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標題: 推刀磨具問題,批量線切割慢走線成本太高,急尋可行方案 [打印本頁]

作者: myg527    時間: 2013-1-25 21:55
標題: 推刀磨具問題,批量線切割慢走線成本太高,急尋可行方案
工件長160mm,最寬處60mm,由3片小的和1片長的疊鉚而成,中間是個“工字”型的孔。4 O2 i" z9 i, |

0 I' Z' ~3 h9 E6 c8 x! w5 X$ v' \每個單件都是沖模落料而成,工字孔圓為φ25,中間兩個凸角沖落料尺寸為8正0.2---正0.6,4片疊鉚之后使用如圖的1-3號推刀在油壓床下順次推出工字孔,鉗工打角尺光隙法對刀保證推刀的垂直,其它尺寸都能滿足,8要求最后是負0.03---0。# D' M, Y0 H# x; s2 {+ U+ r

. \6 V! w0 F: [3 D( d7 g可就是這兩個凸角尺寸8,以前用雙螺旋推刀總是要負0.2左右,10幾年來都是這個精度出的廠,現在要求改進,車間工藝認為是推刀問題,要求磨具重新設計了單螺旋推刀3把,就是圖片中的3把。
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: T& A3 x0 P/ i$ g( [/ K現在我們模具分公司還做不出來推刀了,外委浙江一個什么廠制造的,結果3把新刀回來后,試模,尺寸8還是負0.2左右。
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我作為設計工藝,認為是角尺對刀只能保證刀的垂直,在圓周方向上沒有定位基準,偏個幾分的角度,肉眼根本看不出,所以總是出現這個問題。
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我覺得把這3把刀尺寸8的刀口單邊都磨大0.05---0.1就可以解決,高手是否同意此點。工件是斷路器的一個杠桿,這個尺寸8與之配合的轉軸是8公差為0---到正0.03,每次都是負0.2會導致配合位置過松而影響斷路器的動作值。' J. [7 E) }/ h+ q+ @, e. m/ a# I

# _! w* u8 A8 h. @2 S6 D為了應急,這些個單件外形及工字孔用線切割慢走絲加工過,可以達到8公差負0.03---0的要求,但這只是應急,批量線切割慢走線太費成本了。
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, G; I9 ]8 p* |7 f1 h請高手指點可行方案。; E5 y3 Z) F: ~1 ~8 W/ `0 |2 U

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作者: laodongbeiren    時間: 2013-1-26 07:13
三把推刀么,磨大一把就能有結果了。我也覺得磨大可以,但還是先下手一把為好;也不比一次磨大到尺寸,先少來點看看方向對頭不?
作者: 圈泥子    時間: 2013-1-26 08:42
刀檢測下,如沒問題就檢測下夾具和工件變形問題。
作者: hc2003    時間: 2013-1-26 08:48
太高深了
作者: hc2003    時間: 2013-1-26 08:48
幫頂一下帖子,期待高手
作者: myg527    時間: 2013-1-26 09:08
回答網友疑問,1、三把推刀是逐級切削的,1的出是2的入,2的出是3的入,2出后,尺寸還在正公差,但用完3后,就負近20絲。2、沒有夾具,就是工件放油壓機底座上,推刀直立在工件上,靠鉗工打角尺將推刀找正垂直,然后開始壓推刀入工件。問題可笑的是,10幾年來都是這個負公差出的廠,到斷路器上再想辦法弄緊,現在老同事退休了,輪到我這等小輩來管理這些產品,現在都要求嚴格按圖尺寸生產,車間就做不出來了,需求我們技術員來解決,真的,不知道為什么,做了幾十年的東西,以前都是稀里糊涂的出了廠,現在要求按圖生產,好多東西都做不出來,包括模具那邊也是,好多模具要求復制時,因為老同志退休或離世,好多模具都做不出了,甚至設計都設計不出來了,其實問題答案很簡單,一是現在的我們這些年輕人很現實了,沒錢的項目大家都不愿付出,二是收入分配不公平,一個車間主任家里就買兩輛車,30多萬,是我們工人不吃不喝10年的收入,所以我們都沒熱情去做事了,即慚愧又悲哀。
作者: 輕裝前行丶    時間: 2013-1-26 11:04
LS說得對~做事沒熱情  現在都是普遍現象  
作者: whwjfrank    時間: 2013-1-26 12:28
您能確認不是你的推刀有問題嗎?
作者: kptang    時間: 2013-1-26 20:57
要想不松,起碼要10個絲以下。估計推刀時不垂直。。。。
作者: 魚滿多    時間: 2013-1-26 23:33
問題可能出在“沖孔”與“鉚釘”的疊鉚處{:soso_e113:}
作者: 駑馬    時間: 2013-1-28 16:34
推刀感覺沒有拉刀來得穩定些
作者: ssxko88    時間: 2013-1-29 01:55
本帖最后由 ssxko88 于 2013-1-29 01:59 編輯
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1 `& g; ?8 ]2 c0 x) W似乎沒什么難度,還有這個3絲公差用的著慢走絲么?; H( H# j/ Q6 f6 X7 w
關鍵點你后面用的推刀是一圈圈的,這個適合孔長的地方,2個刃口的距離要小于孔長度.0 q) B& |! @0 Z! U, E6 D" R/ @9 t
以前用的雙螺旋是什么樣的?還有推刀尺寸是否合格。如果你所說的以前的刀是如螺紋狀的對薄板孔合適。
作者: 模具小俠    時間: 2013-2-1 10:19
仔細看了一下樓主的圖紙。覺得如果在加工過程中定位依靠人工定位是出現問題的主要原因。建議您是否可以在一號件上增加定位工藝孔。或者另外設計一個定位夾具。其實,這樣的定位夾具對你們這樣的工件應該不難!另外也要檢查一下推刀的尺寸!9 h- i5 _& g6 O) {6 J+ A
工作出現問題別找借口,這在任何單位都是行不通的!
作者: aji99    時間: 2013-2-17 16:31
感覺12樓說的對,還是工具不適合工藝的問題
作者: myg527    時間: 2013-2-20 23:01
我們沒法檢測推刀是否合格,只能在產品上試模,起碼12年前設計的老推刀推出來是這個問題,2012年請浙江的模具設計單位設計和制造仍然是同樣的問題,就是說這個產品從九幾年開始投產就沒有達到過圖紙要求,只是要求檢驗沒這么嚴格,整臺斷路器裝完之后來點小動作就可以讓產品滿足設計要求,就可以出廠了,斷路器是別家單位設計的,推刀是專業模具公司設計的,他們說只能設計成這樣,我們也提出過人工肉眼定位不準確,希望模具設計一個定位的工裝,可兩家模具公司的設計都說只能設計成這樣,所以只能這樣,要不怎么到這個大論壇里面來找高手解決。
作者: myg527    時間: 2013-2-20 23:12
不知道13樓模具小俠是哪家公司的,是否你的單位是個人人勤奮,人人敢于負責的單位,都是內行領導內行,都是克己奉公,如果是,本人非常向往去你們的單位,我工作很少找理由,也很少推卸責任,所以干了7年,還是個技術員,那些會推卸責任,會找理由,會忽悠的都當了副處長,副科長,人力資源部長,幾個和我一樣,做事沖前頭,吃飯坐邊頭,發錢拿零頭的本分,正直的技術員就還是技術員。所以,我不相信你說的。
作者: p_p_5566    時間: 2013-3-9 23:59
樓主有沒有注意推刀推過前后底圓的尺寸變化情況,還有旋鉚后各板的同心狀態如何?
作者: myg527    時間: 2013-3-16 23:14
回答17樓的,圓25和尺寸17都在公差范圍內,就這個尺寸8,很明顯是角尺對刀時,可以保證垂直,卻無法保證角度,隨便變動個幾分幾秒,幾絲的公差就超過了,雖然找到原因,卻也沒辦法解決,因為請了本公司和浙江的專業磨具設計人員都說工件薄了,只能設計成這樣,所以我們現在還是改線切割工字孔,不是慢走絲,是快絲走慢點,完全可以達到公差,就是那些落料,沖孔的磨具都用不上了,反正是大國企,不在乎。




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