久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 22532|回復: 39

伺服電機異響

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-7-29 17:24:28 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

硬件配置:西門子1FK7伺服電機 + 膜片聯軸器 + 絲桿 + 導軌 + 滑臺


問題:
伺服電機通過絲桿帶動滑臺在導軌上移動時,會出現異響,類似于牛叫。手摸電機有震麻感。一臺設備8根軸中,伺服電機、驅動器和參數都一樣,有的響,有的不響,初步判斷是機械裝配的問題。
后來,把聯軸器旋松后,響聲消失,恢復正常。判斷是兩軸位置偏差大導致的異響。
另外,聯軸器用的是膜片式的,用梅花式的沒出現過這種問題。


請教大俠這個出現異響的機理。@1000-2 @螺旋線  @人大太犬

回復

使用道具 舉報

推薦
發表于 2016-7-29 21:38:55 | 只看該作者
很常見,電機絲杠不同心

點評

可否詳訴原由?  發表于 2016-7-30 06:56
3#
發表于 2016-7-29 21:25:01 | 只看該作者
沒錯呀, 響的斷開聯軸器就不響了是吧?  斷開后用手轉絲桿輕不輕松? 肯定不輕松,就是絲杠,滑軌,軸承固定座這幾樣的裝配問題.或者是加工誤差!

另外你這8套伺服螺桿,負載一樣嗎? 是不是響的負載比較大呢?

還有,檢查聯軸器與伺服的同心度,可能你手轉絲桿很輕松但是鎖上聯軸器還是響,膜片聯軸器只能補償角度誤差,如果是不同心的話會給伺服增加很大的負擔.

點評

通過參數調整,比如增益,也就是剛度,可以減輕或消除震蕩。但如大俠所說,解決位置偏差才是根本措施。  發表于 2016-7-30 08:54
俺的猜想,伺服是個閉環系統,工作在定位模式,伺服要不斷減少與目標位置的偏差,由于外界干擾,不穩定了,引起了系統震蕩。  發表于 2016-7-30 08:44
應該不是過載的原因,設置的扭矩在額定之內,過載的話,電機應該停止,可是沒有。  發表于 2016-7-30 08:27
òΧС  發表于 2016-7-30 08:24
òΧе  發表于 2016-7-30 08:22
牛叫的是電機不是機械,超過電機負載了唄,還有你可以嘗試降低伺服電機的剛性來試下,但同心的問題也要解決.  發表于 2016-7-30 08:01
感謝大俠的回復。響聲大的負載和其他軸是一樣的。鎖上聯軸器手轉也挺輕松的。伺服低速移動,60r/min,甚至停下來后,噪聲依然有。俺想知道,兩軸位置偏差怎么會產生這樣的噪聲?其中的機理是什么?  發表于 2016-7-30 06:53
感謝大俠的回復。響聲大的負載和其他軸是一樣的。鎖上聯軸器手轉也挺輕松的。伺服低速移動,60r/min,甚至停下來后,噪聲依然有。俺想知道,兩軸位置偏差怎么會產生這樣的噪聲?其中的機理是什么?  發表于 2016-7-30 06:53
4#
發表于 2016-7-30 08:16:50 | 只看該作者
可能是電機的加速度的設置問題
5#
發表于 2016-7-30 16:54:16 | 只看該作者
從了吧,絲杠和電機軸不同軸
建議重新找正
實在沒法,想糊弄,好辦,把膜片連接螺栓松松就糊弄過去了。
6#
發表于 2016-7-30 18:19:06 | 只看該作者
參數設置不當而產生的共振,之前我用的電缸也有類似的問題,后來是聯系廠家過來調整參數(避免共振)就好了

點評

用的是三菱電機,調整項是增益  發表于 2016-8-1 21:29
是調整伺服電機的剛度嗎?  發表于 2016-7-30 18:44
7#
 樓主| 發表于 2016-7-30 18:25:47 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2016-7-30 16:54
從了吧,絲杠和電機軸不同軸
建議重新找正
實在沒法,想糊弄,好辦,把膜片連接螺栓松松就糊弄過去了。

多謝大俠回復,現在論壇的大俠所剩無幾了。俺也知道是兩軸不同心造成的,松一松就好了。俺想知道的是,不同心是怎樣引起這樣奇怪的噪聲的?如牛叫般。低速點動,甚至停下來后,噪聲依舊。大俠可否從理論的高度解釋這一現象。萬分感激!
8#
發表于 2016-7-30 18:42:12 來自手機 | 只看該作者
重新打表安裝,明顯不同軸。電機不在額定扭矩下工作

點評

手轉很輕松,扭矩不大,低于額定扭矩。  發表于 2016-7-30 18:50
手轉很輕松,扭矩不大,低于額定扭矩。  發表于 2016-7-30 18:50
9#
發表于 2016-7-31 09:06:20 | 只看該作者
就這樣吧,前面的大俠說的很清楚,兩軸不同心,激光對中儀放不下就打表,順便看看和線軌的平行度,都是裝配問題
10#
發表于 2016-8-2 11:13:11 | 只看該作者
個人認為是慣量比過大,樓主前面也解釋過了,手轉很輕松,上電以后,即使不動,也有很大噪音,這個現象就基本排除了機械裝配的問題

目前的現象,跟我以前碰到的情況非常類似,我認為的原因如下

當慣量比過大或過小時,系統就會發生超調,慣量比偏離最佳比值(1:1)越遠,超調就會越嚴重,最嚴重的時候會發生“自激”,不知道我用的詞對不對,現象就是,只要一上電,電機機會嘗試去定位,但是因為慣量比的嚴重不合理,跑過了,然后再回頭,仍然跑過,再回頭。電機實際上在小幅度的頻繁正反轉,試圖去定位,慣量比超的越嚴重,超調也會越嚴重,從而發出很高的噪音,震動

調節剛度會有些改善,但無法徹底解決,因為慣量比已經嚴重超過驅動器可以調節的范圍。

解決辦法也很簡單,重新計算一下變量比,通過增速或減速的方式(調減速比),將慣量比控制在合理范圍里面就可以。

點評

感謝大俠點評。我的結論是基于樓主回復:停下來聲音仍然存在,手轉動感覺很輕。如果現象不是這樣。那我的判斷是不合適的。  發表于 2016-8-3 14:13
根本原因是換了聯軸器后,整個傳動鏈的固有頻率變了。假如正好安裝不好,伺服在服伺的過程中,很容易落在那個點上。  發表于 2016-8-2 14:09
實際是上電不叫的,但一旦動下軸,自激了,就停不下來。通常這種情況,在機械安裝精度正常的情況下,設濾波就可以了。但首先要查安裝精度,如果安裝不好,會出現跑到兩頭叫,中間不叫。  發表于 2016-8-2 14:07
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-14 18:18 , Processed in 0.071114 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表