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標(biāo)題: 50#鋼的切削性怎么這么差? [打印本頁]

作者: 簡裝上路    時(shí)間: 2012-11-29 08:21
標(biāo)題: 50#鋼的切削性怎么這么差?
本帖最后由 簡裝上路 于 2012-11-29 08:22 編輯 . K( j2 [+ J7 B% D# n
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我們現(xiàn)在遇到了個(gè)難題,出口產(chǎn)品,做了幾年了。客戶指定材料50#碳素結(jié)構(gòu)鋼,成品機(jī)械性能要求σb≥784Mpa,σs≥480Mpa,延伸率≥10%,斷面收縮率≥25%,硬度229~277HB,目前采用的熱處理工藝為鍛造后正火,再進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,然后進(jìn)行機(jī)加工,但切削性很差,正常一點(diǎn)的時(shí)候比40Cr都差,嚴(yán)重的時(shí)候更是造成刀具壽命驟降到原來的1/3到1/10,外圓和孔加工都困難,特別是孔加工,幾乎做不了。刀具目前外圓用的硬質(zhì)合金,內(nèi)孔Φ5深120用的HSS麻花鉆。很疑惑,含碳量比45鋼高一點(diǎn),切削性竟是天壤之別。而且我們是指定了鋼材廠的,以前用石鋼,現(xiàn)在用興澄鋼廠的。
% b. V% p3 @) R7 N+ \我調(diào)出了這兩年的入廠化學(xué)成分檢測數(shù)據(jù),除了這幾個(gè)月,之前的數(shù)據(jù)除碳含量,其他成分沒什么異常。這幾個(gè)月切削性奇差,化學(xué)成分方面Mn含量從平常的0.6%左右升高為0.8%,但也是在國標(biāo)的上限,這里面Mn%含量到底起了什么壞作用?另外檢查帶狀組織,也是有好有差的。# p+ P! Y  w4 d  i" C' H6 y
熱處理方面。正火+調(diào)質(zhì)應(yīng)該說是比較好的熱處理方法吧,實(shí)際卻改善不了切削性。另外我們遇到個(gè)事情,是另外一種產(chǎn)品,材料20CrMo,以前是鍛造后粗加工然后滲碳淬火+局部退火,后來我們改為鍛造后正火,然后粗加工再熱處理,結(jié)果就發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品切削性變差了。奇怪了,加入了正火,切削性怎么變差了。這里面究竟出了什么異常。不知道有沒有哪位高手能為我解答一下?: W% k- {  o$ T) Y2 z7 L- }

作者: 章建剛    時(shí)間: 2012-11-29 08:54
調(diào)質(zhì)是最終熱處理,50#在加工前的預(yù)處理:退火(根據(jù)材料含碳量)。改善加工性能,Mn元素你寫高了吧。。。50#中的Mn是有益元素,提高強(qiáng)度,縮小奧氏體區(qū),提高熱處理性能。。。呵呵我也不是做這行的,看看其他大俠的見解吧
作者: liu15113419850    時(shí)間: 2012-11-29 09:15
{:soso_e103:}
作者: bob_fang    時(shí)間: 2012-11-29 10:38
真的不是很了解,等待大俠答復(fù)
作者: 764532975    時(shí)間: 2012-11-29 11:33
你打一下熱處理硬度
作者: 簡裝上路    時(shí)間: 2012-11-30 08:03
硬度沒問題,給調(diào)質(zhì)車間提的技術(shù)要求是22~28HRC,調(diào)質(zhì)組織為表面7mm深S1~S4,芯部不超過S5.5,都是合格的。壇子沒有專門的熱處理分區(qū),就發(fā)在這里了,好歹也關(guān)乎切削性嘛。自己頂一下,這個(gè)問題真的很棘手。
作者: ScoRpio.★茫    時(shí)間: 2012-12-3 09:48
建議LZ分先測下鍛件的硬度,然后熱處理完在測下硬度。看下問題是出在哪里?是材料問題還是熱處理工藝問題?




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