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樓主: Vecror

如圖,主軸,請教

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31#
發(fā)表于 2015-10-21 21:13:35 | 只看該作者
2266998 發(fā)表于 2015-10-20 10:59
+ [( m4 U6 k% x* h* Z3 p, h" I旋回的主軸,你這個不算大的,比你這個大的還不少,
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1 ?2 r8 b& N4 I0 W1 y8 Q3 N6 c說核心,這個東西就是核心,國內(nèi)玩不好主要是這個, ...
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謝謝998大俠關(guān)于錐套的指點哈。想請教大俠一些疑惑。寫完后發(fā)現(xiàn)又多又亂,所以在每個問題前都加了“Q”。8 E- o  d2 y8 k5 n+ P; z% S! n4 n
最近在計算一根轉(zhuǎn)子的動力學,軸系是全新設計的。空心軸跨距6米多,軸重70多噸,最高工作轉(zhuǎn)速1500rpm。最開始設計的軸頸直徑330。考慮到載荷較大,我選擇了圓瓦軸承。但計算結(jié)果顯示,軸系的穩(wěn)定性和不平衡響應都不過去,(按照API標準評價)。油膜壓力分布也很陡峭。最高壓力超過了30MPa。" m- m- b! ]" E+ m% j8 a' u/ W$ {# C
后來我對比了其他機組的軸系設計,發(fā)現(xiàn)設計轉(zhuǎn)子的老師傅沒有按照流體力學的相似準則進行軸頸尺寸的模化。在對比了不同尺寸的圓瓦和橢圓瓦軸承后,我按照滑動軸承的流體力學相似準則,將軸頸尺寸放到了500。仍然采用圓瓦軸承。7 \2 D/ ^- }; P( I) b
在這個過程中,老師傅一直在質(zhì)疑這樣設計的合理性。按照他的想法,模化就是幾何相似(顯然是錯誤的),載荷可比擬(他看的是平均比壓)。
! z# ]4 v6 G6 g: B, g" _8 h) [為了說服他,我費了老大的勁給他解釋。他說直徑300的方案不能建立完全油膜潤滑,他在水泥車上用過低速的滑動軸承,沒有出現(xiàn)軸承損壞和軸系穩(wěn)定性的問題。我給他解釋說,建立油膜的最低線速度是0.4m/s(讀國產(chǎn)200MW機組資料時看到的實驗數(shù)據(jù)),油膜是能建立起來的。
. c1 R/ z' F8 p. Z7 F0 L他說低速軸系不存在穩(wěn)定性的問題(關(guān)鍵是這轉(zhuǎn)速也不低了)。這點難到了我,我只看到有論文計算過軸系失穩(wěn)后的非線性發(fā)展歷程。論文里指出軸系失穩(wěn)后,由于大的位移擾動,會進入非線性區(qū),但仍然存在一個很大的極限環(huán),在線性區(qū)和極限環(huán)之間有一個很大的范圍,在這個范圍內(nèi)振幅增大(顯然超過了停機值),但轉(zhuǎn)子任然可以繼續(xù)運行。也就是說不存在失穩(wěn)導致的轉(zhuǎn)子飛車,而是由于增幅過大導致動靜剮蹭,由干摩擦引起飛車。我老老實實給他說了,我不解釋還好,一解釋他就認為轉(zhuǎn)子的確可以用,只是計算手段不夠罷了!而我認為即便只看振幅,轉(zhuǎn)子也不能再用了。
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4 l, X' _+ N/ g, W  i% g, T7 H) FQ1:這里有個問題:如果一根轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速足夠低,是否真的不用在乎他的穩(wěn)定性?我沒怎么接觸低速,特別是低速重載配滑動軸承的設備,今天看到這個旋回機才想起請教你這件事。
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; ?9 O: N1 K, Q" b( A, F這次計算讓我想起了另外一件事:年初計算一根19MW發(fā)電機轉(zhuǎn)子。軸系采用圓瓦軸承。當時計算出來的失穩(wěn)轉(zhuǎn)速也過不了。失穩(wěn)轉(zhuǎn)速2700,而運行轉(zhuǎn)速3000,而那套發(fā)電機組的確出現(xiàn)了振動較大的問題。后來問了下電機廠家,磨蹭了好幾個星期,他們才說他們5萬一下的機組振動的確不太好。往往是臨界轉(zhuǎn)速和振幅能算得準,但失穩(wěn)轉(zhuǎn)速就是算不準(應該是前面論文里闡述的那種情況吧?)。我問他為什么很多電機采用圓瓦,他也沒說透。
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Q2:這里就有一個問題:相似的軸系普遍采用橢圓瓦,為什么很多電機都采用圓瓦,是習慣的問題還是別有考慮?畢竟只要改換軸承形式,就可以使得穩(wěn)定性滿足API標準要求。200MW機組當年就出過軸系失穩(wěn)的問題,后來也是通過將6瓦三油葉改成了橢圓瓦解決的。* a$ y3 Y- q: q3 i; P. a, c0 Z
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8 \; p1 |' f, j( ]/ RQQ3:海南電廠三號機出現(xiàn)過飛車事故,EPRI曾經(jīng)進行過事故分析,有資料指出最終導致飛車的因素就是巨大的不平衡量導致動靜剮蹭,進而誘發(fā)的飛車,軸承是一直管用的(當然,振幅必然增大)。那么,在API標準中軸系穩(wěn)定性要求的最小對數(shù)衰減率大于0.1,是否該理解為:標準的目的是保證軸系在目前的計算手段可以預測的線性區(qū)內(nèi)運行,而不是真的擔心軸系一失穩(wěn)就飛車。
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  I, \2 X" N" t, GQ4:有標準里推薦了停機值,我想請教一下:設定停機值的參考依據(jù)是什么?避免動靜剮蹭,避免振動能量過大損壞轉(zhuǎn)子-軸承?還是其他因素?: g2 @0 I  r: M6 ~/ m; J* q
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因為好多問題自己都沒想清楚,所以寫得有點亂。謝謝998大俠指點!. N2 i/ k9 e" ]
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/ [. t2 p; d$ j. y9 s- ?7 A: l補充內(nèi)容 (2015-10-22 14:36):0 P& R# u5 W/ M9 |% ~
998大俠,不好意思哈,我話沒說清楚。我是第一次接觸轉(zhuǎn)速這么低的軸。由于第一次計算時發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定性和不平衡響應過不了關(guān),才引出了后面的事。那個老師傅堅持認為低速重載的軸系穩(wěn)定性不是問題,我不認同。

點評

軸系的耦合振動我在后續(xù)的分析中考慮。目前主要在校核單軸,軸頸尺寸改到了500,軸承的各項參數(shù)都落在了公司常規(guī)的范圍內(nèi)。單軸的穩(wěn)定性和不平衡響應曲線都滿足要求。后面主要是軸系計算了。  發(fā)表于 2015-10-22 14:41
此外,關(guān)于你說的軸浪。計算這根轉(zhuǎn)子時沒想到會出現(xiàn)這個問題。之前看你提到過軸浪。我找了些資料看。應該就是軸向、扭轉(zhuǎn)振動耦合吧?  發(fā)表于 2015-10-22 14:38
1500轉(zhuǎn)不算高的,計算這些軸,不僅強度,剛度問題,要考慮某個轉(zhuǎn)速的‘臨界值’,考慮油膜厚度與油膜剛度等問題,油膜剛度與軸系振動還有關(guān)系,支撐長度距離大了,運轉(zhuǎn)過程還有‘軸浪’,都考慮好了,才能計算  發(fā)表于 2015-10-22 09:42
低速重載的資料不好找。  發(fā)表于 2015-10-21 21:28
其實還有個問題:我把軸承直徑放到500的方向沒問題吧?第一次算這么大的東西,雖然理論,軸系參數(shù)都算常規(guī),但心里還是比較虛。我參考過類似機組的,但轉(zhuǎn)速至少都是3000以上的。  發(fā)表于 2015-10-21 21:28
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發(fā)表于 2015-10-21 22:25:40 | 只看該作者
看著就眼熟,果然是破碎機上的軸,見過比這個還大的,襯板要高錳鋼,經(jīng)過水韌處理,
33#
發(fā)表于 2015-10-23 12:38:41 | 只看該作者
什么機器上面的?威武
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