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推刀磨具問題,批量線切割慢走線成本太高,急尋可行方案

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1#
發表于 2013-1-25 21:55:50 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工件長160mm,最寬處60mm,由3片小的和1片長的疊鉚而成,中間是個“工字”型的孔。. Z7 O' A, Z. ]2 c2 u6 A
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每個單件都是沖模落料而成,工字孔圓為φ25,中間兩個凸角沖落料尺寸為8正0.2---正0.6,4片疊鉚之后使用如圖的1-3號推刀在油壓床下順次推出工字孔,鉗工打角尺光隙法對刀保證推刀的垂直,其它尺寸都能滿足,8要求最后是負0.03---0。9 @( n8 q9 a* O2 |8 \( I
$ V/ @4 @1 B4 t! i
可就是這兩個凸角尺寸8,以前用雙螺旋推刀總是要負0.2左右,10幾年來都是這個精度出的廠,現在要求改進,車間工藝認為是推刀問題,要求磨具重新設計了單螺旋推刀3把,就是圖片中的3把。
  V0 B+ _  f/ R9 X& S4 ^( B/ P! Q  y4 M0 J% j% D+ K9 w
現在我們模具分公司還做不出來推刀了,外委浙江一個什么廠制造的,結果3把新刀回來后,試模,尺寸8還是負0.2左右。
/ _  H8 J; I$ L' {* m+ }& s' S: M: g4 A
我作為設計工藝,認為是角尺對刀只能保證刀的垂直,在圓周方向上沒有定位基準,偏個幾分的角度,肉眼根本看不出,所以總是出現這個問題。* C* p. Y1 m) I
+ s( Q2 G! ?$ I, S# ~
我覺得把這3把刀尺寸8的刀口單邊都磨大0.05---0.1就可以解決,高手是否同意此點。工件是斷路器的一個杠桿,這個尺寸8與之配合的轉軸是8公差為0---到正0.03,每次都是負0.2會導致配合位置過松而影響斷路器的動作值。
9 B8 v$ c( P# s9 F( s+ M0 q" `8 R3 R3 n- Q* F8 ^* ]
為了應急,這些個單件外形及工字孔用線切割慢走絲加工過,可以達到8公差負0.03---0的要求,但這只是應急,批量線切割慢走線太費成本了。
3 u& e$ [; b: o8 p3 P: J0 W- u/ Z" N
請高手指點可行方案。# n0 b0 R! `  k: M1 l! G
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2#
發表于 2013-1-26 07:13:48 | 只看該作者
三把推刀么,磨大一把就能有結果了。我也覺得磨大可以,但還是先下手一把為好;也不比一次磨大到尺寸,先少來點看看方向對頭不?

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3#
發表于 2013-1-26 08:42:50 | 只看該作者
刀檢測下,如沒問題就檢測下夾具和工件變形問題。

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4#
發表于 2013-1-26 08:48:36 | 只看該作者
太高深了
5#
發表于 2013-1-26 08:48:58 | 只看該作者
幫頂一下帖子,期待高手
6#
 樓主| 發表于 2013-1-26 09:08:51 | 只看該作者
回答網友疑問,1、三把推刀是逐級切削的,1的出是2的入,2的出是3的入,2出后,尺寸還在正公差,但用完3后,就負近20絲。2、沒有夾具,就是工件放油壓機底座上,推刀直立在工件上,靠鉗工打角尺將推刀找正垂直,然后開始壓推刀入工件。問題可笑的是,10幾年來都是這個負公差出的廠,到斷路器上再想辦法弄緊,現在老同事退休了,輪到我這等小輩來管理這些產品,現在都要求嚴格按圖尺寸生產,車間就做不出來了,需求我們技術員來解決,真的,不知道為什么,做了幾十年的東西,以前都是稀里糊涂的出了廠,現在要求按圖生產,好多東西都做不出來,包括模具那邊也是,好多模具要求復制時,因為老同志退休或離世,好多模具都做不出了,甚至設計都設計不出來了,其實問題答案很簡單,一是現在的我們這些年輕人很現實了,沒錢的項目大家都不愿付出,二是收入分配不公平,一個車間主任家里就買兩輛車,30多萬,是我們工人不吃不喝10年的收入,所以我們都沒熱情去做事了,即慚愧又悲哀。

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7#
發表于 2013-1-26 11:04:56 | 只看該作者
LS說得對~做事沒熱情  現在都是普遍現象  
8#
發表于 2013-1-26 12:28:45 | 只看該作者
您能確認不是你的推刀有問題嗎?
9#
發表于 2013-1-26 20:57:58 | 只看該作者
要想不松,起碼要10個絲以下。估計推刀時不垂直。。。。
10#
發表于 2013-1-26 23:33:08 | 只看該作者
問題可能出在“沖孔”與“鉚釘”的疊鉚處{:soso_e113:}
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