久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 尼龍材料熱鉚接后拉絲,求助! [打印本頁]

作者: 湘里狼    時間: 2009-4-15 18:34
標題: 尼龍材料熱鉚接后拉絲,求助!
各位大俠好,如題。是我正在設計的一臺熱鉚接機,鉚接材料為尼龍,
將鉚接沖頭加熱到300度左右進行鉚接,形狀是鉚出來了,可是當沖頭松開的時候,有拉絲現象,并且有很多融化的尼龍材料沾到沖頭上,
請各位大俠指導,謝謝了
鉚接沖頭材質為:锘銅
作者: 害怕伏櫪    時間: 2009-4-15 20:39
應該是使用溫度太高的緣故。
尼龍的種類很多,熔點有差異,但300°C已經是絕大多數尼龍材料的分解溫度。做鉚接,似乎還不需要材料熔化,只需超過軟化點就可以了。一般尼龍的軟化點在200°C左右。在200°C會或再高一點的溫度下,可以使用各種脫模劑,就可以避免拉絲了。
當然也許對效率會有一點影響。
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-15 21:37
謝謝前輩指導,效率的問題先不考慮,
因這是我們公司新開發的商品,先把樣品做出來再說,效率的事情,批量生產的時候再考慮。
您說的脫模劑,是霧狀的噴劑是吧,是不是每次使用時,都要噴在鉚接沖頭上,300度的溫度時,噴上去會不會冒火啊
作者: 成形極限    時間: 2009-4-15 22:05
用脫模劑,硅油類的。也可以用超聲波嘛
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-15 22:48
用脫模劑,硅油類的。也可以用超聲波嘛
fastarrow 發表于 2009-4-15 22:05

能用超聲波的話,我就不會這么麻煩了嘛,哈哈
作者: 海山    時間: 2009-4-16 01:48
如節拍來得及,脫模前加吹氣冷卻后再脫。

鉚點的直徑多大?如偏大(3-4mm以上),加熱要分多段上升,避免外部燒焦了而內部沒軟化。
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 07:27
如節拍來得及,脫模前加吹氣冷卻后再脫。

鉚點的直徑多大?如偏大(3-4mm以上),加熱要分多段上升,避免外部燒焦了而內部沒軟化。
海山 發表于 2009-4-16 01:48

謝謝,鉚接直徑比較大(7.7mm),加熱分多段上升怎么理解?
一開始把溫度加熱到360度,鉚接沖頭材質是紫銅,結果是沖頭外面燒焦起殼
現在用300度,鉚接沖頭的材質改為锘銅,沒有發現燒焦起殼的現象,就是出現拉絲的情況。
作者: 風追云    時間: 2009-4-16 08:26
加熱分多段上升就是升高一定溫度,保溫一段時間,再繼續升高一定溫度,再保溫一段時間……目的是避免被加熱物件各處的溫差過大。
鉚接過程是否這樣:沖頭加熱到300℃左右,與尼龍接觸并保持接觸一定時間,再加力鉚接?
如果是這樣,我想是否可以按如下過程試一下:沖頭加熱到300℃左右,與尼龍接觸并保持接觸一定時間,沖頭后退脫離尼龍并噴水冷卻沖頭,再鉚接。
作者: 圣騎士    時間: 2009-4-16 08:50
3# 湘里狼

我認為害怕伏櫪前輩說的意思是讓你降低溫度
作者: 千山盡雪    時間: 2009-4-16 10:36
沖頭加熱到100度時就要和尼龍接觸,保持一段時間,再加熱到180度,再保持一段時間,再加熱到200度,然后可以開始鉚接,你用300度這么高的溫度應該是鉚點內部還未軟化,其實不用這么高的溫度,所以分段加熱應該可以把溫度降下來.
作者: 吟游路人    時間: 2009-4-16 11:36
這難道不是和尼龍封口機一個道理么?根據材料來定鉚接的溫度和接觸時間就行了吧,支持害怕伏櫪版主的說法.
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 18:28
謝謝各位大俠的指導,今天做了很詳細的實驗,結果的確如害怕伏櫪前輩所說,只要將溫度加熱到尼龍的軟化點就最行了(240度),沒有出現拉絲的情況。
但是還剩下一個問題,但是根據要求,必須要如下工作方法才好:
1、氣缸快速下壓,當接觸到尼龍產品以后,立即停止,并保持10秒
2、然后氣缸慢速下壓,進行鉚接工作
3、鉚接到位以后,氣缸快速返回

我只用了一個氣缸來驅動鉚接沖頭,請問如何實現這個動作呢?
如果用凸輪、或是用絲杠+馬達就好辦了。
請大家指導,謝謝了!
作者: 聶俊    時間: 2009-4-16 19:10
呵呵,兄弟啊,問我啊,有兩種方式,一種是在鉚頭與尼龍這間加上一層薄的纖維布,就可以了,另外一種就是加一層銅片,也是薄的,用彈簧壓著,鉚接完后都是鉚頭先退,然后銅片再退,冷卻很快,就可以解決的了
作者: 害怕伏櫪    時間: 2009-4-16 19:26
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2009-4-16 19:30 編輯

不用單電控的兩位四通閥,改用雙電控三位四通換向閥就可以了。
失電時閥桿處于中位,其時P、A、B、T口各不相通。
一側電磁鐵得電,氣缸活塞桿下行。
壓到工件后即失電,氣缸保持狀態。
延時10秒,同一電磁鐵再得電,完成鉚接。
轉換另一側電磁鐵得電,氣缸返回。
氣動簡單,不必換用其它方式。
好像海山在一個帖子里也曾經說過用三位閥完成特定動作。
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 19:40
呵呵,兄弟啊,問我啊,有兩種方式,一種是在鉚頭與尼龍這間加上一層薄的纖維布,就可以了,另外一種就是加一層銅片,也是薄的,用彈簧壓著,鉚接完后都是鉚頭先退,然后銅片再退,冷卻很快,就可以解決的了
聶俊 發表于 2009-4-16 19:10

哈哈,莫非聶兄有這方面成功的經驗?
這是我們公司新開發的商品,還在試生產中,所以設備也是實驗檢證期間。
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 19:53
不用單電控的兩位四通閥,改用雙電控三位四通換向閥就可以了。
失電時閥桿處于中位,其時P、A、B、T口各不相通。
一側電磁鐵得電,氣缸活塞桿下行。
壓到工件后即失電,氣缸保持狀態。
延時10秒,同一電磁鐵再得 ...
害怕伏櫪 發表于 2009-4-16 19:26

謝謝前輩,您說的是雙線圈電磁閥是吧。
這種電磁閥是可以在線圈斷電的時候保持位置,但好像不能改變速度哦,明天上班我再實驗下看看。
加個彈簧或是緩沖器怎么樣?但是又擔心彈簧吸收了氣缸一部分的壓力,從而導致鉚接壓力不夠,哈哈
作者: dlll    時間: 2009-4-16 20:00
三位五通中央封閉型電磁閥中位停止精度不高,應該達不到樓主的要求。
作者: 海山    時間: 2009-4-16 20:41
12# 湘里狼

這樣做的理由?與直接鉚下后保持10秒的效果對比如何?

你最終的保溫是如何做的?
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 20:59
12# 湘里狼

這樣做的理由?與直接鉚下后保持10秒的效果對比如何?

你最終的保溫是如何做的?
海山 發表于 2009-4-16 20:41

直接鉚接下來的話,有幾點問題解決不了
(氣缸的行程是50mm,不然作業員無法工作,缸徑也是50mm)

1、如果直接用快速下壓+鉚接,并保持10秒的話,速度太快產品底部會被壓裂
2、如果用慢速下壓+鉚接,并保持10秒的話,50mm的行程,要很長時間。工數趕不上

最終的保溫,用害怕伏櫪前輩教的方法,用硅酸鋁耐火纖維材料,效果很好,以前溫度升不上去,現在很快就可以升到300度,而且保溫時間很穩定。
作者: 海山    時間: 2009-4-16 21:32
19# 湘里狼

保溫主要是想學習下具體怎么做的,與焊錫爐的保溫差不多嗎?
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-16 22:03
20# 海山
哈哈,我是參考電烙鐵的發熱、保溫方法來設計的
原理如下:
把發熱鉚接沖頭插入到保溫層里面,只將需要鉚接的一小部分露出來,這樣可以防止熱能流失太快,
不成功也不專業的方法,哈哈
作者: 柏無一庸    時間: 2009-4-17 00:43
降低溫度,將沖頭拋光。
作者: 千山盡雪    時間: 2009-4-17 09:09
不用單電控的兩位四通閥,改用雙電控三位四通換向閥就可以了。中國機械社區  V2 k- a5 l% B
失電時閥桿處于中位,其時P、A、B、T口各不相通。& ~* O$ L' o2 U* |( s$ y) x# N
一側電磁鐵得電,氣缸活塞桿下行。& b! {0 N) }( \7 M
壓到工件后即失電,氣缸保持狀態。
5 O& o6 V4 C6 r5 D6 V. C$ j延時10秒,同一電磁鐵再得 ...
7 `* Y/ z" V* {  B) ]* Qbbs.cmiw.cn害怕伏櫪 發表于 2009-4-16 19:26
這個方法應該不行,一是氣缸的速度控制不了,二是氣缸伸出的的位置控制不了,過頭了會沖裂產品,不到位又加熱不了,應該再加裝一個行程短但比原氣缸缸徑大的的氣缸,兩個氣缸對頂,這樣只要控制大缸徑的氣缸行程就可以控制中間停止位的位置.大缸徑氣缸縮回時就是鉚接了.
作者: 郭棚機器    時間: 2009-4-17 22:36
狼友好啊!
   通篇看了這個求助帖,也不知道怎么做才好。
   溫度高易燒焦,太低又會破裂。如果把尼龍先加熱(在沸水里,沸油里。。。),然后迅速裝夾鉚接,應該會好一點
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-18 00:10
24# 郭棚機器
溫度和鉚接形狀的問題已經基本解決了,
現在想只利用一個氣缸,作兩個行程、兩種速度的工作方式,請問大哥有沒有好的辦法,
作者: 害怕伏櫪    時間: 2009-4-18 05:48
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2009-4-18 06:11 編輯

快速先壓到工件然后停止,這應該沒有問題。
真要調速,那就先把一個二位二通閥和一個單向節流閥并聯,然后再串聯到換向閥到氣缸下腔的氣路中。
快速先壓到工件然后停止,這應該沒有問題。
快進時,二位二通閥打開,壓縮空氣通過換向閥進入氣缸上腔,下腔的空氣經二位二通閥和換向閥排空。慢進時,二位二通閥關閉,下腔的空氣通過單向節流閥的節流閥和換向閥排空。回程時,壓縮空氣通過換向閥和單向節流閥的單向閥進入下腔。
出口節流調速,穩定一些。
(, 下載次數: 76)
作者: 湘里狼    時間: 2009-4-18 08:50
26# 害怕伏櫪
謝謝前輩,晚輩受教了
通過您的指導,我心里已經基本上有底了,禮拜一上班時在實驗看!
作者: cgz    時間: 2009-4-18 13:05
用熱空氣加熱工件,然后用冷沖頭鉚壓這樣效率要高一些.這是我的思路.
作者: mrccc    時間: 2009-4-20 10:34
快速先壓到工件然后停止,這應該沒有問題。
真要調速,那就先把一個二位二通閥和一個單向節流閥并聯,然后再串聯到換向閥到氣缸下腔的氣路中。
快速先壓到工件然后停止,這應該沒有問題。
快進時,二位二通閥打開 ...
害怕伏櫪 發表于 2009-4-18 05:48

不愧是前輩
作者: bbtfcjy    時間: 2014-3-27 23:52
雙氣缸控制,精度會好些
作者: ╭ァ氵sA_n    時間: 2014-3-28 12:45
我以前做過手機裝配的的熱熔,我們的做法是將熱呀的接觸部分進行拋光,然后控制溫度,這樣下來基本上就OK了。
作者: qveskf    時間: 2014-3-28 13:15
本帖最后由 qveskf 于 2014-3-28 13:22 編輯

300度溫度有點高了,拉絲應該是溫度高的原因,不過不管怎么樣,鉚頭如果不做處理多少都會有一些膠粘在鉚頭上影響鉚接,建議將鉚頭鍍鐵氟龍處理;我昨天剛出了一臺熱熔機也是這種情況,鍍了鐵氟龍就一切OK了,希望能對你有幫助!

作者: 5ego    時間: 2018-12-20 22:01
qveskf 發表于 2014-3-28 13:15
300度溫度有點高了,拉絲應該是溫度高的原因,不過不管怎么樣,鉚頭如果不做處理多少都會有一些膠粘在鉚頭 ...

特氟龍能長時間在300度環境下工作嗎

作者: 5ego    時間: 2018-12-20 22:13
5ego 發表于 2018-12-20 22:01
特氟龍能長時間在300度環境下工作嗎

最好不超過200°

作者: 牛有德    時間: 2022-5-18 14:30
謝謝前輩指導




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5