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樓主: 刀客A

用MAPAL帶導條刀具加工硅鋁合金有劃痕---求助

[復制鏈接]
21#
發表于 2013-11-14 00:10:53 | 只看該作者
對于這種問題,我們也遇到過。一般采取以下措施會變好+ P1 i3 H6 i( e% @6 _
1.增加Overhang2-3μ,調整背錐,這個需要試著調,就會有經驗了;8 M; P- u$ t& i- _$ d- w( w$ K$ F
2.觀察導條狀態,如果發白,有積鋁就拿油石慢慢打磨打磨;, n0 g* C2 G  Y
3.提高切削液濃度;4 y0 h4 X- @4 D; Q
4.刀具導條處跳動保持在5μ以內;# H! G2 p4 e- a+ I1 K+ l+ X" T

6 B6 f  e( v, Y: _, c以上這些,都一般都OK了。
22#
發表于 2013-11-24 20:20:35 | 只看該作者
dalaijie 發表于 2009-12-1 21:20
, f6 G  ~7 [8 V# i" a你的倒錐調刀少,是不是 刀片長度*0,001  ?
% J" @" Q5 G/ v( S! M& @7 q+ F3 X/ L  H! d% ?! Y: p
還有你的overhand 是4-6 那么請清一下倒條的前刀面,用油石 ...

7 R$ H, }8 E7 F7 W! k0 v. @# [6 W謝謝。8 N2 a& w" P$ d- c
23#
發表于 2013-11-24 20:28:12 | 只看該作者
亞卓 發表于 2013-11-14 00:10 2 A  \* D3 o9 x& E! s
對于這種問題,我們也遇到過。一般采取以下措施會變好
! M  z# m/ s5 B# `' f; C5 A8 L1.增加Overhang2-3μ,調整背錐,這個需要試著調,就 ...
" R2 \  ?0 o, t$ V' s  x% x
回復,非常感謝。我一直認為是切削液濃度太低,目前現場是7%左右,但是是整體冷卻,沒有針對自導向鏜刀的專門冷卻系統,所有提高冷卻液濃度會導致成本大幅度上升,所以目前沒有任何辦法。但是奇怪的是,CBN刀具加工的時候會產生這種現象,用mapal的硬質合金刀具加工就沒有這樣的問題。所以我們一直懷疑是刀具本身設計的問題,就是說內部的核心技術估計有所欠缺吧。( W! \, N/ E# \
24#
發表于 2013-11-25 00:31:29 | 只看該作者
碧落殤冷玉 發表于 2013-11-24 20:28 9 B" T5 G7 E' U
回復,非常感謝。我一直認為是切削液濃度太低,目前現場是7%左右,但是是整體冷卻,沒有針對自導向鏜刀的 ...
6 b  ^7 a1 `' |, I
鋁合金用PCD的會很好啊" ^1 j$ x5 t* O5 I( l

點評

曲軸孔試一半鑄鐵,一半鋁合金的材質,我們設計人員試驗過,用CBN是壽命最長,效率最高的。  發表于 2013-11-26 12:06
25#
發表于 2015-6-14 10:45:33 | 只看該作者
聰聰FQZCL 發表于 2010-9-12 08:11 : C; u# u/ s1 h  c7 R8 I
這個是小問題  刀具沒問題,不用瞎懷疑刀具。  * N1 W: q% D! n7 ?! H" L
產生原因:刀具切削時,刀具和工件間沒有建立穩定的潤滑油 ...
* c; d: @2 T8 T' Y; f) V' Q" G! X
這位聰聰大俠,怎么好久沒上了, 有問題請教呢4 J, [) Z$ y7 B
26#
發表于 2015-7-8 16:06:44 | 只看該作者
我以前也遇到過類似情況,換種材質的刀粒就好了,,,
27#
發表于 2015-11-15 21:40:50 | 只看該作者
打下刀座圓跳動,跟設備主軸跳動。
28#
發表于 2015-11-15 21:42:58 | 只看該作者
還有各導向條前后差,有MAPAL對刀儀吧?
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