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標題: 加工中心加工精度不穩定(鉸孔)!———請教 [打印本頁]

作者: jinanhu    時間: 2010-3-20 03:24
標題: 加工中心加工精度不穩定(鉸孔)!———請教
四年來第一次遇到如此棘手問題,也許是我才疏學淺,經驗不足。就是找不到解決方案了,忘各位老師指點指點!
: |/ w  h: c9 G; ^' H本車間一加工中心對其工件的加工內容有鉆、攻、鉸。其中鉸孔的精度要求很高,要求公差范圍為+0.03mm.(下偏差為零)。如果超出0.01mm就要返修,影響產量增加成本!此孔的直徑為22mm。給本序留的鉸孔余量為單邊0.5mm。一件工件就鉸一孔,一天的產量為400件左右,在正常加工中會有突然超差現象,最大會到+0.09mm。但不橢圓,最多橢圓0.01mm。1、一開始懷疑刀具問題(此鉸刀用的是液壓刀柄),本車間有另一臺與本序一模一樣的機床,加工內容也一樣!把本序超差的刀具安裝到這臺機床使用會加工正常,把這臺加工正常的刀具安在本序會立刻超差。所以刀具方面暫時排除。2、工裝方面,工裝旋轉臺(B軸)通過測重復定位方式測得正常 及檢查定位銷,工件的夾緊裝置都沒問題!3、主軸。 用檢驗棒打主軸跳動為0.02mm(檢驗棒的200mm處、廠家要求0.012mm)、及測主軸的松開時的彈出量都與另臺設備相同!最后實在找不到原因整好倉庫有型號匹配的新電主軸,就把舊主軸更換下來,但結果一切數據和原主軸還是一樣!
9 p% U# g# c5 U% f4 D! }現在此機床還在加工過程中不過操作者是百分百測量!( 原是十件一測)。還是有超差的出現,有時是突然超差一件接著恢復正常,有時會連續超差 最后還是在我們沒有找到原因的情況下 稀里糊涂的自己又恢復了!機床在之前已經正常加工一年多,以前此孔最多是鉸的粗糙度不好了,加工四五千件了才換刀!從沒出現大的情況!, C" h! D8 O5 R& O- O% v3 z: n
本加工中心為發那科16I系統!三軸聯動!B軸旋轉!(我們的測量工具是戴表塞規)
作者: hzd85    時間: 2010-3-20 10:50
我們這里也有臺龍門銑也有這種情況,主要是機床重復定位精度老是變,廠家的解釋是機床沒有達到運行時需要的溫度;事實并非如此,至今也沒解決,精度高的零件都不敢做,做其他件的時候還得經常檢查。感覺國內的床子真讓人擔心。
作者: yuan6238    時間: 2010-3-20 11:43
學習了,頂一下
作者: zhangjusen    時間: 2010-3-20 18:36
據我的經驗可能是機械手的問題,裝刀位置不正確等等。
作者: 手扶拖拉基    時間: 2010-3-20 21:59
單邊留余量0.5,那直徑方向就是1mm,余量太大了,直徑方向0.3-0.4左右就夠了,另外鉸孔之前能不能加一道半精鏜,或去掉鉸孔直接把孔鏜出來
作者: 鰻魚雞湯飯    時間: 2010-3-20 23:47
本帖最后由 鰻魚雞湯飯 于 2010-3-21 00:19 編輯 5 A  C% }( V6 w8 p+ V3 P5 ^
( ]0 F! T0 o4 e0 o1 D; t! @/ a
恩........有沒有檢查各飼服軸的安裝情況?
作者: jinanhu    時間: 2010-3-20 23:50
4# zhangjusen 與機械手是沒有任何關系的!
作者: jinanhu    時間: 2010-3-21 00:08
5# 手扶拖拉基 本機床都已加工了快兩年了!工藝上是沒問題的,我們的產量很緊張,而且是自動線~加一道工序就會影響全線產量!我主要還是要從設備上找出原因!
作者: xianerbin    時間: 2010-3-21 02:25
是不是鉸孔余量太大了
作者: 枯藤    時間: 2010-3-21 07:00
留的余量實在太大了,先把余量降下來再說
作者: 小鏈機    時間: 2010-3-21 08:24
我也認為是余量過大的原因。因為余量小了,加工后的誤差就比余量大時的小不少。
作者: 東海fyh126    時間: 2010-3-21 08:24
鉸孔的精度要求很高,要求公差范圍為+0.03mm.(下偏差為零)精度高嗎,,,,,,,手工都能達到吧,,,主軸游隙太大了。
作者: 狙擊手    時間: 2010-3-21 12:28
沒事檢查下主軸錐面狀況,拉釘、拉鉤狀態。
作者: 暢想未來123    時間: 2010-3-21 12:53
你加工的活是鋼的還是鑄鐵的?
作者: 暢想未來123    時間: 2010-3-21 13:10
1  檢查換刀情況。
6 o) G1 ~7 Z. d2  檢查工件的硬度。
1 [" H9 S: K6 L0 y& j! j3  經常檢查上序給下序的加工量是否有變化?
- C4 g7 K$ n0 h0 Q% R) |4  上面樓主說的也須參考。
作者: jinanhu    時間: 2010-3-21 15:03
14# 暢想未來123 工件是鑄鐵件!
作者: 西北郎    時間: 2010-3-21 20:03
感覺這個尺寸好親切22H8附近,我這里加工這個22H8尺寸,余量0.4-0.6,還算穩定,就是有時會有黑圈在孔內,觸摸光滑
作者: 暢想未來123    時間: 2010-3-21 20:49
鑄造是一門很深奧的學問。同時也可以造成同一爐鐵水倒出的活硬軟不一樣的情況。建議打一下硬度【HRB+—20度】高于這個數尺寸后
1 [3 [9 {( Y4 z6 M9 f# n9 \加工尺寸變化。別的也要注意呀。
作者: 孤獨一世    時間: 2010-3-21 20:51
問什么不是你的加工工藝出現了問題?如果兩臺相同的床子 用相同的程序那么再出問題你再找設備的問題
作者: iamqius    時間: 2010-3-21 21:16
刀的跳動打下看看,看正常不?
作者: jinanhu    時間: 2010-3-22 14:17
19# 孤獨一世 我這兩臺的工藝和加工內容都是一摸一樣的!上序的生產節拍是3分鐘!本序的生產節拍是6分鐘~為了增加產量故安裝了兩臺一樣的機床!這兩臺機床的節拍整合吻合上序的節拍!
作者: ss66771    時間: 2010-3-22 20:03
把毛孔做到21.85就不會出現這種情況了
作者: feixiang0000    時間: 2010-3-22 20:14
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 菜瓜    時間: 2010-3-27 21:03
請問你用的是什么冷卻液??MOBIL的?
作者: rcxf1975    時間: 2010-3-27 22:23
減少加工余量,加大冷卻液流量,檢查鉸刀跳動量,測一下主軸拉力。
作者: p_p_5566    時間: 2010-3-27 22:41
用的不是浮動鉸刀?
作者: 章子惠    時間: 2010-3-28 18:07
我估計是定位檢測傳感器出問題了,或者是控制部分的數模轉換芯片有問題,看一下參考電壓是否接觸牢固
作者: 鰻魚雞湯飯    時間: 2010-3-28 23:59
綜摟主的情況介紹,可以推斷不是工藝問題,不是刀具問題,不是夾具問題,好像也不是主軸問題.
( v0 j% G0 C: z; O  ~所以后面的朋友不要從這些方面入手了.. P+ Y" U5 x8 ~- [, x3 T( _& V
建議徹查一下故障機床的機械傳動部分和電器部分.還有交換一下操作者.操作者的有些習慣也會影響產品.
作者: 追尋116    時間: 2010-3-29 11:09
我們也遇到相似的問題,找了很多原因但都沒有好的解決方法。最合理的解釋是主軸抓刀時,刀柄粘屑造成鉸孔超差或橢圓,非連續性。我們現在百分百測量。可以試一下刀庫增加毛刷定時清理刀柄,但具體實施起來可能投入有點大    我們在主軸上方又加了一個吹氣管,效果只能說一般,出現超差的次數有所下降。
作者: lixinchun66    時間: 2010-3-30 16:50
鉸孔的精度要求很高,要求公差范圍為+0.03mm.(下偏差為零)精度高嗎,,,,,,,手工都能達到吧,,,主軸游隙太大了。
: G; `. U) y" P: M" d你能用手鉸出來嗎??!!!
" k" N! R8 }/ `& w. f應該是留量大了,我們單位很多類似的活干起都沒有問題。
作者: weiwe    時間: 2010-4-2 13:23
1、+0.03mm精度說低也不低,高也不高,樓主可以嘗試適當降低加工余量看一下情況是否有好轉;. M# U8 a% U+ {( \. \2 e  u6 U" K9 q
2、檢查冷卻液流量,檢查冷卻液過濾不好;" ?7 X) P! Z* c- k- k7 X9 G4 Y
3、檢查直徑加工大的工件和正常工件有無區別,例如夾緊點是否有壓痕,粗糙度是否有變化,硬度是否不同;% x9 h$ N" d8 a* g5 c- _
4、測量上道工序孔加工的位置度和本工序是否較大;
  Z0 E3 w+ [) F( }$ ^. P+ T+ Y* ?5、可以嘗試改變刀刃角度,實驗(雖然兩臺設備使用刀具一樣,但相同設備也不能保證機械性能相同);
# k) `, a4 r- s( n/ S3 |6、檢查所有機械連接和接觸動作部件是否有松動或較大間隙;
) L, p7 x# Z8 g4 q' k# g暫時想到這么多,希望給樓主有所幫助。
作者: zq716111    時間: 2010-4-2 18:16
我也覺得余量太大,直徑余量為0.5mm差不多!
作者: 咱的蘋果    時間: 2010-4-2 20:08
我覺得可能是工件太硬了,也可能是刀架有問題
作者: yayunwangcai    時間: 2010-4-3 10:39
余量太大了,請檢查主軸是否干凈。
作者: sclxszlxy    時間: 2010-4-3 21:13
檢查一下加工工件的材料是否穩定?
作者: fxdgb    時間: 2010-4-13 11:45
調正余量,測試一下,看能不能行,比超差返工好
作者: kenlu98    時間: 2010-4-13 12:01
你的鉸空余量可能大了一點,放0.2單邊余量
作者: bearboy88    時間: 2010-4-13 16:33
有沒有用這臺機銑過平面,粗糙度怎么樣??
( p0 h7 Q- U5 g9 z可以考慮一下你的X,Y軸的絲杠和滑塊的問題。2 }: f* O1 t  j9 o' M) j! Q
教你一個簡單的方法,你在主軸上裝個千分表,對準你的基準面,開機上電狀態下,使命搖你的B軸(最好在產生誤差的那個坐標),看表的誤差。就能斷定是不是那兒的問題了。
作者: azhu008    時間: 2010-4-13 22:26
改鏜孔試試。單邊0.5是不是太大了,有個0.2余量就夠了
作者: dajinzhuguan    時間: 2010-4-13 22:35
余量放的太大了,單邊0.2最好,余量大,如果每個產品的硬度不一樣,導致加工時的溫度也不一樣,熱脹冷縮有關系,希望樓主能考慮,
作者: zw1967    時間: 2010-4-13 22:38
余量是大了,另外材料是否均質,還有一個問題大家都忽略了,鉆底孔的鉆頭好不好,進給速度是否合理,冷卻條件?
作者: 龍游大海    時間: 2010-4-13 22:52
單邊留余量0.5,余量太大了.同時切削參數也有關系
作者: 丹陽小子    時間: 2010-4-13 23:37
留的余量太多拉  少點試試再說吧
作者: yubin159669    時間: 2010-4-14 15:18
同意單邊留余量0.5,那直徑方向就是1mm,余量太大了,直徑方向0.3-0.4左右就夠了,另外鉸孔之前能不能加一道半精鏜,或去掉鉸孔直接把孔鏜出來
作者: huntergan    時間: 2010-4-14 15:55
大家提了那么多建議,樓主是不是回句話啊,到底有沒有找到問題根源阿
作者: tshort    時間: 2010-4-14 20:21
我覺得留的余量還是打了點
作者: 山城火鍋    時間: 2010-4-16 15:36
把38、39樓的意見結合起來,你的問題應該可以得到改善或徹底解決
作者: liyushe111    時間: 2010-4-17 09:01
如果排除機床的話,可能是余量太大了,工件硬度分布不均,剛好又絞到比較硬的硬點,硬點又再絞一次,所以就可能大了
作者: polo4050    時間: 2010-4-17 18:24
檢查一下材料硬度有沒有問題?
作者: 魏達    時間: 2010-4-17 21:59
我覺得可能是換刀時刀柄或主軸孔接觸面擠屑了,可以檢查一下換刀時刀柄清理情況。
作者: 天地一笑    時間: 2010-4-17 22:58
感覺留給較的余量大了6 K6 A/ h+ e2 {: Y- W% q3 F! \$ ]
可以半精鏜在精鏜
作者: 唐紫湘    時間: 2010-4-18 15:42
單邊的絞孔的剩余量太大了,最好用進口的瓦爾特的絞刀絞.; `. v6 ]& G* r
要分三步走<鉆,鏜,絞>一定行!
作者: guopingjack    時間: 2010-4-18 22:59
要看你鉸空深度。。。。估計是冷卻液的問題,或者主軸跳動
作者: gxc926    時間: 2010-4-28 20:55
打跳動時打那把鉸刀的跳動,有可能是刀柄墊屑。檢查裝夾的工裝是否能保證裝夾精度,還有就是什么材料的?
作者: shanchangzheng    時間: 2010-4-28 22:51
期待樓主的解決辦法,學習學習
作者: aniu7220    時間: 2010-5-29 18:20
余量太大了,造成絞孔精度不穩定
作者: 龍lljy    時間: 2010-5-30 20:22
余量最多也是0。2啊,不過間還要加一把刀半精加工的
作者: gaopengde1984    時間: 2010-6-10 19:38
加工中心主要的就是工藝。建議你先用21.5的磚頭磚然后在鏜孔。絞空不如鏜孔尤其量大的情況下
作者: qvb123    時間: 2010-6-10 23:52
余量過多,余量小單邊0.1.最好把鉸刀換成是鎢鋼刀.
作者: 南漳    時間: 2010-6-11 09:24
直接用銑刀加工余0.2,然后用鏜刀鏜到位,這樣加工的孔比鉸出的孔要好多了。]
作者: lyuancai01    時間: 2010-6-11 14:27
回復 1# jinanhu   d  X! I% p4 g7 C- h! e8 A( \! m% I

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1 k5 h& N0 A% ?- G' Y" T    既然沒有大的圓度出現,檢查鉸刀重復裝夾后的情況還有工件夾具' k8 m  l" Q# s' X9 \
   再檢查一下另一臺床子的主軸和這個做下對比  b9 [" ?9 W" j  f* d; s  C
   實在接覺不了問題又要生產,可以和技術部門協商一下適當修改一下工藝,把余量改小一點
作者: proehuitu    時間: 2010-6-11 20:27
最好還是聯系廠家,看看他們怎么解釋。
作者: 六角車    時間: 2010-6-11 21:01
切削余量大是一個原因,另一個原因可能是液壓推進系統不穩。機床用的時間不短了,需要更換液壓油,清洗管路,保養相關的機械傳動部位。
作者: lnzzyts    時間: 2010-6-11 21:08
余量放的太大了,單邊0.2最好,余量大
作者: LUOPU1    時間: 2010-6-12 19:05
絞孔余量太大?什么材料?如果是有色金屬還可以,鋼件余量就大了。改為單邊0。1~0。15應該會好的。
作者: 快樂的小魚    時間: 2010-6-12 21:24
刀具改成浮動刀桿鉸刀做成盲孔鉸刀
作者: dumbboy    時間: 2010-6-13 10:45
很多地方都碰到過這種問題,到處排查就是找不出原因,主要還是經驗太少,DX們多提提意見參考參考
作者: dylbn    時間: 2010-6-13 15:38
在鉸刀頸部車一環槽,是該處直徑細一些
作者: wflliuyangmd313    時間: 2010-6-13 18:37
從樓主的描述來看這是隨機誤差,而不是系統誤差,所以覺得沒有什么頭緒啊。哎,一旦遇到隨機問題就復雜了,期待高手來解決了。
作者: wangyugui    時間: 2010-9-4 16:22
。可能佘量過大,影響了產品的精度
作者: 浙江象山    時間: 2010-9-4 21:13
你們鉸什么材料啊 余量太大了 20 30就可以了
作者: xczhang2008    時間: 2010-9-4 22:06
我是初學者~感覺是不是余量多了點?如果不應整個流程建議適當減少余量試試
作者: 襲旸    時間: 2010-9-4 23:20
余量確實偏大,雙邊留0.2就OK了,先鉆孔,再用銑刀插孔,留0.2,然后再鉸孔,我們經常做的0到+0.02以內都沒問題的
作者: 狙擊手    時間: 2010-9-5 00:21
是什么鉸刀呢?
9 E0 w2 j! G! l7 P$ z! {" m出問題時檢測了刀具在主軸上的精度嗎?有鐵屑嗎?; e7 g/ F* C( ?3 B. h
余量減少了嗎?
$ J6 h7 h6 g$ \2 K: e現在怎么樣了?
作者: summer_mr    時間: 2010-9-5 07:26
學習了,今后也要這樣子。謝謝了
作者: jscr28    時間: 2011-5-24 12:40
本人曾經看過一篇文章,也是這種情況,后請一個學校的教授來,查了是周圍環境的間斷震源引起的,希望對你有用!
作者: trilemma    時間: 2011-5-24 22:07
學習
作者: 野獨狼    時間: 2011-5-25 09:08
單邊留余量0.5,那直徑方向就是1mm,余量太大了,直徑方向0.3-0.4左右就夠了 請注意你的道具排屑情況 如果刀具上防止有機械留的產生
5 M. j6 n3 F, F) r5 e
作者: 飛翔123原野    時間: 2011-5-25 13:17
余量太大
作者: guodengke    時間: 2011-5-25 14:38
鉸孔夾頭一般是是浮動的吧,如果這樣工件底孔與鉸刀同軸度要求應不是太高.經驗不足期待高手.
作者: yubin159669    時間: 2011-5-27 21:32
余量太大。。。。。。。。。。。。。
作者: windsunwei    時間: 2011-5-28 00:24
絞孔余量你放這么多干嘛1 j& s' C9 H* N1 w, n# M! P; F
這樣絞不抖才怪呢
! N7 i  |$ f/ u3 m: y你不能搞把鏜刀先鏜下然后留幾絲再絞啊
作者: 秘技    時間: 2011-7-11 16:25
佘量太多!機床問題!!
作者: youxinhai0120    時間: 2011-7-11 17:09
建議:留單邊0.5mm時粗鏜,粗鏜后留單邊0.1~0.2mm給鉸刀鉸孔。這樣加工時間不會增加多少,能夠保證產品加工精度,不需要擔心孔徑變大,時不時調機了,可能反而會提高產能。以上僅供參考!
作者: 八級工    時間: 2011-7-12 21:48
余量是有點大了,先改了在試。
作者: 時光.........    時間: 2011-10-11 20:44
0到正3絲  公差比較大  可以用精鏜刀代替鉸刀  配把21淺孔鉆 或21.5淺孔鉆 在直接用精鏜刀 鏜一毫米是很輕松的  而且較光 較快 精度高  位置度好 垂直度好  要配量具的 22的測量規跟百分表  要試鏜下  嘿嘿  S1200 F150 BIG鏜刀系列  亞洲名牌  我公司都是用的此類刀具  很穩定的  
作者: gaopengde1984    時間: 2011-11-2 16:38
精度高的都是鏜孔那還用鉸的。鉸的效率高多了
作者: 淡定123    時間: 2011-11-2 21:05
絞孔余量有點大吧,要求高了的話先鏜一刀再絞。。個人的看法。。。
作者: yangancheng2008    時間: 2011-11-2 21:34
不知道樓主該問題有沒有解決了,給個結果啊?
作者: anjicai    時間: 2011-11-15 16:44
各位大俠真是踴躍啊  收益了 呵呵
作者: JASON.FANG    時間: 2011-11-15 17:48
這個因素很多,跟你加工的材料、刀具材料等都有關,大0.09MM,一般鉸孔不會大這么多。。




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