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合金材料零件變形問題

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1#
發表于 2013-2-20 10:49:22 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司有一40Cr4材料的零件,調質處理,硬度HBN255-302。先鏜¢30的孔,過3-4小時后孔會縮小0.005mm左右,再鉆中心距20,孔徑¢14的相關孔,¢30的孔口局部會變大0.01mm左右,嚴重的有0.02mm。不知道為什么?哪位大俠能幫助解決?
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2#
發表于 2013-2-20 11:24:59 | 只看該作者
材料不穩定,正常問題,
- Q" g9 U) g- {% v. J) P
7 p6 {- V8 q. Y9 {1,首先你要去追這個材料是怎么來的?不追這個,玩不下去,比如軋坯與鍛坯的加工變形不同,鍛坯與新式快鍛機打的又不同,你不了解材料怎么來的,就不能控制其內應力,神仙也沒轍,所謂能人、大蝦是因為懂這個了,并不是他有啥高深技術,你必須明白這個,) T2 P  N/ e1 {/ L2 f

8 ^7 |# A/ |8 C6 F  z- F8 h2,對于難以控制的變形,要求高的加工,你可以采用分次退火、粗加工,調質,半精加工,去應力退火,再精加工的分步驟形式,逐次消除應力變形,我就是這么玩的,但成本高,沒辦法,想玩好了就得多花錢,

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大俠真厲害!您說的第一點我還真的沒有想過去分析,只是第二點會想辦法去解決。  發表于 2013-2-20 13:15

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參與人數 1威望 +1 收起 理由
robaiming + 1 熱心助人,專業精湛!

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3#
發表于 2013-2-20 12:09:23 | 只看該作者
說的不錯,想要好的得多花錢
4#
 樓主| 發表于 2013-2-20 13:15:54 | 只看該作者
非常感謝2266998 的回復。該零件是汽車前軸,屬長桿類零件,輥鍛制坯,模鍛成型。對于你說的熱處理,該零件好像不能實現。我公司其他型號的零件毛坯成型方式相同,加工工藝也相同,但從沒出現過類似現象。唯一不同的是該零件的材料40Cr4-B,其他的要不是碳鋼,要不是42CrMo.

點評

42CrMo比40Cr的內應力與加工變形趨勢都小,相對容易控制,40Cr做大軸的材料,有些要求立即退火的,見過熱加工以后沒有即時退火被冷風吹裂的,  發表于 2013-2-20 14:36
5#
發表于 2013-2-20 14:45:48 | 只看該作者
學習了,做個記號,搞懂材料真是機械設計的基礎。
6#
 樓主| 發表于 2013-2-20 17:36:16 | 只看該作者
有沒有好一點的解決辦法?現在孔變形后尺寸超差,已經影響到發貨。

點評

嚴重同意  發表于 2013-2-21 09:12
就像生病了,要找病因,治病,治了才會好,想表面處理一下,或敷衍一下,你發貨了,到客戶那里還是變形,人家照樣不能用,最終你就沒有生意了,玩工業,講究個認真,學德國人吧,你企業就可以長久存在,  發表于 2013-2-20 17:58
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