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標題: 有沒有更好的方法,解決這塊板的平面度 [打印本頁]

作者: czy夜航    時間: 2015-4-21 14:49
標題: 有沒有更好的方法,解決這塊板的平面度
灰口鑄鐵HT250板,厚度30.5毫米,平面規(guī)格650毫米*800毫米,表面高頻淬火回火后,磨平面650*800這個正反面,技術要求平面度0.05毫米,厚度無要求。可是我這塊板實際磨后,測量平面度0.45毫米,請教有沒有更好的方法,解決這塊板的平面度。
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作者: 請叫我財神    時間: 2015-4-21 15:11
珩磨?
作者: shaokuang    時間: 2015-4-21 15:17
是灰口鑄鐵難磨嗎?
作者: 上海狐飛    時間: 2015-4-21 15:22
刮,按平板辦法。機加工的方法變形嚴重。
作者: 極速尖兵    時間: 2015-4-21 15:24
人工配刮
作者: Silicen    時間: 2015-4-21 15:33
用刮刀,找有經驗的師傅刮研
作者: luxiang821    時間: 2015-4-21 15:44
本帖最后由 luxiang821 于 2015-4-21 15:47 編輯 4 H# v* \- F" m5 f+ ]% I5 p

0 q- q6 x0 D& f* K6 p需要人工時效去除應力1 L6 E; @( D0 u4 p* F" \
最好粗加工前后各一次。
作者: 許傳偉    時間: 2015-4-21 15:58
高頻變形了!想辦法把某一面搞平
作者: huhaofei    時間: 2015-4-21 16:24
熱處理后時效,有條件就自然時效,先粗加工,再時效,然后精磨。& _! z! J" |' R  f
要是覺得麻煩,熱處理后時效可以去掉。
作者: 竹桿捅飛機    時間: 2015-4-21 16:50
磨加工后,要是還變形,那就只能刮研
作者: czy夜航    時間: 2015-4-21 19:46
如果用刮研,這樣費用那不是挺貴。
作者: 龍游大海    時間: 2015-4-21 22:21
可能是吸盤造成工件變形,拿下來后就變形了
作者: czy夜航    時間: 2015-4-22 08:43
龍游大海 發(fā)表于 2015-4-21 22:21 4 k: ^% Y4 w3 i8 f( E* S6 Y
可能是吸盤造成工件變形,拿下來后就變形了
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這塊板有30厚,磨后拿下來,測量四個角平面度只差0.06,中間就差多了,有0.45,放在平臺上用眼都可以看中間頂起來。這吸盤有這大的力量,可以把工件吸到變形。
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作者: luxiang821    時間: 2015-4-22 11:39
本帖最后由 luxiang821 于 2015-4-22 11:41 編輯 0 ]5 N+ u9 g9 W; c$ I

3 m: w: p2 S; X8 k0 U你這明顯是應力變形按工件尺寸平面度等級算7級精度,0.45的話都快12級了,啥磨床啊6 U+ j5 u% u3 H, l/ @, l: V: y  \
以前我設計過一個L形的彎板(HT150的),是一個量具基座。立面也就200x300的樣,平面度要求一絲以內(比5級還高),還有垂直度要求(時間久記不清了)出廠的時候是合格的,但是裝配完發(fā)到客戶那沒多久,客戶反饋變形了,后來反查就是因為時效沒處理好。& p" \: S& y4 S6 h
你這就一個平板,厚度沒要求,沒別的招,就是翻面磨多磨幾遍。/ C: p! S6 Q" t  {* b2 s' e/ S! s
你這還高頻淬火了,如果不時效處理,內應力(包括粗加工應力)消除不了,累死也達不到。
9 i8 f/ O2 t& G* v# }% L: q' ^刮研效率低是一方面,像這么大的平板一般需要兩塊板互研,你算算成本吧。再說了7級精度需要研磨嗎?
作者: czy夜航    時間: 2015-4-23 15:10
這個問題已經找到了,是熱處理變形大造成的(此板高頻淬火后,做回火處理的),再就是磨床員工的經驗不足,現正在解決進行中。




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