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加工不良,請社區大俠幫忙分析,拜謝!

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1#
發表于 2014-7-24 13:44:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 機械X_Man 于 2014-7-24 13:54 編輯 2 b- Y5 L" l! y, s% Q5 H4 j

" |/ Q2 M. b2 K& i3 i5 Z氣缸活塞孔內徑,規格30.8±0.006.客戶那發現活塞壓進去的時候,比較緊,無法放入,上端部分能順利進去,中下半截就卡住了。" H" f+ \9 w1 W$ T& y& @
產品圖片如下圖:
, w3 L+ w) t- i
+ R% \  [, S4 m1 s1 `" L
/ v1 u$ n3 ?0 S: m8 ?8 z" k! T4 B* x' p客戶那邊實測:30.7680-30.8009(反應我們的產品孔徑偏小,小了最大的有0.026mm)
" k7 e. i3 \# \) }0 L1 ?5 p我們家里控制是用氣動量儀控制,量規從上到下,有三個孔位,分別測一個孔徑上,中,下三段的直徑。如下圖
, ]# k2 N: G. x  ]1 c: ^3 j/ z
% g  M2 k, l: A/ K9 u  ^6 V4 d2 P; q" {3 b' H
) Y9 O. l' p! S; I
客戶把不良件寄給我們,我們自己也測量了一下,發現七個孔里面有三個孔尺寸好的,四個孔超差偏下限(孔上端直徑OK,中下半段偏下限,與客戶描述現象一致);而且四個孔其中兩個量規完全放不進去。$ f& M, I) ~( ]9 F4 m

* |+ Q+ Y3 M2 K' D0 P* m$ |* q懷疑孔有變形,然后去三坐標掃描這兩個孔的圓度,如下圖(圓孔發生變形)
+ o& {5 \+ `6 C) |
( z; L' H" f$ v
/ D( U% C# N1 p3 R2 x  ^  q# Z現象基本描述完畢,然后就開始分析原因。% r9 d& e8 r+ A4 B8 j+ x! D
1。大家首先排除機加工原因,因為七個孔里面有三個是好的,而且這么高的精度,不可能超差如此之多。: Y) ?) G+ F) Z. C: [
2。機臺檢驗員,是100%檢查此孔的,應該不會有不良流出。
, d  ~& n9 t' F! l3。昨天下午已經開始按照客戶的要求,返工檢測倉庫的庫存,檢查200多件,現象是有三十多個超上限,也就幾個μ,天這么熱,倉庫又沒空調,覺得此現象沒有問題。在生產的產品沒有類似風險。
( P% D6 h# c2 G% Y' P: q) x6 A4.今天一大早,客戶又寄過來五個不良件,現在湊齊六個,自己又分析整理了一下:(我們一共有三條生產線做這產品,都是雙工位)5 _0 ^3 [3 |) y8 N
    4.1 發生機臺線號:一件不良是1線的,二件不良是2線的,三件不良是3線的。2線的兩件都是右工位,3線的三件,兩件左工位,一件右工位。
2 j! v/ U5 P! F6 E4 D; S, ^    4.2 發生時間追溯:2線的兩件,發生在同一天不同的班次;3線的三件,發生在同一天的同一個班次。! s, m; Z& G4 W# F; U. y
    4.3發生塞不進的孔,位置比較固定,就是在銷釘定位旁邊的一個孔。
6 }( _/ p4 l% q0 M  _2 T
5 y+ b$ C# e5 N9 x現在質量部門初定,產品周轉碰撞或者掉地發生變形,造成此現象。
2 j, {' R8 I( i3 x& E/ e; k9 Y    哎,我感覺我說了一堆廢話,想找點規律,但是沒有找到。所以還請社區大俠,從工藝上分析,有沒有可能性造成這個問題。6 Y+ W, E8 P6 ?& {
    我不是很信服周轉時擠碰撞或者掉地變形的一些列原因,一方面我們的出貨包裝都是蛋卡分隔開,一方面變形的孔比較固定,再說你不變形的孔也確實是偏下限的,也有可能是孔偏下限,客戶裝配時(七個活塞整體裝配)卡住擠壓變形。數量目前大概已經有20個左右了。是什么原因導致七個孔狀態不一樣,什么原因又導致每一個孔從上到下又不一樣?( W, M7 o# c; [  h, y6 c: o

  a5 j8 v8 w) I* o9 S9 Y+ Y/ H, T8 D

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8 h3 Q) ^; t! O3 b) d, y' r& m
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2#
發表于 2014-7-24 13:55:43 | 只看該作者
本帖最后由 jwzsh 于 2014-7-24 14:22 編輯
& }/ o4 @1 j1 r3 t# _- _6 N$ D7 A+ m
既然是位置固定,那么就可以否定碰撞或掉地上造成。
# m: l2 _/ H1 S; K! W" i7 o* J2 g" s' m0 X( B2 y- T
有規律的異常,一般都是加工過程中的裝夾等異常造成。你也可以檢查一下內孔凹進去那個面,是不是剛好是裝夾位置。. a4 E9 f  N: [* }! m1 d

" S1 r# y, G* ?如果加工過程中找不到原因,也要到客戶那里看看,客戶自己使用不當也很有可能的。
4 z8 R( ]/ a1 O; N: z% ~9 d" ?
0 M% x: _- V+ k/ p

點評

恩,需要再去仔細看看,哎,真是頭大啊!  發表于 2014-7-24 14:17
3#
發表于 2014-7-24 14:04:24 | 只看該作者
都出來分析分析
4#
發表于 2014-7-24 15:19:40 | 只看該作者
你得讓弟兄們知道你的材質,和材質各個點的檢測 硬度,還有你的加工工藝,別人才好幫你分析啊

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鋁件易變形,你的要求高,看圖壁厚也不是很大,3工序后有沒有時效工序?治具裝夾是液壓中間孔嗎?時效后可考慮再精銑下面的定位面,再精鏜留量后絎磨+滾壓  發表于 2014-7-25 12:56
硬度之前做過檢測,布式60-70吧,正常的!加工工藝:這個孔是在第三工序先粗,然后第四個工序專門而且只精加工這個孔,余量單邊15絲  發表于 2014-7-24 16:49
5#
發表于 2014-7-24 15:20:16 | 只看該作者
將夾具也弄出來看看,看看大俠怎么說。8 o# t0 z  Q4 g/ e
機臺檢驗員,是100%檢查此孔的,應該不會有不良流出。(這還是你自己親自去確認吧)( z% U- S% E% C+ `2 n: [" l

9 \+ I; H% Z7 q+ e

點評

是的,所以肯定是流出機加工后發生的變形!要不然怎么有的孔是好的,有的孔卻塞都塞不進去?夾具也基本排除!我以前都沒有這問題,怎么可能在一個時間段,我的三條線夾具同時出問題?沒有可能!  發表于 2014-7-24 16:46
6#
發表于 2014-7-24 15:30:48 | 只看該作者
機加工原因不一定能排除。另外,這個件是鋁件嗎?精度很高,檢測時的溫度對孔徑會有影響的,可以做個試驗看看,加工后在現場檢測,然后存放一段時間再測。0 r: x& m3 ], m0 ]5 H/ \3 U, @
這個尺寸你們現場有SPC 控制嗎?

點評

鋁合金件。我們現場氣動量儀全檢控制。  發表于 2014-7-24 16:43
7#
 樓主| 發表于 2014-7-24 16:51:07 | 只看該作者
明天先去第三方倉庫,再去客戶裝配現場調查。內部暫時真的是找不到任何關于機加工問題,或者物品周轉問題。
8#
發表于 2014-7-24 18:31:49 | 只看該作者
裝卡?還是看看夾具再說。
9#
發表于 2014-7-24 18:36:21 | 只看該作者
1、機加工后還有后續處理沒有?
' R+ |5 X- p( i" t' v8 E0 j9 Q& u2 m2、檢驗員監測零件尺寸條件是否符合?
10#
發表于 2014-7-24 19:31:57 | 只看該作者
氣動量儀,與客戶的測量系統,需要做 分析。
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