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標(biāo)題: 油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵引起的維修事件實(shí)錄 [打印本頁]
作者: xiaohu999 時(shí)間: 2013-8-17 20:55
標(biāo)題: 油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵引起的維修事件實(shí)錄
公司一臺(tái)汽車零部件專用設(shè)備.這兩日液壓系統(tǒng)發(fā)生故障,故障處理斷斷續(xù)續(xù)經(jīng)歷兩天時(shí)間。現(xiàn)將處理經(jīng)過記錄在論壇,歡迎共同討論:
8月12日凌晨2:00,正在美夢中。機(jī)修班一兄弟小W來敲門,講對焊機(jī)壞了,領(lǐng)導(dǎo)給我打了十幾個(gè)電話沒人接,要他來叫我。我穿條大褲衩,腳上拖雙拖鞋,往車間走。
路上我問小W故障現(xiàn)象:晚上上班沒多久對焊機(jī)一邊鉗口突然就沒動(dòng)作了,壓力表沒有壓力,系統(tǒng)閥都有拆卸檢查,內(nèi)有黑色粉末顆粒,清潔后無果。然后更換了一臺(tái)油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵,試機(jī)一分鐘壓力正常,隨后又無壓力。小W幾人幾乎所有插裝閥都拆卸查看過,一個(gè)插裝閥內(nèi)有黑色粉末顆粒,但閥芯沒有卡阻,其他插裝閥都無異常情況。
路上大概情況有了了解,到了現(xiàn)場,我叫一兄弟開機(jī)看看情況。設(shè)備啟動(dòng)后,一鉗口壓力表壓力顯示正常8MPa,另一表無反應(yīng)。我看壓力繼電器,系統(tǒng)電磁閥電源指示正常。在來的路上,根據(jù)小W的介紹,我想系統(tǒng)集成塊上應(yīng)該不會(huì)有什么問題,就沒有在拆卸系統(tǒng)插裝閥。
我繞到油研PVL系列雙聯(lián)葉片泵(小流量出口和大流量出口分別供應(yīng)兩個(gè)鉗口,互不干涉)處,一手握住小流量出口(壓力正常的鉗口)的油管,一手握住大流量出口(沒有壓力的鉗口)的油管。小流量油管明顯感到振手,而且有溫度。大流量油管無感覺,油管與泵連接處有些溫度,往上摸漸漸變涼。
此時(shí),我感到奇怪,疑惑不解,小流量出口有壓力,大流量出口怎么就沒有反應(yīng)呢?剛換的新泵不可能有質(zhì)量問題啊?
我手里拿著液壓圖,蹲在旁邊開始思考:1.液壓系統(tǒng)集成塊處是沒有問題的,可以排除;
2.問題點(diǎn)就在泵上,可泵又是新?lián)Q的?不解!3.維修中泄漏液壓油里沒有明顯的贓物。
我有開始回想小W給我介紹的情況:幾乎所有插裝閥都拆卸查看過,一個(gè)插裝閥內(nèi)有黑色粉末顆粒,但閥芯沒有卡阻,其他插裝閥都無異常情況!
黑色粉末顆粒!
我立即叫幾個(gè)兄弟,一人拆卸更換下來的舊泵,,兩人拆卸剛換的新泵,都打開看看內(nèi)部元件。拆完發(fā)現(xiàn)大流量轉(zhuǎn)子與配油盤貼合的兩端都存在嚴(yán)重拉傷情況。附圖片。小流量轉(zhuǎn)子卻沒有任何異常現(xiàn)象。
這是又讓我感到奇怪,要是液壓油內(nèi)有雜物,小流量處怎么有沒有問題呢?
要趕緊找到故障點(diǎn),生產(chǎn)任務(wù)急,不能有太多的耽誤。
我又決定讓兄弟們趕緊找來過濾小車,抽油,查看郵箱內(nèi)部情況。
5:00抽完油,打開油箱,發(fā)現(xiàn)底部有厚厚的污泥,且有許多頭發(fā)絲細(xì)的鐵絲樣的東西。
到此終于找到了“元兇”。問題是小流量處怎么有沒有問題呢?
7:30上班,向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)了維修情況和進(jìn)展。因?yàn)榍懊嫣岬接胁逖b閥里存在有顆粒粉末,我提出要全面拆卸集成塊插裝閥清洗掉里面殘留的污物。
領(lǐng)導(dǎo)講:什么都不要說,發(fā)貨任務(wù)緊張必須趕緊回復(fù)生產(chǎn)。
8:30更換上新的油泵和4桶46#液壓油。試機(jī),壓力表指針全都升起來達(dá)到正常要求值。全線開始生產(chǎn)。我也回宿舍補(bǔ)覺了。
下午5:00,接到車間電話,對焊機(jī)有出現(xiàn)故障了:鉗口壓緊后壓力一直上不去,只能達(dá)到3MPa.但是在放松狀態(tài),壓力又能達(dá)到正常值。
我拿上液壓圖又來到車間,看著液壓圖根據(jù)故障現(xiàn)象分析,排除了壓緊狀態(tài)下,油路上的幾個(gè)點(diǎn)。還有兩個(gè)點(diǎn)不能肯定(附液壓圖)。于是叫來一兄弟,決定先一個(gè)點(diǎn)(插裝閥)看看。拆卸后未發(fā)現(xiàn)異常情況。接著查看另一點(diǎn)(單向閥),拆下閥,用電筆搗了一下閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯不能回彈復(fù)位。找到了故障點(diǎn),想要修復(fù)這個(gè)問題,卻發(fā)現(xiàn)閥芯都不知道是怎么裝進(jìn)去,又沒堵頭什么的,干脆換了個(gè)新的。
5:30試機(jī),壓力恢復(fù)正常,也快6:00要下班了。
8月13日早上,查看晚班交接班記錄,對焊機(jī)有維修3次。原因都是系統(tǒng)閥卡,或別的插裝閥閥芯卡。
上午10:00,車間反饋對焊機(jī)又出現(xiàn)故障,維修人員已經(jīng)處理近一個(gè)小時(shí)了。領(lǐng)導(dǎo)要我到現(xiàn)場看看。故障現(xiàn)象是:壓緊動(dòng)作時(shí)一個(gè)鉗口動(dòng)作緩慢,且壓力表指針在壓緊指令開始瞬間掉的底,回到零位。然后開始慢慢回升。
于是,我開始思考:正常情況應(yīng)該是在壓緊動(dòng)作時(shí)壓力只會(huì)下降一點(diǎn),因?yàn)樾钅芷鲿?huì)快速補(bǔ)充油液過去。但是現(xiàn)在是在放松狀態(tài)壓力指示又很正常。大量的液壓油會(huì)從哪里卸掉呢?
現(xiàn)拆卸了一處可疑點(diǎn)-插裝閥。未發(fā)現(xiàn)異常情況。
然后,我叫一兄弟拿來氮?dú)鈮毫Ρ頇z測氮?dú)鈮毫Α毫Ρ碛诛@示有3MPa的壓力。我用電筆搗了一下?lián)Q向閥,壓力表指針突然降到零。
一兄弟跟我講昨晚有加過氮?dú)猓疫_(dá)到了8MPa.(要求是3-3.5MPa.的)
我拿了活動(dòng)扳手,松開壓力表上的排氣閥,結(jié)果盡然會(huì)噴出油液來。氣囊壞了,我斷定。
我安排人拆卸蓄能器后,站在旁邊想,這兩天設(shè)備故障總是不斷,要徹底的把問題解決掉才行,不然高層領(lǐng)導(dǎo)還以為我們都沒有作為,修了幾天都解決不了。
于是,我跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),必須全面拆卸集成塊插裝閥清洗掉里面殘留的污物。不然,設(shè)備依然會(huì)故障不斷。領(lǐng)導(dǎo)也想到這兩日的情況,同意了。
我另叫兩人過來拆卸插裝閥,必須要仔細(xì)的拆,拆卸后要仔細(xì)的觀察,確保雜物清楚掉。
另一邊拆卸蓄能器的,氣囊已經(jīng)拿出來了。我伸手進(jìn)蓄能器里面摸,發(fā)現(xiàn)有太多的顆粒物。
下午2:00.系統(tǒng)集成塊拆洗,裝回完畢。蓄能器也已經(jīng)OK了。
試機(jī)設(shè)備恢復(fù)正常。
作者: xiaohu999 時(shí)間: 2013-8-17 21:04
附液壓圖
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作者: 張聾子 時(shí)間: 2013-8-17 22:54
上四張圖片葉片泵轉(zhuǎn)子,請問顆粒物從哪來的?
作者: shaokuang 時(shí)間: 2013-8-18 14:40
顆粒物估計(jì)油缸密封圈老化后碎裂的顆粒,污染了液壓油。只有徹底清洗系統(tǒng)才行。9 r( @* Y( A1 e& a
蓄能器破裂只是碰巧。
作者: shaokuang 時(shí)間: 2013-8-18 14:43
樓主這樣的維修實(shí)錄很好,圖文并茂,重在分析,實(shí)踐。
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作者: puma 時(shí)間: 2013-8-18 15:30
樓主太懶了,以前不清洗油箱
作者: xiaohu999 時(shí)間: 2013-8-18 17:17
標(biāo)題: 補(bǔ)充
清洗油箱時(shí),還發(fā)現(xiàn)了回油過濾器里不銹鋼絲亂的一團(tuán)招。從我進(jìn)公司好像已經(jīng)有4年沒有換過了。確屬應(yīng)該出現(xiàn)這樣的故障教訓(xùn)。
7 S; D5 a0 ~" h設(shè)備管理還沒有達(dá)到定期更換或過濾液壓油的情況,旁邊的外資公司據(jù)了解都是定期把液壓油取樣拿出去化驗(yàn)的,不符合要求就更換。液壓配件全部德國正品件空運(yùn)過來的。著實(shí)羨慕!
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作者: xiaohu999 時(shí)間: 2013-8-18 17:18
清洗油箱時(shí),還發(fā)現(xiàn)了回油過濾器里不銹鋼絲亂的一團(tuán)招。從我進(jìn)公司好像已經(jīng)有4年沒有換過了。確屬應(yīng)該出現(xiàn)這樣的故障教訓(xùn)。- |0 G6 b$ J8 g" h* a( L$ [
設(shè)備管理還沒有達(dá)到定期更換或過濾液壓油的情況,旁邊的外資公司據(jù)了解都是定期把液壓油取樣拿出去化驗(yàn)的,不符合要求就更換。液壓配件全部德國正品件空運(yùn)過來的。著實(shí)羨慕!
作者: xiaohu999 時(shí)間: 2013-8-18 17:26
老鷹沒來給點(diǎn)威望,加點(diǎn)分!
作者: qwsazxtanggang 時(shí)間: 2013-8-18 19:10
發(fā)個(gè)上貼的連接
作者: mfka 時(shí)間: 2013-8-18 20:29
在目光短淺的企業(yè)里,換上的是錢啦?
作者: 學(xué)者6 時(shí)間: 2013-8-20 14:51
公司性質(zhì)不一樣,一切從簡,我們油箱清洗都是沒活干的時(shí)候,用鐵鍬鏟的......
作者: jj8899 時(shí)間: 2013-8-20 19:20
學(xué)習(xí)了,LZ在液壓維修方面很是內(nèi)行,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)很豐富!$ D) S% V0 S) f
作者: 柳林挽楓 時(shí)間: 2013-8-24 16:36
哎。。我呆的這家企業(yè),是不出現(xiàn)液壓系統(tǒng)大面積,多次頻繁卡閥,系統(tǒng)壓力掉壓厲害等等情況,是不會(huì)理的!只要能用,哪怕你壓力從180跌到110,只要還能用,基本上沒人管!找領(lǐng)導(dǎo)說時(shí),領(lǐng)導(dǎo)也不重視!后來,大家就都不重視了
作者: 維恩納 時(shí)間: 2013-8-25 15:26
樓主的辦事效率還是挺高的!液壓系統(tǒng)的故障90%以上都是由于污染導(dǎo)致的。
作者: 莫傲楓 時(shí)間: 2013-8-26 08:25
液壓油一般不是要求兩年必須化驗(yàn)一次嗎
作者: 奮斗Xia的青春 時(shí)間: 2013-9-6 17:20
真就這么曲折嗎 。一天壞那么多次
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