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樓主: 風格尚11

雙軌道機構,動力在一側,工作時一側有擺動,怎么解決

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21#
 樓主| 發表于 2019-8-6 20:18:33 | 只看該作者
大白小白 發表于 2019-8-6 19:00% s3 ?1 n& l) z5 B- a: _
焊接還是螺絲連接?

$ {: b4 o- ?. i1 z* {" S$ e5 I螺絲連接!2 g: U- k% v  [6 m
22#
發表于 2019-8-7 09:32:07 | 只看該作者
風格尚11 發表于 2019-8-6 16:43/ J+ H5 S* }1 d( |0 X
機構已成型,重新設計肯定來不及了,想盡量改善!

* H0 h# O% j8 R& l  _那你這套機構用不了多久,就有可能報廢的。長期下來另一側有可能憋死的,所以說還是在不大概的前提下在另一側加一組動力源最好,最簡單的是采用雙伺服驅動,不過這個就看你們電氣工程師的水平了,要不然下來也是會經常伺服報警的,其實就是用軸將兩側共用一個動力源。長痛不如短痛,自己好好想想,到最后設備到了客戶那邊在修改,都是淚的
; L8 T6 @- _3 y. E
23#
發表于 2019-8-7 11:49:31 | 只看該作者
你們整個公司當初就沒同事質疑你這結構超級不靠譜嗎
24#
 樓主| 發表于 2019-8-7 13:58:19 | 只看該作者
lurenyi 發表于 2019-8-7 11:49) A/ V; E$ }: Q
你們整個公司當初就沒同事質疑你這結構超級不靠譜嗎
- s6 ~/ _8 ]' ?4 R" Z9 ^
這套機構之前的老設備有用,不過那是用kk模組搭的并且總長只有1.1mm ,為了節省成本這次改成絲桿+滑軌。相似的結構,所以就沒人關注這里了,設備裝好后,我去推了推,發現抖動比較大
4 W, @- _  K' P5 e5 g! q1 o0 j- K: k5 k" `9 g+ o) y: y5 i
25#
 樓主| 發表于 2019-8-7 13:59:15 | 只看該作者
大白小白 發表于 2019-8-6 14:06
/ f/ q* t3 J, h8 U1400mm的跨板多厚?最好加筋;/ O2 ~+ ?$ @2 ~/ m( T3 _+ P- F

" [4 }4 G9 C3 J$ e; S+ i# Y% h在右側增加一條線軌,可以測試一下。
6 L, J2 Q8 b& C, g0 l* p
工件已發 等待測試結果& a2 B4 w" W2 A3 R5 o
26#
 樓主| 發表于 2019-8-7 14:01:28 | 只看該作者
849519836 發表于 2019-8-7 09:32! l  v; D8 D. d7 l7 a1 S5 z- \
那你這套機構用不了多久,就有可能報廢的。長期下來另一側有可能憋死的,所以說還是在不大概的前提下在另 ...

4 M7 ^9 E; ]# K4 ?目前伺服動力的參數優化后,抖動明顯降低,等待跑產品后的效果》》》(伺服廠家說是調整下什么參數并且給演示了下,有效果)6 c  {( t2 R& l2 ]
27#
發表于 2019-8-7 14:16:44 | 只看該作者
風格尚11 發表于 2019-8-7 13:59
: b$ K1 i( ?7 H2 V- K& h7 Q& b工件已發 等待測試結果
* T4 B+ K, L. q2 U5 O2 g0 J- I
回來發發照片,看看能不能一起想辦法改善,減小損失; \. ]1 K! c3 a( O! d

點評

好的 謝謝  發表于 2019-8-7 15:29
28#
發表于 2019-8-7 18:03:13 | 只看該作者
|塵世天涯發表于 08-03 23:33樓主這個結構,如果負載是偏在一側的話,一定會發生樓主所描述的“擺動”,負載越是偏離驅動端,擺動越明顯。<br>6 \. s9 C8 z0 s7 v
<br>: i8 T. O% ]! i0 Q7 w$ C* Y4 \
這個擺動是幾個方面原因造成的<br>
8 u, q1 F2 m! @: c" N<br>
5 K$ X) t0 h. @  M4 z( r$ w# v1. 1400毫米長的連接板自身變形<br>) H1 K! X2 c5 h/ {( D
2. 連接板與滑塊之間的“扭動”<br>5 u% m7 g, L+ q' h6 K5 u3 q
3. 導軌與滑塊之間的間隙<br>
! L$ Z! M5 Y9 @  C& r<br>
" d, M, H" q# c2 O2 T) Z- b6 F對于50公斤的負載來說,完全消除應當是不可能的。減小還是可以的,備選方案有<br>
$ A" H& I  c/ s' m9 `$ W4 l$ t' g1 p<br>
5 C* V: @2 K( M1. 連接板增加厚度,增強抵抗變形的能力<br>; ]4 W( l# g9 R
2. 更換有定位銷孔的滑塊(THK,力士樂好像有這樣的型號,可以直接選擇),并在連接板上增加定位銷孔。實在不能更換,也一定要在連接板上打銷孔,對滑塊進行限位,放置滑塊與連接板之間發生相對滑動<br>9 E( f' }- N7 ]4 j6 k/ F% ?: K
3. 選擇中預壓或者重預壓的滑塊,降低滑塊與導軌的間隙,增加整體剛度<br>
9 j' c5 o# C/ w; n4 T' A2 I, }4. 連接板每側都跟兩個滑塊固定,且兩個滑塊的間距放到最大(所謂最大,就是滿足行程的情況下,兩個滑塊離的越遠越好)
老哥說得很全面

點評

滿滿的都是設計思路,可以借鑒學習一下!  發表于 2019-8-8 08:45
29#
發表于 2019-8-8 10:43:06 | 只看該作者
風格尚11 發表于 2019-8-7 14:01
3 g( d6 t  k3 t; D9 O# J目前伺服動力的參數優化后,抖動明顯降低,等待跑產品后的效果》》》(伺服廠家說是調整下什么參數并且給 ...
+ d4 U0 v$ [3 c3 E1 M& ]
程序是能優化一部分,解決因跨度過大造成的共振(加濾波器),優化程序。但是主要的問題還是結構性的,不要指望程序能完全解決。一套良好的程序是建立在理想的結構基礎上的,LZ( s/ Y$ x" `1 a* L# Y/ b
30#
 樓主| 發表于 2019-8-8 13:21:16 | 只看該作者
849519836 發表于 2019-8-8 10:43  C5 n7 V8 ^5 c. @, D4 l) a
程序是能優化一部分,解決因跨度過大造成的共振(加濾波器),優化程序。但是主要的問題還是結構性的,不 ...

, y! }, E/ ^3 S; ^: P知道的,驗證方案也在做,同步進行!每一步都有不同的效果!8 W) i0 z( q7 c3 m3 z
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