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從八例故障實例的分析,介紹其維修經驗 數控機床維修經驗淺析![]() 作者:紀大圣 單位:黃石經緯紡織機械有限公司 , S+ D1 X" v) o
摘要:闡述數控機床的基本概念,介紹數控機床維護和保養的基本要求,以及維修實例,通過維修實例介紹自己的維修經驗和體會等。
, y5 M n+ L/ ]4 X) c4 M. @) k5 A隨著電子技術和自動化技術的發展,數控機床已在我國批量生產和大量引進。由于其自動化程度高、結構復雜,能實現機械加工的高速度、高精度和高自動化,在企業生產中往往占有重要的地位,如何搞好數控機床的維修管理工作,使其發揮應有的效率,直接關系到企業生產的經濟利益。
' Z; O: q0 z; v% k4 J本人從事數控機床電氣維修工作多年,現將本人在實踐中總結出的經驗,遇到的問題,解決的方法,與同仁們作個闡述,供大家參考和交流,不足之處懇請批評指正。
9 X# O/ I: P- \9 C) T3 S+ _) Y本文為2009第八屆全國數控裝備使用,維修與改造經驗交流會優秀論文# M7 e" s7 X2 W. O* {9 e) Q, U+ y
一、概述
& j( F0 w3 N8 `6 f6 Z6 I要使數控機床發揮其高效率,本人認為首先要重視數控機床日常維護和保養工作,要根據數控機床其功能、結構的不同及實際使用情況,并參照說明書的要求,制訂和建立必要的定期、定級保養制度。做好資料管理和數據備份工作,對長期不用的數控機床,要定期通電,特別是在環境濕度較大的梅雨季節,應每周通電兩次,以防電子元件受潮或印刷板電路霉斷等現象,甚至有時會造成機床參數的丟失,從而造成意想不到的損失。
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! [# K$ }! h3 [" x6 P2 X! E9 _二、維修實例及總結
6 l/ X N9 j0 E- f實例一:我廠一臺FANUC-Oi系統臥式加工中心有兩個刀庫,分別為A刀庫和B刀庫,換刀臂靠運載器在兩個刀庫中移動,實現抓刀和還刀功能,換刀位固定不變。一次故障時,換刀臂在A庫抓刀后,運載器一邊向主軸移動,一邊向換刀位移動,然而到換刀位時運載器并沒有停,而是向上繼續運行,換刀臂一邊旋轉一邊完成換刀動作,直到運載器到B刀庫換刀位才停止。此現象很危險,極易造成設備事故。故障發生時CRT上沒有任何報警提示,通過監視與換刀有關的各個限位開關狀態,開關狀態都正常,外表看似乎是電氣控制問題,然而用電氣方法卻遇到了難題,此時通過分析運載器的工作原理來尋找突破。由于其動作是靠各電磁閥的動作來控制運動的,通過分析其液壓原理圖,發現運載器在換刀位停止是靠撞一塊機械閥的閥芯來控制其停止。通過檢查該機械閥芯,發現該閥芯銹蝕,動作失靈,不能有效關閉油路造成的,經拆開清洗后重裝,故障排出。6 o; V" C4 `! O6 a' `
體會:對于電氣維修人員來說,不僅要掌握數控機床的工作原理,還應熟悉機床的液壓原理。$ i2 W( L& X0 d; N& h+ X) K
% f% _0 Y7 O: g2 O) ?& B ]. w實例二:我廠一臺加工中心,其Y軸驅動電機采用FANUC-S伺服電機,由于電機和編碼器的聯接器斷裂,需脫開編碼和電機之間的連接更換聯接哭器,經更換重裝后,顯示編碼器連接出錯報警,說明編碼器的安裝位置有要求,經查閱相關資料,重新按照以下步驟重裝后,機床正常。現將安裝步驟介紹同仁,以供大家參考。9 R$ h0 [6 f* @% C
(1)將電動機電樞線的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。4 B! U& F ]) Y Z
(2)將U相(電樞插頭的A腳)和直流調壓器的“+”端相聯,V、W和直流調壓器的“—”端相聯,編碼器加入+5V電源(編碼器插頭的J、N腳間)。
7 Q8 ~% j: D4 a. e1 \' L(3)通過調壓器對電動機電樞加入勵磁電流。伺服電動機(永磁式)將自動轉到U相的位置進行定位。5 q9 j2 u/ x0 k1 l4 ~* n' V$ s
注意:加入的勵磁電流不可以太大,只要保證電動機能進行定位即可(實際維修時調整在3-5A)。
, Q, L/ \8 G* K(4)在電動機完成U相定位后,旋轉編碼器,使編碼器的轉子位置檢測信號C1、C2、C4、C8(編碼器插頭的C、P、L、M腳)同時為“1”,使轉子位置檢測信號和電動機實際位置一致。$ f; [" N1 D! h, x% t' j( m2 x* O
(5)安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動機維修。/ T% `$ e# H2 Q& y0 z
體會:伺服電機的電機軸和編碼器(增量式)的聯接,在安裝上有位置上的要求,不能隨意安裝。$ {* t" m" r# L5 m$ x
( |3 D; G" P3 }2 `實例三:我廠一臺立式龍門加工中心,在執行M06主軸換刀定位功能時,主軸旋轉不停,不能定位,經檢查主軸定位上各測試點電壓正常,更換主軸定位備用板故障依舊。由于其主軸定位是靠磁感應器感應發磁體發出定位信號,初步判定其磁感應器有問題,更換磁感器后,主軸定位時,主軸來回搖擺,仍不能定位,經詢問FANUC公司,將磁感應器調換1800重新安裝后,故障排除。
7 B- P. G* s$ U& T% D/ _體會:主軸定位磁傳感器的安裝位置也有要求。
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實例四:我廠一臺H3500臥式加工中心,采用FANUC-0i系統,因系統主板故障,經北京FANUC公司維修后,由于CNC存儲器中有CNC參數、PMC參數、螺距誤差補償等數據全部丟失,必須重新向CNC存儲器輸入這些數據。由于有備份數據,在傳輸數據時應注意以下問題:$ e9 `4 \# Y& U
(1)只有在一定參數條件下,才能進行數據輸入/輸出,要對照備份參數說明書正確輸入以下參數,參數號:0000、0020、0101、0102、0103。
6 C6 {. Y0 h! q) b' o1 Y* y(2)在輸入PMC參數時,要先將K17參數第#1位設定為1,這樣才可選擇數據輸入界面。# s' A% E( i2 K
將以上參數全部輸入時,發現各軸均可手動移動,然而在移動回零操作時,X、Y、Z軸均不動,CRT上無報警信息,在對照參數說明書核對有關軸移動參數時,發現參數1420參數為各軸進給倍率,其數值均為零。將參數全部由“0”改為“500”后,重新執行回零功能,動作正常。1 S+ V" q: Z1 z' m' |' o: A
體會:平時要做好機床參數的備份工作,各機床參數一定要在機床正常情況下備份。
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實例五:辛辛那提1250立式加工中心(CINCINNAT850系統、GE FANUC驅動及交流伺服電機)開機自檢一切正常,在執行回零操作時Y、Z軸工作正常,但X軸卻一直向X—方向移動,直到撞到X—限位開關。正常時應該是向X+方向移動在接近零點時減速并精確停止定位,完成回零動做。出現此現象系統沒有任何提示信息。7 q/ p0 e9 b/ F- K8 G: R
故障分析及排除:此故障很奇怪,轉到手動操作狀態,點動X軸(X+、X—)勻正常,用手輪移動X軸也正常。初步判定驅動器及伺服電機無故障,問題出在CNC部分,用萬用表檢測CN1端子8、9兩腳電壓,發現電壓極性可以隨X軸電機的轉向而變化,但在執行回零操作時發現8、9兩腳電壓極性始終為負,CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統無故障,應該是系統外圍的開關狀態不對。可能性最大的是X軸回零開關,經檢查該開關始終為高電平。原來CNC檢測到回零開關為高電平認為X軸離零點太近,先X—方向移動退出零點一旦回零開關為低電平再向X+方向移動完成回零動做。更換X軸回零開關故障排除。維修完畢做模擬實驗移動X軸使回零開關動作,執行回零操作果然不出所料先X—方向移動退出零點再向X+方向移動完成回零。3 @& h8 g" Q1 [* h# q, A
) O; D0 L4 |) o+ u0 c T. o實例六:辛辛那提MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統、西門子640驅動及交流伺服電機,直線軸全閉環光柵尺反饋)開機自檢一切正常,在執行回零操作時X、Y、Z、B軸動作正常。在完成回零動作后,CRT上出現Axis are aligning的信息沒有消失(正常時應該出現Axis aligning finish)由于提示狀態信息不消失,表示對正沒有完成。系統無法繼續工作,所有的功能鍵都被禁止如同死機一樣。只能關機重啟。
9 d/ b% w8 G6 ^9 e. ]& u; c: {故障分析及排除:轉到手動操作狀態,全部功能操作正常,有了第一例的經驗可以得出以下結論:驅動器及伺服電機無故障,CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統無故障,應該是系統外圍的開關狀態不對。轉到I/O監視畫面,執行回零操作,對照圖紙逐一查看每個與回零有關的開關狀態是否翻轉,發現B軸下落到位的接近開關沒有翻轉。人為的在I 7點輸入高電平(+24V)。系統馬上出現Axis aligning finish 表示對正完成,仔細調整B軸下落到位開關,故障排除。原來系統一直在處于等待狀態,I 7點沒有輸入高電平系統默認的動作沒完成,導致發生“故障”。
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/ m3 B4 x/ V$ k實例七:高明KCM-3000立式龍門加工中心(FANUC-15系統\驅動器\交流伺服電機)開機自檢一切正常,進入程序加工時X、Y、Z軸不能按程序移動,主軸可以旋轉。不執行程序時手動移動X、Y、Z軸正常,執行G00G90X1000正常,但是執行G01G90X1000F200M04S1000就有故障。為何可以執行G00而不能執行G01?出現此現象系統沒有任何提示信息。
1 G# B! H! ~8 H2 N+ u1 N2 {7 c0 b9 _6 T" X故障分析及排除:分析G00是定位, G01是執行加工,加工是要檢測主軸的轉速是否達到設定值后直線軸才能按程序移動。執行G00僅僅是定位,主軸不旋轉也可以。而不能執行G01應該是主軸的轉速沒有達到設定值使直線軸不能按程序移動。觀察CRT上主軸的實際轉速果然沒有達到設定值,并且轉速波動。檢查主軸上的外置編碼器組件,發現編碼器的聯軸器松動、一個固定螺釘丟失。修復后故障排除。5 L R, ~% X' N. X$ Q
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實例八:MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統、西門子驅動及交流伺服電機)開機自檢工作一切正常,在加工的過程中經常無規律地出現自動關機(MACHINE OFF),液壓、主軸、冷卻、進給等也同時關閉。給加工帶來很大麻煩,特別是在攻絲的時候停機造成絲錐折斷、嚴重時工件報廢,直接經濟損失很大,操作員不敢加工。整個過程沒有任何警示信息出現,也沒有預兆和規律。
E3 U7 r6 }5 ^. U+ e a故障分析及排除:關機信息(MACHINE OFF)應該只有在按動關機按鈕的情況下才出現。在加工的過程中無規律關機后檢查機床沒有發現故障,無法捕捉到瞬時出現的故障點。將與關機有關的開關、電路、電纜、繼電器、接口板卡等全部仔細檢查部分更換,對全機的可疑的接近開關等逐一測試檢查,故障還不時出現。經向生產廠多次咨詢,懷疑是軟件問題,在其指導下進行了軟件刷新,故障沒有排除。以經驗判斷是一個軟故障,電源干擾或某個重要系統的接口狀態抖動所致,將各個伺服單元送進CNC的READ信號短接,深夜開機空運行,故障存在。排除了電源干擾及軟件問題,看來故障在系統外圍的開關狀態了,但在系統I/O監視畫面又都正常,用帶儲存功能的示波器監視24V、15V、12V、5V以及重點懷疑的輸入點。終于在一次故障發生時捕捉到接近開關LS17瞬時抖動,做模擬實驗I 23(LS17)輸入+24V,故障立即出現,分析LS18、LS17是檢測主軸的刀具情況,有三種狀態(10、00、01),分別代表松刀、有刀、無刀。在加工的過程主軸旋轉震動出現01表示無刀,系統運行的條件破壞導致關機(MACHINE OFF)。仔細檢查原來主軸的刀具拉桿中的碟型彈簧破裂、刀抓螺帽松動,導致刀具拉桿行程加大,接近LS17使它誤動作。修復后故障排除。
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以上是我在數控機床出現故障時維修過程和維修技術的心得和休會,是我多年中近百次數控系統的調試和維修的經驗和總結。雖然,數控系統種類繁多,故障千變萬化,維修方法也不盡相同,一篇短文很難盡述,但是我仍希望把一些基本方法與思路寫出來,與大家交流以期能引起人們對數控系統維修技術的重視,旨在提高數控機床維修工作的快速性與針對性,克服盲目性與片面性,以期達到最佳維修效果。 8 |) u4 f8 O: I! T+ ]' n( A
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