在利用數控車床車制軸承滾子時,機床自帶夾具存在一定的問題:只適合車削尺寸比較細的棒料;當棒料比較粗(大于Φ45mm)時,出現夾緊力不足,造成刀具和夾具損壞等問題。為此經過實際分析,決定將自帶夾具改造為彈性夾具。 / T5 u b) N) c* ?# D$ q0 R
一、原有夾具存在的問題車床主要車制軸承滾子,車床原設計自帶夾具為普通楔式中空液壓動力三爪夾盤,如下所示。 l) v: x1 g( @ M! R5 B* Z" k
▲ 液壓動力三爪夾盤
2 g$ c3 {. N6 i6 h4 y6 q _4 m
此種夾盤通過中空拉桿在油壓的作用下推動連接盤向上運動,滑塊隨之運動,把力傳遞給夾爪,擠壓夾爪沿滑道運動,夾緊工件;當中空拉桿在另一側油壓的作用下推動連接盤向下運動時,帶動夾爪背向圓心運動,也就是張開夾爪。 7 z: Q5 v) R) a# t
▲ 液壓夾緊機構
% Y6 l. [/ U) @- D4 s
為了減少料頭,提高材料的利用率,該設備設計棒料長度3m。棒料依靠料架、導向套的支撐,進入回轉油缸,通過中空拉桿后由夾爪夾緊。棒料與導向套之間的間隙在2~3mm,棒料存在一定的彎曲現象,因此,當轉速達到額定轉速時,由于棒料的離心力作用,夾爪夾持力喪失較多。隨著工件直徑的增加,棒料的離心力增加,同時工件所受的切削力也增加,夾爪夾緊力就會不足,常常發生棒料轉動和向后位移,造成滾子廢品。 ( h6 V' [9 V5 Q$ ]# k
▲ 料架和導向套支撐棒料機構 3 z0 E8 Q9 Q, U6 D% A2 q3 O
為解決夾緊力不足的問題,嘗試把油壓調高到極限油壓2.8~3.0MPa,使夾盤的夾緊力增大,滿足了工作需要,但同時會出現夾傷棒料表面、動力夾盤壓蓋變形、螺栓和備帽斷裂、料管螺紋損壞、瞬間發生撞刀,造成車刀蹦刃等現象。在加工Φ45mm以上滾子時,只能通過降低轉速或縮短料棒的長度(由3m變為2m)來滿足工作需要,大大降低了生產效率或材料利用率。 / C) P6 v' E2 C0 p4 Q7 m
二、三爪夾盤的改進
4 \& W! F0 d9 G4 f N$ k為了充分提升此種設備的利用率,在降低設備故障率的同時,擴大其滾子加工范圍(車制滾子直徑增加至Φ64mm之內),對車床自帶夾具進行了改進。 . ]2 o! _) z7 z' t1 U
▲ 彈性夾具結構 ' l3 V. l. ]0 L) M' p! J
改進后的夾具取消了原有普通液壓三爪夾盤,重新設計制造了彈性夾具。新設計的夾具主要由彈簧套夾頭、夾持環、夾持塊、夾具體、過渡盤、料管、安全防護罩等部件組成。安裝步驟如下所示。
, H) d! {+ h$ F* H" e" f7 P
▲ 彈性夾具安裝步驟
/ B4 D, y$ {% n+ b: q! M! b 三、彈性夾具的工作原理
4 M* O2 A- l9 B! D3 L) R% D通過過渡盤把夾具體與主軸相連接,彈簧套夾頭安裝在夾具體內,并與料管通過螺紋連接在一起,夾持環安裝在彈簧夾頭上,通過夾持環來定位彈簧套夾頭,以便對夾持塊進行精車調整,達到對棒料外圓的定位夾緊,精車完成后,取下夾持環。 6 T0 C, C- p2 _% `
彈性夾具的夾持塊的內徑尺寸精車后應該與棒料尺寸相同,以確保夾持塊內圓弧面與棒料的外圓弧面充分接觸,增大對棒料的夾緊力,防止棒料發生轉動和向后位移,夾持塊的外徑為標準尺寸,其余部件都設計成通用工件。加工不同直徑滾子時,只需要更換不同型號的夾持塊,便可實現對不同產品的裝夾加工。更換夾持塊方便快捷。
- `9 Y5 b5 P0 F 四、彈性夾具的對比優勢7 R$ T% ^8 i% R8 A7 ~) g- B
1.定心精度高,裝夾工件快捷方便,夾持工件穩定;
4 S/ n& }5 r4 j
2.改成彈性裝夾后,根據產品的投料范圍制作相應的夾持塊,設計簡單,制作方便,更換產品時只需更換夾持塊便可完成夾具的更換; . x$ y1 h# e8 u$ G& e$ j
3.改成彈性裝夾后,在加工大尺寸的滾子時,不會出現崩刃和棒料轉動以及位移現象,徹底解決了三爪夾盤夾緊工件存在的廢品率高、產品質量不穩定、刀具時常損壞等問題;
; A8 H+ o) H6 j: y- G
4.改成彈性裝夾后,設備的加工范圍由原來的直徑Φ45mm以下的滾子,增加到可以加工直徑Φ64mm以下的滾子,設備利用率得到了顯著提高;
4 V" s2 G* D8 s
5.改成彈性裝夾后,加工效率提高了一倍,例如,改造前在加工小球面滾子時,由于球面曲率大,加工倒角和球面曲率時,吃刀量和切削力增加,原有的三爪夾盤夾緊力不夠,棒料夾不緊,容易在倒角處產生振紋。為了保證產品質量,需要通過兩次進刀,減小切削力,來消除倒角處產生的振紋;
3 u$ J2 x+ V0 H5 ^: Q' x
6.由于彈性夾具夾緊力增大,棒料的料頭長度也大幅度縮短,與原來相比,每根棒料的料頭長度縮短了50~60mm,有效節約了原材料; 7 O7 l( f& m& G( T8 U6 Y
7.由于彈性夾具增加了與工件的接觸面積,在保證不減少夾緊力的前提下,減少了夾具與工件之間的單位壓力,即減少了液壓壓力和工裝的損壞。
9 O0 Y1 Z' O. P* ?+ K' y3 W9 ] |