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樓主: 風格尚11

又來了!這種機構位移傳感器檢測不準確,為什么 大家討論下

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11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過大,導致位移傳感器每次壓縮時狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會有受力點偏差

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我也考慮是氣缸的問題,我將氣缸速度調慢,將力度也調慢,結果更不一致了!相差更大!想要試用出力和速度都比較均勻的機構,但是沒條件,設備已經在客戶那里在用了。只有這個傳感器檢測問題解決不了。波動太大!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,氣缸裝在下部,圖示中右側的所有零件都裝在2跟導軌上,然后底部氣缸為動力!整個機構左移的時候有限位阻擋。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結構結構剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常

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我也認為剛性有問題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復位呢?怎么保證接觸產品部分一直處于左側?以前做的這樣的結構,傳感器國產的沒出現過那么大的誤差!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長度檢測方式。' s# g/ E4 `' |& m

點評

我也建議用其他方式,最早的時候我就提出這種機構不靠譜,經理(經理設計的)說,沒事,就是個擺設。如今設備到現場,客戶問:這塊是干什么的,于是經理硬著頭皮說,檢長度的。于是客戶現在盯著這點了,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者
- H( V7 `4 _9 }+ T7 ~

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復定位的問題。另外盡量減少沖擊等振動對估器的影響

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現在驗證的問題 就在氣缸那里 整個機構左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來看看最終原因是什么?
9 {: F# S4 v3 x* t1 v3 _" M
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測長機構精度普遍偏低。2 w, I3 r. V# l" {' t
建議用光柵尺。

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現有設備無法做大的改動了!老板的死命令!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,試驗一下:+ E; i% ?: z" ?; N- u7 e$ o% @
1.將傳感器頭部和導軌上的連接塊松開,單獨測試傳感器,壓入、彈出的變動量,既重復定位精度。' E# L4 r2 Q) V! s# c+ ]
2.將傳感器頭部和導軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復位彈簧不同行程作用下的誤差。
( K* L+ Y: f8 a: s& X% Y% v. p3.將氣缸掉氣,工件確認夾緊,手動用推動這個機構到阻擋點,嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點的剛度。# g$ s- X: t6 n& d$ c2 T
從傳感器一直到整個尺寸傳遞機構,過程拆開了一點點試驗每個部分的重復定位精度,應該是有結論的* t- d' m- [1 W& ^7 M
2 R0 E4 O% u( l8 Z! g# z$ r
個人覺得,
8 g9 x0 R) ?7 z1.傳感器復位彈簧不足以克服直線導軌的摩擦力和慣性- t/ s# V8 P. p% m' B  D  r+ i
2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳
( L/ _2 u+ |' ^5 {3.阻擋點增大剛度,設有磨損槽,定期更換
7 q- {1 p+ u$ }! F* ]% a( B- s) V5 E5 E9 H$ @! c" C
8 {( c2 l; m$ J8 f: b2 X# }

- ?' T5 S8 l$ o& X
  d6 |  q2 x+ I0 C; q3 t" p6 M

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0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測試方法:1、百分表固定,抵住檢測機構安裝板,重復動作得到百分表跳動值在0.01~0.07 2、百分表固定,抵住檢測片,現有位移傳感器頂住的滑塊固定,重復動作得到的百分表跳動值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè)!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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