步進電機之所以出現畫面上所示的抖動現象,完全是廠家給步進電機配套用的
驅動板造成的。為了以不變應萬變,廠家的步進電機驅動板,大都采用兩種方式:
一、用外部脈沖頻率向驅動板發出速度信號,頻率快,轉速快。
二、驅動板設幾檔固定轉速,由外部編碼選定。
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很顯然,第一種方式本來是可以做到采用勻減速,達到使機械手不抖動的。
但在實際工作中,這種方式又不現實,因為,上位機不可能分出精力專門侍候
步進電機,所以只能采取第二種方式。
第二種方式只有幾個固定速度,則,不能做到勻減速,尤如公交車以一給定
速度進站,到位踩死剎車,乘客不晃才怪哪!-----不光是晃,還有巨大的噪聲,
想想公路上常聽到的急剎車的聲音就知道了。
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本來在一般的控制中,有點晃動也無所謂,可我們偏偏遇到一個高速旋轉物體精確
定位的項目。我們買了很多廠家的驅動板,都沒能解決問題,逼得我們不得不自己
設計步進電機驅動板。此項目用時兩年,光步進電機驅動板就做了將近二十個版本。
補充:
對于第一種方案,其實用外部脈沖頻率來的效果會更好點(編程也容易,至少在PLC方面是這樣)
但經我實踐下來,曾發生過兩種脈沖點被現象(出廠大約有30多臺,三菱1S型的,壞了2臺各1個點)
后來我只能把它們換在另一個點上了.
后來在程序上做進一步改進后,再沒有發生類似故障
閉門造車是高手,相信在這方面也做了很多工作
大家要更多觀注的所說的啊 |