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液壓泵嚴重磨損原因分析及改進

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發表于 2007-12-9 20:36:52 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
液壓泵嚴重磨損原因分析及改進
     故障現象及原因分析:8 Q2 ?' X! A; c/ K8 H
    在維修時從以下三點查找故障原因,并對系統進行改進:
! A# z. F; V. m" Q7 s   1)檢查動臂油缸的內漏情況。最簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。
! K% H7 N' C+ E1 Y( P% m+ y   2)檢查操縱閥。首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝后若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為006mm,磨損嚴重應更換。
3 U6 r- H; L: e  B% d( w   3)測量液壓泵的壓力。若壓力偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去,則說明液壓泵嚴重磨損。
* T% i7 {# W* `$ {" q- z- Q; d* L$ L2 B% l
1.
一般來說,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:
2 W, v/ I3 l) R
# E. x7 d' t- w9 D3 h7 h1 Qa.
液壓泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但由于泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。液壓泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,最后導致故障發生。
) R  T# @* J* y; s1 @2 z3 [! j" _9 kb.液壓元件選型不合理。動臂油缸規格為7040非標準系列,密封件亦為非標準件,制造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。
' [% H$ Q- a9 s4 v" O% N6 V$ @3 O' \& C, y, V
1 a6 D; B1 C& K. H
c.液壓系統設計不合理。由圖1可知,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,并且系統有液力沖擊,長期不換油,液壓油受污染,加劇液壓泵磨損,以致液壓泵泵殼炸裂(后曾發現此類故障)。
: m; D( X9 t. o* n$ k. M* u) [* P2.改進及效果。
. d! E6 s1 O5 y' q, c8 K9 q   l)改進液壓系統設計。經過多次論證,最后采用先進的優先閥與負荷傳感全液壓轉向器形式,新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩余部分可全部供給工作裝置回路使用,從而消除了由于轉向回路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了液壓泵的工作壓力。 + o. [, b3 b) w0 }5 J
2)優化設計動臂油缸和液壓泵造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸采用標準系列804。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。 : W, N8 C( _' x4 W$ q3 N6 E
   3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護。
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發表于 2014-11-16 15:32:02 | 只看該作者
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