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冷軋帶鋼軋機斷輥頻繁尋找原因

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1#
發表于 2011-5-12 15:28:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近幾天冷軋帶鋼軋機軋輥老是斷。帶鋼寬度300——350.軋輥直徑200.軋前厚度3.2軋后厚度2.4,材質45#和65mn.我分析應該為壓下量過大造成。
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2#
發表于 2011-5-12 15:40:45 | 只看該作者
以前的壓下量是多少?壓下量大了,受力大,彎曲的應力和變形就過大了...各方面的參數來對比一下... 也可能帶鋼坯料的材質不好,或者軋輥的質量不好...& D# k6 H7 D; t" f% e8 Y
/ D# Z9 d% Z" _& w2 E9 o# N+ c# I
不懂...
3#
發表于 2011-5-12 16:24:16 | 只看該作者
這個必須看實物,看怎么斷的?帶坯什么樣子?軋到哪里斷的?泛泛說,神仙也下不了嘴,哈哈
4#
 樓主| 發表于 2011-5-12 19:25:19 | 只看該作者

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剛才到現場看了。兩根都是輥頸處斷。有疲勞裂紋。一根約1/4截面裂紋。斷口整齊。在截面變化最大處。另一根約1/7截面積陳舊性疲勞裂紋。斷口不規則。軋輥斷面組織均由細膩。以前壓下量一般在0.6—0.8mm。材質50鋼。帶鋼兩側厚度差0.01—0.02偏軋可能性較小。! f" L: ~0 N4 n8 I* B7 k
初步懷疑: G2 O* l# a5 B5 h1 N. v
1壓下量較大。原來壓0.8多為低碳鋼。50鋼0.7就可能困難。+ }- J: r4 q7 R
2滑動軸承軸線與軋機軸線交叉。
% L( f1 v9 {9 `: i6 x3疲勞裂紋原因。  q6 ]: q/ k# q# J/ w1 W3 w" `
請大家幫忙尋找原因。謝謝。
% G! n2 L1 E- g$ x: N3 Z& U如果要圖,只有明天發圖。
5#
 樓主| 發表于 2011-5-12 19:29:47 | 只看該作者

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問過生產工。斷口整齊但是疲勞裂紋較大的軋輥,是正常軋鋼斷的。斷口不規則裂紋較小的軋輥在帶鋼壓下以后軋制1.2m就斷輥。
6#
 樓主| 發表于 2011-5-13 07:56:29 | 只看該作者

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早上起來,突然感覺是壓下量過大造成。因為原來該處2級蝸輪壓下無力。通過調節現在壓下已無問題,會不會生產工習慣性操作過壓造成?
7#
 樓主| 發表于 2011-5-17 22:35:24 | 只看該作者
原因已經找到。經檢測上下輥軸線交叉。但是軸線交叉會造成容易斷輥嗎?

點評

按交叉算一下彎矩,一下就知道了,交叉大了,很容易斷輥,  發表于 2011-5-17 22:56
8#
 樓主| 發表于 2011-5-18 00:23:16 | 只看該作者
回復 小蝦1111 的帖子0 @; ~) f5 o8 x/ G" f

3 K4 ~4 i* g* x, q4 u6 O6 s對的。也就是接觸支點發生變化。呵呵。
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