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日志

CAK4085si調試、培訓報告

已有 841 次閱讀2012-12-1 21:39 |個人分類:專業| CAK4085si, 調試, 培訓報告

CAK4085si調試、培訓報告

時間:2012.11.19——2012.11.25

地點:京山戴蒙德

設備:CAK4085si

 

19-20

一、機床床身的安裝及液壓工作站的安裝。

1、            機床電氣檢查(包括電氣柜中的繼電器、接觸器),接線質量檢查(包括強、弱電部分)、地線。

2、            機床硬限位開關的檢查。

3、            控制面板的各個按鍵檢查。

二、CAK4085si電源接線

問題1:機床通電后,打開機床數控系統“急停”按鈕旋轉到復位。面板上顯示“壓力不足”報警。

解決方案:(1)、檢查液壓工作站的輸入與輸出回路。

         2)、對液壓工作站輸出壓力的調節。

         3)、液壓電磁換向閥的檢測及卡盤壓力的調節。

問題2:重新開機:出現液壓電機運行5-6S后繼電器KM5自動斷開,但電機仍在運行。數控系統面板上仍顯示“壓力不足”報警。

解決方案:1、改變三相電源的輸入相序。

          2、檢測液壓工作站三相電源是否存在缺相。

          3、重新調節輸入壓力(增大)。

液壓工作站工作正常,液壓卡盤的行程為6mm

問題3:腳踏開關對卡盤沒有動作。

21-22

一、機床水平調整

   問題:機床與地面間加隔了一塊大鐵板(工廠說為了接滲漏的油水),導致墊鐵調節時很滑。給調節的速度和精度造成影響。

調節過程:用千斤頂和墊鐵配合調節,兩個水平儀對床身前后及左右進行檢測。

1、            將一水平儀放在機床尾座部位調整前后水平,將另一水平儀放在卡盤附近,調整到水平位置。將托板在開機狀態下平移到卡盤位置,發現前后水平偏差0.3mm,左右水平偏差0.3mm

2、            鑒于以上情況,把托盤移動到卡盤附近重新調整水平。然后將托板平移到尾座部位,發現前后和左右偏差仍未0.3mm

為了能達到機床車削零件的質量要求,我們只能將調解范圍縮小到卡盤附近100mm左右,保證其水平偏差在0.01mm左右。

   問題原因:1、機床與墊鐵的平穩性不太好。

   2、機床本身導軌的變形(可能是因為導軌時效處理的時間不夠,未能完全消除其內應力所導致的)。

 

二、試車工件及其精度(如表1-1所示)

材料:45調質   工件長度:150mm    工件直徑:45mm    試車長度:100mm

進給方式

進給量

吃刀量

轉速

精度

G95(每轉進給量)

F0.15

0.2mm

1000SS

0.01mm/100mm

G95

F0.2

1mm

1000S

0.03mm/100mm

G95

F0.2

2mm

1000S

0.05mm/100mm

G94(每分鐘進給量)

F80

0.5mm

1000S

0.03mm/100mm

G94

F100

1mm

1000S

0.04mm/100mm

1-1:試車工件精度及其參數

 

要求到達0.01mm/100mm無法到達他們要求,需要重新調節。

 

 

23

   重新調整機床水平,加強機床平穩性。、

問題:系統出現Z方向軟限位超程。

   解決方案:在系統中的F3(參數)修改,輸入修改指令:HIG,選擇“機床參數”修改“2軸”參數,修改Z軸運行范圍。將默認的660000um改為702000um。重新運行程序,系統正常。

一、試車工件及其精度(如表1-2所示)

材料:45調質   工件長度:150mm    工件直徑:40mm    試車長度:100mm

進給方式

進給量

吃刀量

轉速

精度

G95(每轉進給量)

F0.2

0.2mm

1000S

0.003mm/100mm

G95

F0.2

0.5mm

1000S

0.005mm/100mm

G95

F0.2

1mm

1000S

0.006mm/100mm

G95

F0.2

2mm

1000S

0.007mm/100mm

G95

F0.2

3mm

1000S

0.008mm/100mm

1-2:試車工件精度及其參數

要求到達0.01mm/100mm,精度合格。

二、試車螺紋:檢測數控系統的編碼器。

螺紋車削復合程序G82

格式:G82X  Z  F(導程)

問題:編寫完成后,檢驗程序系統顯示“螺紋退刀量不正確”報警。

解決方案:將其螺紋車削格式改為G82X  Z  R  E  F

其中RZ方向退刀量,EX方向退刀量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25

  華中數控H21世紀星系統培訓

1、         開機

   1)上電——打開系統——復位按鈕(系統開啟)

   2)回零點位(先回X再回Z),開機必須先回零點。

2、程序編寫:

   1.1
        O0001

        G00X100Z100

        M03S1000

        T0101

        M08

        G00X45 Z3

        G71U2R1

        G71P1Q2X0.1Z0.1F100

        N1……

         .

         .

        N2

        G00X100Z100

        M09

        M30

3、裝夾工件(調節液壓卡盤的行程位置,保證工件的加緊安裝)。

4、對刀(填寫刀偏量)。

對刀步驟:

1.在手搖模式下,快速將刀具移到工件附近。然后開啟主軸正轉,調節進給倍率,慢速進刀進行試切對刀。

   2.停止主軸,用游標卡尺或者是外徑千分尺量取數值。填寫試切參數,設置刀補值。

其他刀具,同以上步驟對刀。

5、程序校驗

     選擇“自動”——程序循環啟動。

 程序檢驗無報警即可運行程序,開始加工工件。

6、關機

   先關系統,再關電源。

 

 

 

 

 

姚盛軍   2012.11.26


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