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本帖最后由 freebooter_13 于 2018-10-13 14:10 編輯
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這是我前段時間遇到的問題,已經解決了,是個很容易被忽略的小問題引起的。個人覺得是個不錯的案例,發上來大家一起學習討論。 t6 U# |9 H3 _7 I
問題如下:注塑機在熔膠時出現螺桿后退非常慢。
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/ z( L1 |7 T( l3 w7 D6 q事情如下
! F6 h% |" R, ?3 I* R: b' K r這個是公司新設計的一臺機器,在調試的過程中發現熔膠時螺桿后退很慢,即熔膠率很低,100mm的螺桿熔膠率只有30多克每秒,轉速80多轉每分種。這很不正常,怎么說也得有一兩百克每秒才對。我之前做過一段時間的螺桿設計,項目負責人懷疑螺桿的問題就找我幫忙一起排查。由于這個項目不是我的項目,我也沒有參與進去,所以前期他們做了什么,排查了什么我也不知道。他們跟我大概說了情況后我開始問他們一些我感興趣的問題。 D6 x1 }+ l7 h
1、背壓多大?有沒有不用背壓去試+ N: n# g S& @' G4 I/ F$ }
回答:不用背壓試過,情況一樣。
" V( l& g9 U$ W* b我想:背壓高了會導致熔膠率低,螺桿退得慢。但是他們試過無背壓,暫時排除背壓問題。
# }+ h R- s; _6 @& f9 Y2、熔膠壓力多少?()
3 V5 g" J) F% d回答:30多公斤。
/ y# w) a8 t; d2 K我想:熔膠壓力直接反應螺桿的做功情況。現在熔膠壓力這么低(一般都會有70-80公斤),可以初步判斷螺桿吃料有問題,螺桿打滑。# |* g, h7 l* @0 p- F. M
3、熔膠轉速高低試過沒,熔膠壓力分別多少?
7 }0 o7 n. m, b回答:都試過,沒留意壓力。* q& P. `, L+ O# F, D( ?% a
我想:想再確認螺桿是否打滑。
& p- K: i Y4 d4、料筒溫度多少?有沒有溫升現象?
0 E/ ~, I0 y9 Z0 K回答:溫度280-300度都試過,下料口溫度高低都試過,但是沒什么效果。溫升沒留意。
7 p& W0 _3 M. N' Z我想:看看螺桿打滑的原因。8 P* B2 \+ Y J% |
5、料筒下料口的膠料是什么情況,是不是在涌動?. H7 m) e2 b- R& K$ N) e
回答:應該沒有涌動。我們看過螺桿沒有包膠。: k( @8 @4 P; t1 y2 S6 `- X1 M
我想:料筒下料口如果設計不合理會影響下料,但是這么大的螺桿情況應該很少。- D5 O# ]% Z% u' Z
6、螺桿料筒圖紙有嗎?能給我看看嗎?2 D1 l$ m8 g6 u" n. d
回答:沒有,這是供用商設計的。1 b/ m+ ?% R/ E# I+ W
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上面的提問得到的信息,信息有點亂,我有些懷疑信息的真實性,或者一些細節是他們沒有留意。
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接下來我先從供應商那里調來圖紙,發現螺桿與料筒的間隙給得有點大,特別是下料段,間隙都給到0.6-0.8了,而且下料段的長度有點短。讓我初步懷疑可能反膠導至螺桿打滑,現場還發現料筒中后段的溫度有溫升,更證明我的懷疑是對的。但是我有點想不通的就是怎么反膠,這么大的螺桿在沒有背壓的情況下怎么也不會退這么慢。這讓我再次想起螺桿的后退阻力大。我就問調試的同事。2 _. o/ G" G- I% q3 X o- o
1、你們剛熔膠時下料快不快?+ u* C- H' E' s* f
回答:一樣很慢。3 W/ u; n6 H# I g, ^
我想:這個不可能,有可能他們沒有理解我的問題,我重新問。4 G# ?3 G& Q# P7 K
2、機器剛開始熔膠,料筒里面還沒有膠料,即第一次熔膠。
% p* E d8 T( J( j: {: ?% r回答:沒留意。; Z" K% w2 `, G# b2 q% g
另外一個同事說:挺快的,一包料下去很快就沒了。9 g1 s+ a# w& |8 S% C" J
我想:這就合理了。
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( L/ _7 [: K1 A; p我讓同事強制給液壓封嘴的閥給電讓其一直強制打開,然后熔膠,發現射咀在冒膠,膠量也挺多的,熔膠壓力也一下起來到120公斤了。這很明顯是螺桿后退阻力大了的原因導至的。我再強調背壓是多少?調試的同事說我都將閥的插頭都拔掉了,肯定沒有背壓。我覺得有問題,自己跑去機器后面看著閥插頭確實拔掉。這是6通徑的比例溢流閥+25通徑的插裝閥組成的比例壓力,是個很成熟的方案。我再看射膠缸的壓力表,確實為零。這個就想不懂了,難道是機械的阻力?我讓同事做射膠動作,想看看這個阻力是多大。壓力表一直為零,直到射膠到底(油缸到底)表壓才50多公斤,我再問同事射膠壓力設置多少,他說175公斤。不正常,我問壓力表會不會接錯油口?在旁邊的項目負責人好像想起什么似的,立即叫人換了個壓力表。
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換了壓力表后重新打射膠動作,壓力表起步時有50多公斤,到底時有150多公斤。再試熔膠,表壓有55公斤。可以證明之前的壓力表是壞的,是背壓高導致熔膠慢。但為什么會背壓高呢,明明比例閥的插頭都拔了。我問裝這個油路板的同事,插裝閥蓋板上的節流子裝了沒?同事說蓋板上都沒有螺紋孔,我怎么裝。項目負責人讓他拆下蓋板手動攻牙和裝上節流子。 q( a/ X4 C6 Q7 A' {" I' `5 r1 r+ x' X
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蓋板重新裝好后熔膠,一切正常。0 B8 z1 x1 b& w+ `$ e" A
6 K$ `4 P. y4 J& P總結:其實問題就是比例背壓蓋板上的節流子沒有裝,比例背壓的先導油流量過大(比例溢流閥的過油量為1L/min),有55公斤的壓降,使得射膠油缸有55公斤的背壓,而且螺桿與料筒的間隙偏大,下料段長度偏短,出現反膠,溫升,螺桿包膠打滑。9 M9 T- P2 _ x: _
) J) S& |, C, a+ V9 A+ L" q; j/ _一個小小的節流子沒有裝,浪費了兩天一夜的時間。項目的同事本可以很快排查出問題,但一個沒有核對過的壞壓力表誤導了他們。
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