% Q5 H4 j
" |/ Q2 M. b2 K& i3 i5 Z氣缸活塞孔內徑,規格30.8±0.006.客戶那發現活塞壓進去的時候,比較緊,無法放入,上端部分能順利進去,中下半截就卡住了。" H" f+ \9 w1 W$ T& y& @
產品圖片如下圖:
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/ v1 u$ n3 ?0 S: m8 ?8 z" k! T4 B* x' p客戶那邊實測:30.7680-30.8009(反應我們的產品孔徑偏小,小了最大的有0.026mm)
" k7 e. i3 \# \) }0 L1 ?5 p我們家里控制是用氣動量儀控制,量規從上到下,有三個孔位,分別測一個孔徑上,中,下三段的直徑。如下圖
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客戶把不良件寄給我們,我們自己也測量了一下,發現七個孔里面有三個孔尺寸好的,四個孔超差偏下限(孔上端直徑OK,中下半段偏下限,與客戶描述現象一致);而且四個孔其中兩個量規完全放不進去。$ f& M, I) ~( ]9 F4 m
* |+ Q+ Y3 M2 K' D0 P* m$ |* q懷疑孔有變形,然后去三坐標掃描這兩個孔的圓度,如下圖(圓孔發生變形)
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/ D( U% C# N1 p3 R2 x ^ q# Z現象基本描述完畢,然后就開始分析原因。% r9 d& e8 r+ A4 B8 j+ x! D
1。大家首先排除機加工原因,因為七個孔里面有三個是好的,而且這么高的精度,不可能超差如此之多。: Y) ?) G+ F) Z. C: [
2。機臺檢驗員,是100%檢查此孔的,應該不會有不良流出。
, d ~& n9 t' F! l3。昨天下午已經開始按照客戶的要求,返工檢測倉庫的庫存,檢查200多件,現象是有三十多個超上限,也就幾個μ,天這么熱,倉庫又沒空調,覺得此現象沒有問題。在生產的產品沒有類似風險。
( P% D6 h# c2 G% Y' P: q) x6 A4.今天一大早,客戶又寄過來五個不良件,現在湊齊六個,自己又分析整理了一下:(我們一共有三條生產線做這產品,都是雙工位)5 _0 ^3 [3 |) y8 N
4.1 發生機臺線號:一件不良是1線的,二件不良是2線的,三件不良是3線的。2線的兩件都是右工位,3線的三件,兩件左工位,一件右工位。
2 j! v/ U5 P! F6 E4 D; S, ^ 4.2 發生時間追溯:2線的兩件,發生在同一天不同的班次;3線的三件,發生在同一天的同一個班次。! s, m; Z& G4 W# F; U. y
4.3發生塞不進的孔,位置比較固定,就是在銷釘定位旁邊的一個孔。
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5 y+ b$ C# e5 N9 x現在質量部門初定,產品周轉碰撞或者掉地發生變形,造成此現象。
2 j, {' R8 I( i3 x& E/ e; k9 Y 哎,我感覺我說了一堆廢話,想找點規律,但是沒有找到。所以還請社區大俠,從工藝上分析,有沒有可能性造成這個問題。6 Y+ W, E8 P6 ?& {
我不是很信服周轉時擠碰撞或者掉地變形的一些列原因,一方面我們的出貨包裝都是蛋卡分隔開,一方面變形的孔比較固定,再說你不變形的孔也確實是偏下限的,也有可能是孔偏下限,客戶裝配時(七個活塞整體裝配)卡住擠壓變形。數量目前大概已經有20個左右了。是什么原因導致七個孔狀態不一樣,什么原因又導致每一個孔從上到下又不一樣?( W, M7 o# c; [ h, y6 c: o
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