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樓主: 小學徒CC

困擾好久的問題,求助

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11#
發表于 2014-3-13 23:43:55 | 只看該作者
期待lz進一步實驗的進展。
12#
發表于 2014-3-14 09:03:05 | 只看該作者
小學徒CC 發表于 2014-3-13 12:59
  P  r4 u* W. K7 t& P, g道長好,我們廠從開始做這個產品開始就是使用激光焊接,焊接環境無法達到真空。
& S$ n4 z! B6 M) y! d如果投入電子束焊,大概 ...

: f9 O  L" D- H9 \0 h不知道具體產品形態,不容易下定論,不過應該是可以做到真空環境焊接,畢竟連續真空已經是成熟技術了。/ o4 k# c4 s& R4 u! b9 S
電子束焊機根據工件的性狀不同,造價出入很大,泛泛地說是估計不出價格的。空氣的酸性會對泵體有影響,對設備主體,防護重點是暴露在大氣的部分,內部由于常年處于-2量級的真空度,幾乎沒有影響。9 h3 ~6 E+ |. A( q$ m
13#
發表于 2014-3-15 18:13:24 | 只看該作者
小學徒CC 發表于 2014-3-13 13:22 3 x/ U. \4 Z/ e' X/ r
電池生產,是老化7天后才發現有漏,ICEGOOD的分析我認為很有道理,與現場狀況比較吻合
  r, o" L. k& f' X: P
金相是否有結果?我覺得設計結構應該將焊接部位避開電解液,要不然治標不治本,焊接一定是會改變焊接部位的材料性能的,特別是薄板焊接基本上是焊透的。
9 o. z$ X7 \3 B
14#
發表于 2014-4-17 20:27:30 | 只看該作者
材料換用304LL的,碳含量必須低于0.05%,延遲裂紋導致腐蝕
15#
發表于 2014-8-8 17:33:35 | 只看該作者
樓主問題解決了沒有,出來填坑哦
16#
 樓主| 發表于 2014-8-21 16:05:33 | 只看該作者
感謝各位支持和幫助,經過幾個月的實驗和測試,我們還是走回老路——改善焊接時材料表面附著雜質。% M. a1 ]5 ?, V2 k3 k* g. B4 n
這期間試驗過電解液對焊材的腐蝕,確認并不是化學腐蝕導致的焊接小孔,( x" c- N( z% i; l5 i3 q0 f: i
試驗過改變焊接方式,使用連續出光激光焊或者氬弧焊,也不能保證焊接品質,; }/ }% S' i* @
也試驗過一些小的項目:焊接保護氣改善、焊接處結構尺寸變化,焊接參數調整等等方法。
1 E% s0 Q# k1 z; y  o最終,求助技術部門修改產品內部設計,將焊接處盡量避開不沾到電解液,目前焊接品質明顯提升,不良率只有之前的1/3,并且仍有下降的空間。
0 d, p* @1 }9 v" m# J9 ~  j+ t所以,這次的案例告訴我們,在制造體系中,設計始終是領頭部分,只有設計好了,制造才有保證。
17#
 樓主| 發表于 2014-8-21 16:12:48 | 只看該作者
補充一句:焊接的前提一定是焊材無雜質,不管多高的技術,有雜質就是焊不好。
1 T5 q. |: g' c! |+ p0 S* Q6 b這是幾個做激光焊的工程師的共鳴,與大家共勉。
18#
發表于 2014-8-22 16:30:13 | 只看該作者
我就是來這個區學習的!
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