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主軸問題,一臺機械結構換刀的立式加工中心---請教

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1#
發表于 2008-11-21 09:47:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺機械結構換刀的立式加工中心,現遇到如下的問題,都是關于主軸的,請個高手給予分析解答:
* M, m( z7 o6 I" J6 e現象:主軸使用一段時間松刀不流暢,即當機械結構完成主軸卸刀行程時,刀庫將主軸上刀柄取下時有異響,聲音為主軸刀爪沒有完全松開刀柄而刀庫強行將刀柄取下造成的。& {# d! T) U# P; X3 B& F+ K
解決辦法:增加主軸卸刀行程后可以解決此問題,但使用一段時間后仍有上訴現象出現3 L) |/ S( r- X# E  D" k  f1 F. K* Q
問題:1 主軸內為碟形彈簧,主軸的工作現象不正常是由碟形彈簧疲勞造成的么?或是由于其他原因造成的。
1 u! h3 T4 d% g6 c5 w( |           2 碟形彈簧疲勞影響的是卸刀行程還是拉刀力?個人偏向的是影響拉刀力。' d2 G+ {7 ?: p8 ^: f- ?
           3 如果碟形彈簧影響的是拉刀力,那么是什么原因造成的上訴的現象的呢?" J( W4 A( K& Q# ?/ r/ x* f) _" `
此問題的出現不是由于裝配不當造成的,而是普遍存的,請各位解答!
! C' D+ H% j! [3 u1 R$ h: V. e以下為主軸結構圖,和碟簧安裝示意圖,請大家旋轉下觀察圖片!
% _$ ^# m/ Y. G* T9 E9 W9 @" V7 X6 @! c" C+ o8 k
[ 本帖最后由 cococ 于 2008-11-21 10:00 編輯 ]

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2#
發表于 2008-11-21 18:11:15 | 只看該作者
可能是打刀缸的行程出問題了,蝶簧是用來拉刀的
3#
發表于 2008-11-21 18:33:47 | 只看該作者
看沒人回這個貼本想轉到機床欄,一看是才從那里才轉來就沒動。呵呵,還請高手來解答!

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4#
發表于 2008-11-21 19:52:13 | 只看該作者
可能是打刀缸的行程出問題了
5#
 樓主| 發表于 2008-11-22 08:45:15 | 只看該作者
注意,已經說明為機械式換刀結構,沒有采用打刀缸,能保證行程準確,打刀行程沒有任何的問題!
6#
發表于 2008-11-24 10:23:00 | 只看該作者
碟型彈簧是為主軸提供抓刀力的。
  q! d, n# B" h. t1 V& b# J抓刀爪釋放不到位置才會出現樓主所說的情況,建議觀察一下刀柄拉釘的磨損情況,以進一步確定。
7 @" r  s3 P4 Y: H8 w幾種可能,碟型彈簧之間進入鐵屑;后置的氣缸行程不到位;拉刀爪變形。
7#
發表于 2008-11-26 21:17:06 | 只看該作者
樓主看來是認真研究了一番的。你所描述的現象,我也遇到過。而且不是一臺兩臺機床。8 Y/ [' T  w8 I
雖然現象一樣。原因卻是五花八門。
2 F4 g7 r* m- ^$ w/ u松刀的機械原理:刀具平常裝在主軸上是由卡爪拉住拉釘,卡爪與拉桿連接。拉桿上裝了百來片碟型彈簧片,刀具的拉緊力就是彈簧提供的,一般50刀柄的拉緊力在16000N左右。松刀時拉桿上部的油缸或汽缸加力在壓桿上,(50刀柄)壓下的行程一般為7mm,此時卡爪松開,拉桿頂部正好頂住刀柄拉釘頂部,把刀柄頂出主軸7:24的錐孔。這樣刀柄就非常輕快地離開主軸。4 j1 E% h0 y$ X0 [" t3 P
問題1  樓主懷疑蝶形彈簧片疲勞可能性很小。只要蝶形彈簧片質量過關,根本沒有可能。因為只有松刀時的彈簧力才大于(50刀柄)16000        牛,一般為25000牛左右。也就是平常彈簧力不過16000牛,僅承受設計載荷的50%,何來疲勞之說。
0 @: B! e4 C' V# P問題2 也就免談了。/ E7 r" o  W' S" C, T
產生該現象的原因我也只能大致分析一下:. S! @" Z/ z; a2 ~6 G. y
樓主說增加松刀行程可輕松卸刀。我認為可能的原因有:一般松刀油缸(汽缸)是壓在拉桿上部一個套的鍵上的(左右有兩個鍵)。機床換刀時間久了,此兩鍵容易塌角(或者油缸壓在此鍵的部位產生凹坑)從而影響拉桿的行程(只要差0.3),在松刀松到位時,拉桿頭部壓不到拉釘頭部,刀柄7:24錐面與主軸孔貼合很好。此時刀柄就卸不下。
6 y5 {2 c7 z1 @, F2 d6 D此種可能性最大。
' ?( m0 r  `8 h  b: G另外一個可能就是拉釘長度公差太大。
8#
發表于 2008-12-1 09:12:57 | 只看該作者
樓上解釋的挺詳細,不過我不是搞這方面的不敢亂言
9#
發表于 2008-12-1 14:25:10 | 只看該作者
所說的松刀行程我們叫做打刀量,這個量是要用百分表測量并且在主軸上進行調整的,調整之后要鎖緊,可以把打刀量重新調整一遍,然后鎖緊,同時 要注意刀柄表面和錐形孔內壁的清潔,不知道我說的有用沒有
10#
 樓主| 發表于 2008-12-13 11:56:35 | 只看該作者
7#說的挺詳細,但是我不大認同。第一疲勞與受力的大小無關,看的是換刀的次數,主軸蝶型彈簧受力雖然只是最大值的50%,但是次數增多后彈簧會疲勞,而不是強度不夠。再有我的換刀機構是不需要打刀缸的,是通過類似杠桿的原理實現的,可以保證準確地卸刀行程!% U! D7 o/ B2 _$ _% l- [
原因到現在還是沒有找到,還請高手繼續指點我一下!
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