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本帖最后由 zhuxiaohua 于 2014-7-19 17:21 編輯 2 x, k7 t6 B9 |* J9 l( J6 H* z
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我有一批零件,這批零件的工藝應該成熟;因為該零件按照此工藝已經批量生產了3次都未出現此現象。現在是批量生產第四次了,出現了以下情況:7 H& z4 d+ R/ @, [4 V
該零件工藝描述如下:* p3 E( l; C1 `0 ~$ U! c
1.該零件圖紙請見附件,# i- P) Y/ ?2 Z* _% K3 c( p+ u% S
2.該零件試中間是空心的,而且內壁需要承受210bar的壓力,為了保證質量、節約材料我們采用了鍛件工藝,而不是圓鋼。2 Z3 M$ T9 b) A
3.零件材料是20CrMnTi,毛坯經過鍛造后,進行正火處理,正火的溫度要求超過930度,硬度范圍:HB156-207;
; w' Q0 _4 }1 g9 A$ M- v4.粗車,留單邊1.25毫米的余量后,再進行數控車,外形數控車到圖紙尺寸,內圓和球面處留有單邊余量0.25毫米。( d& {1 h. G3 J0 W6 ^
5.進行滲碳淬火處理,該熱處理溫度控制在930度以下進行。$ r7 l# Y6 l( a
6.進行磨削內圓和外球面磨削。& N6 D! v j% i
出現問題:
3 t9 X0 V0 b B$ l% p1.先該零件經過上面第五道滲碳淬火后,零件整體向內收縮0.5毫米,
" S0 S8 g: B6 y. Y1 ^2.以前3次工藝都未出現上述情況,最多就是有小的變形,變形量也就是在0.1-0.15毫米。
c1 m" V" K: n3 a5 s$ x- m3.經過跟每個加工工序廠家溝通后,他們都是按照圖紙工藝進行加工和熱處理。而且可以肯定粗車的尺寸和數控車的尺寸都沒有問題,因為我們的檢驗部門都有檢驗記錄。) u0 O! e! t7 _0 Y
4.經過多次跟熱處理廠家進行溝通,他們表明我們的正火溫度沒有超過930度;而且該熱處理廠家是一家英國的公司。
8 a2 U8 r. A# ]2 f5.經過跟鍛造廠溝通,他們表明他們的正火肯定是超過930度,他們表明肯定是滲碳淬火工藝出現了問題。
; i, r; L1 l; E" ]' S; W5 |各位機械社區的社友,你們看看問題可能出在那里,對于你們的幫助,本人表示真誠的感謝!2 } Y. f, `$ T+ w/ M2 h; T
希望老鷹版主幫我置頂!多謝!
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