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機械社區
標題:
環境溫度與安裝調試
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作者:
天水藍
時間:
2008-5-8 09:08
標題:
環境溫度與安裝調試
環境溫度與安裝調試
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現在,很多企業都有恒溫車間無塵車間等,用于組裝等工作。大家對環境影響裝配質量已經有了比較深的認識。
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這方面,我有個切身的經驗。
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我們公司大修車間改組的時候,車間有一臺導軌磨出售,后來被周邊一家鑄件加工廠買走。由于這個廠沒有設備安裝能力,因此,要求我們賣設備負責安裝調試合格然后交付給他們。
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到現場一看,條件還算可以,廠房空間足夠大,沒有直射陽光等。這些是安裝這種大型設備必備的。由于是二手設備,廠家的要求也不是很高,只是磨類似普通車床導軌之類的,因此對于調試我們還是蠻有把握的。
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這臺導軌磨重要組成部分包括磨頭,床身和液壓系統。
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磨頭精度很高,但是此次搬家,不需調整。
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液壓系統最重要的部分是動壓導軌。
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床身部分主要是調整幾何形狀。
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床身是基礎,因此,進場后,拼接床身,調水平和直線度是第一項工作。
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我們一共6個人,本想一天就位,一天調整,兩天搞定。實際進展遠沒有我們想的這么簡單。
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床身很長,接近20米。準直儀和水平儀同時使用,幾十個墊鐵,調整一遍至少2個小時,再復查一邊,就半天了。一天下來只能調整2圈。
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3天過去了,我們把每天的調整曲線對比了一下,發現居然沒有進展。導軌的直線度數據總是在反復。
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于是我們做了如下推斷:
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1,床身較重,地基不好。
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2,床身本身材料不好
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3,地腳墊鐵質量不好
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4,檢測設備不穩定。
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根據上述分析,開始檢查。
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1,詢問并查詢了圖紙,發現地基做的沒問題,保養時間也足夠。
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2,床身材料也沒問題。這臺設備,在我們車間就使用了10多年了。相當于10多年的自然時效,不好的鑄鐵,也成了好鑄鐵了。
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3,地腳墊鐵也是拆設備時帶過來的,沒有使用不成套的新墊鐵。
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4,檢測設備找專人校準了一下,也沒問題。
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于是陷入僵局。第4天就這么過去了。
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第五天,壯著膽子,再調一次。還是不行。蠻干不管用的,于是大家把調試記錄拿過來仔細分析。突然,我們發現,調試曲線有個特點,就是每天上午的曲線都是一個形狀,下午的曲線都是另外一個形狀。雖然不完全相同,但是趨勢類似。
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于是我們考慮,是不是北方晝夜溫差比較大,這個設備導軌又很長,導致變形引起的。
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于是,第六天只是早上測量一次,不作任何調整。下午再測量一次,不做調整。第7天如此重復一遍。
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果然,第6天和第7天早晚兩次的測量結果分別都是一樣的!
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找到了問題,剩下的事就好辦了。不再起早貪黑了,只在10點以后工作時間調試設備,同時測量出溫差引起的變化量,記錄后提供給使用者,讓他們知道,那個溫度段,設備的那個行程區間是精度最高的。
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后面的安裝工作還算順利。
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現在重要的加工設備,一般廠家會提出使用環境要求。高精設備,也會使用溫度系數小的材料如石材等。
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給某類設備提供一個良好的工作空間,才能達到設計要求,普通的設備,也很有可能會提高一個精度等級。
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以上的經歷,供大家參考
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天水藍
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本帖最后由 天水藍 于 2008-5-8 19:00 編輯
]
作者:
山里面的
時間:
2009-5-19 00:26
最好的教學案例,謝謝!
作者:
langzi8
時間:
2009-5-19 01:20
長見識了,溫差影響好大啊
作者:
向前沖
時間:
2009-5-25 16:00
值得借鑒的現實篇,謝謝樓主。
作者:
山里面的
時間:
2009-5-25 23:40
機械維修中一定不能忽視溫度的影響。
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軸向側隙過小,機器運轉溫升后軸熱漲,伸長量大于側隙,就出問題了。
作者:
hweight
時間:
2009-10-17 21:22
樓主的經驗,長見識了。
作者:
youdai36
時間:
2009-10-18 22:44
床身20的導軌磨,工作臺應該有8米以上,蠻大的
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確實像這么長的床身,溫度影響是很大的
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我們公司也有一臺10工作臺的,我們在南方,一開始在夏天的時候調精度,不管怎么調總是調不好,后來到了秋天時候弄好了,秋天的溫差比較小,這個就更能應征了溫差產生的影響
作者:
asdcp
時間:
2009-10-18 22:53
很多東西都在實踐中學習
作者:
dlp
時間:
2009-10-19 21:26
實踐出真知!
作者:
zjhioau
時間:
2009-10-23 21:18
收藏此貼了??!
作者:
ayksh
時間:
2009-10-24 01:39
值得借鑒的現實篇,謝謝
作者:
霽雨星辰1
時間:
2009-10-26 23:07
很多東西都在實踐中學習
作者:
5ego
時間:
2018-12-23 13:03
huge
作者:
fengyujun204
時間:
2019-2-13 16:06
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很多東西都在實踐中學習
作者:
tianzixiai88
時間:
2019-10-14 09:12
感謝樓樓的熱情分享
作者:
ccc72
時間:
2021-4-24 14:20
學習了
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作者:
大寫的大
時間:
2022-2-21 15:59
有心人!非常感謝!
作者:
dearboy8888
時間:
2023-11-9 08:29
學習了
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