我們為某單位加工的圖號為F41207-1-1,名稱為管板,材料為20MnMo+堆焊層,管板調制處理,其機械性能屈服強度大于等于330MPa,抗拉強度為490-660 MPa,延伸率大于等于18%,AKv大于等于34J(實驗溫度為0℃),HB130-196,并按JB4726-2000Ⅳ級要求,管板正反兩面均堆焊奧氏體不銹鋼,過渡層加面層加工后為8mm。管板要求加工5420-Φ16. 2 +0.15
) ~3 B9 P$ O0 n6 v* i! G0孔,管孔排列形式為等邊三角形排列,孔心距22 mm,管橋理論尺寸為5.8 mm,鉆孔的有效厚度為570 mm(含8mm堆焊層)。; Z' _3 F( D& H6 v
我們在從德國TBT公司進口的BW320-1-1200NC機床上進行加工。9 y. R3 b/ r& R$ \4 u1 b! L
首先嘗試采用槍鉆鉆孔,用槍鉆鉆通后,發現管橋尺寸最小的為2.8 mm,偏離理論尺寸5.8 mm太多,不能采用槍鉆加工。
, W U T( |' e# C+ V接著嘗試采用BTA內排屑方法鉆孔,采用Φ16.28mm的三刃內排屑鉆頭進行鉆孔,鉆通后經檢查管橋最小的為5.2mm,管孔尺寸為Φ16.32 mm,完全滿足圖紙要求。
% W. d, q. |- ~我們遇到了新困難,發現鉆頭不斷屑,提出了3種方案進行解決。
! Z3 V* H7 i* [. V9 h7 c1、改變鉆頭角度,經過多次改進后,加工出的鐵屑有的折斷了,有的沒折斷,經常堵塞鉆桿,大約鉆300mm深就得停下機床,清理鐵屑,這種方案行不通。
( j% v' _6 K' i5 j; }, r% y2、提高轉速,降低進給量。我們把主軸轉速提高到2800轉/分鐘,進給量90毫米/分鐘,每轉走刀量0.032 mm,加工出的鐵屑有70 mm長,從鉆桿中排出還有些困難,基本能排出來。缺點是切削速度太高,鉆頭耐用度大大降低,運轉起來有隱患。我們在鉆了大約200多孔后,鉆桿竟然被折彎了,為了防止再出現事故,我們中止了這個方案。
: x8 }3 W: j) z; L1 j% u3、對機床的排屑部分進行改造。% H j0 Z, ]" ~
9 A9 u- [' K4 r, h我們采用直管加長排屑管的方法,用件2連接法蘭定位,后面接件3為900mm長的Φ108x4的直管,外面用件4一節Φ140x5的聚乙烯管,通過支架件1固定在床身上,隨主軸移動,成功地解決了排屑問題。不管鐵屑多長,經過內排屑高壓油的沖擊,順利地從管子中滑落出來。
, \4 c* ]: w5 t我們經過實踐,已成功地加工了該管板。
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2 X* D4 \/ ~; R+ p4 b. ?[ 本帖最后由 林123 于 2008-3-11 09:46 編輯 ] |