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再論數控機床床身靜壓軌導再制造

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1#
發表于 2012-10-26 00:02:31 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
再論數控機床床身靜壓軌導再制造      
我在2012,2-6發表的一篇帖子“數控落地鏜床身再制造”中談到  “靜壓軌導對機床軌導的幾何精度要求是最高的,床身導軌面和工作臺導軌面是不能有任和的劃傷。軌導任何的劃傷都會造成一個或著幾個液壓墊的壓力降低,劃傷嚴重的甚至造成液壓墊完全失效”。
今年上半年我廠修了一臺精密機床的靜壓軌導,修前機床工作臺靜壓軌導移動時的幾個液壓墊內的壓力波動很大,超低速移動時有爬行現象。將機床工作臺吊開,發現機床工作臺的靜壓軌導表面有很多拉傷的小槽。床身在國產的導軌磨床上用碗形砂輪磨削,粗糙度>Ra3.2,床身軌導的直線度>0.02mm/1000mm.我廠的機修鉗工配刮工作臺上的導軌,粗糙度>Ra6.3(刮刀刀刃磨的不好)。封油邊比較窄不好刮研,刮刀切入鑄鐵軌導時刀痕很深。試車的效果不理想。
我只好使用我發明的可以刮研淬火軌導的新“刮研工藝”重新刮研了機床的靜壓軌導,床身軌導的不直線度0.01mm/1000mm,全長0.015mm.粗糙度Ra0.4,刮研時用0級平尺研軌導面的接觸點為16~18點/25×25mm.刮研深度<0.003mm.
工作臺軌導淬火,并配刮工作臺的軌導接觸點為16~18點/25×25mm,粗糙度Ra0.4。 刮研深度<0.003mm。如果再多給十幾個工作日,床身軌導的精度,接觸點,粗糙度還可以提高,特別是粗糙度可以到Ra0.2。
試車時工作臺6個點上浮0.015mm~0.020mm,靜壓軌導移動時幾個液壓墊內的壓力非常穩定。
我為了刮研精密機床的靜壓導軌,發明了可以刮研淬火軌導的新“刮研工藝”。這種新的“刮研工藝”與原人工刮研相比有幾個顯著的特點。
1:刮研精度差不多
2:新刮研工藝的粗糙度可達到Ra0.08.刮研深度可以控制在0.002mm以內。
3:新刮研工藝的效率比人工刮研高10倍。
4:新刮研工藝的勞動強度是人工刮研的1/10.
5:新刮研工藝的技術難度是人工刮研的1/10
6:新刮研工藝可以刮研任何角度的平面和內,外園表面。
7:新刮研工藝可以完成人工刮研90/100以上的工作內容。
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發表于 2012-10-27 14:09:29 | 只看該作者
樓主真的是高手, 靜壓還需要向您請教
3#
發表于 2012-10-27 21:52:49 | 只看該作者
本帖最后由 cj0203 于 2012-10-27 21:56 編輯
4 b! m* w+ Z( P: Z7 \) f/ `
; D! f, G; m  x$ ^+ U3 J9 Q{:soso_e179:}  請教下這工藝可以說說嗎?  是軟硬鑄鐵 互研工藝嗎 ?
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