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機(jī)械社區(qū)

標(biāo)題: 又來了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下 [打印本頁]

作者: 風(fēng)格尚11    時間: 2017-6-15 19:14
標(biāo)題: 又來了!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下
[attach]425249[/attach]   
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物體不動,同一個產(chǎn)品,測得的值不同,最大相差0.1mm    為什么???
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作者: 謙卑畏天恩    時間: 2017-6-15 19:55
電阻有溫飄
作者: 未來第一站    時間: 2017-6-15 20:52
整個機(jī)構(gòu)的重復(fù)定位精度不夠。
作者: hyr003    時間: 2017-6-15 21:02
導(dǎo)軌的精度等級是多少?
作者: 機(jī)械——菜鳥    時間: 2017-6-15 21:39
建議你打個表,看看機(jī)械部分的重復(fù)定位精度是多少!先排除機(jī)械結(jié)構(gòu)本身的定位誤差
作者: alecx1234    時間: 2017-6-15 22:26
用滾珠絲杠要好吧,可能不是傳感器的精度而是螺桿的精度有問題
作者: Cavalier_Ricky    時間: 2017-6-15 22:41
產(chǎn)品多長?材質(zhì)是什么?產(chǎn)品是怎么夾持的?用氣缸的理由是什么?。。。。。。。。。。
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作者: pengzhiping    時間: 2017-6-15 23:23
限位器接觸的時候產(chǎn)生了彈性變形。
作者: 廣州粵研鐘彥華    時間: 2017-6-16 08:11
位移傳感器應(yīng)該直接接觸工件
作者: ywjianghu    時間: 2017-6-16 08:15
畫這個圖也化了時間。1 \. p! Z0 r1 T( d- A( {+ I2 v% {/ r
如果你上一段錄像,包含的信息就更多了。
0 d9 D( ]' N# J  j正常來說,測量時用的力需要溫柔穩(wěn)定,用氣缸的運(yùn)動,相對來說,太粗暴。
作者: xiaobing86203    時間: 2017-6-16 08:20
也有可能是氣缸推力過大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時狀態(tài)有差別;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會有受力點(diǎn)偏差
作者: 水屬性    時間: 2017-6-16 08:30
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常
作者: Adobλ    時間: 2017-6-16 08:57
信息全面點(diǎn)
作者: 想飛的鳥~~    時間: 2017-6-16 09:05
靠什么復(fù)位呢?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?[attach]425279[/attach]以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國產(chǎn)的沒出現(xiàn)過那么大的誤差!
作者: 淡然    時間: 2017-6-16 09:32
可以試試其它的長度檢測方式。
( k! l  |% L0 m. h# d: t8 {2 E
作者: 廣州粵研鐘彥華    時間: 2017-6-16 10:12
[attach]425283[/attach]
" n# q, l7 d; ]5 _( t1 u4 x
作者: ltzian    時間: 2017-6-16 11:54
重復(fù)定位的問題。另外盡量減少沖擊等振動對估器的影響
作者: 俺是一片云!    時間: 2017-6-16 18:25
我來看看最終原因是什么?
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作者: NEMO_LLSoQ    時間: 2017-6-16 21:31
電阻式的測長機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。/ Z9 x* e$ }; ]6 `" @8 w1 [
建議用光柵尺。
作者: NBB20    時間: 2017-6-16 23:04
樓主可以參考下面的辦法,試驗(yàn)一下:
( `4 x0 m" e7 E. C1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開,單獨(dú)測試傳感器,壓入、彈出的變動量,既重復(fù)定位精度。
7 ^6 `; T! K+ }7 C( A' N! S4 u2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差。
8 G0 K3 a- ^1 y3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,手動用推動這個機(jī)構(gòu)到阻擋點(diǎn),嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點(diǎn)的剛度。
2 t1 H* @+ w! V: z4 l從傳感器一直到整個尺寸傳遞機(jī)構(gòu),過程拆開了一點(diǎn)點(diǎn)試驗(yàn)每個部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的
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0 q# u6 e5 Q$ P' a9 a6 W- _個人覺得,4 n5 l7 o) ~  {9 e' u
1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性# P2 x1 i' }# ?( |
2.氣缸前一定要加緩沖器,盡量消除彈跳
* ^/ y6 H3 u& a% j! o$ j# k3 S+ U+ H6 X  R6 I3.阻擋點(diǎn)增大剛度,設(shè)有磨損槽,定期更換9 ]+ F/ _6 o$ s* X, i4 {6 N
1 Y1 x* h. s$ G  g& L/ k& k2 `- d

3 y3 P8 f5 R4 U$ J1 t9 Q* W9 s6 `
5 _" C7 N$ p4 R0 B# I
9 s6 ]/ w$ d; \5 L7 |
作者: 姚凱machine    時間: 2017-6-17 16:53
樓主看你畫的導(dǎo)軌像THK的導(dǎo)軌,精度μ級的,但是氣缸+限位的重復(fù)定位給精度0.1mm以上,所以能否考慮電缸(直線模組),電缸自帶導(dǎo)向,可以取代你的限位、氣缸、導(dǎo)軌。
作者: lxb6411    時間: 2017-6-22 16:28
樓主有可能是傳感器伸縮方向和工件的接觸面不垂直造成的。
作者: threetigher    時間: 2017-9-24 00:15
NEMO_LLSoQ 發(fā)表于 2017-6-16 21:31
" \' P8 T$ s0 u1 f電阻式的測長機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。2 O/ B' Z, P8 ]/ [7 a9 m& _5 K
建議用光柵尺。
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有沒推薦的光柵尺,謝謝!
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