山下敬吾 發表于 2020-2-21 15:32
根據個人經驗,一般采用H7/g6配合。
摩擦力較大的原因未必是軸孔配合問題,也可能是導向軸之間的尺寸偏差 ...
702736 發表于 2020-2-21 15:49
看你的軸是百噸級別的,看你的機架設計和焊接是十噸級別的。不知你的摩擦力大是有多少噸?
haha1835 發表于 2020-2-21 15:38
謝謝,軸套和軸單獨使用是沒有問題的,有0.03的間隙,四個立柱一起用就不行了,加工精度比預計的大的多, ...
山下敬吾 發表于 2020-2-21 15:56
單獨使用沒有問題,說明軸和軸套間的配合沒有問題,并非是兩者的加工尺寸不合格。
兩根導向軸即可決定板 ...
風云緣 發表于 2020-2-21 16:07
四根導柱的位置精度差了
haha1835 發表于 2020-2-21 15:54
這個臺子真不是我設計的,垂向載荷25噸左右,水平兩個有10噸左右的側向力,摩擦力大約有一噸左右,現在 ...
haha1835 發表于 2020-2-21 16:01
謝謝,我也是想放大配合間隙了,以后再做有解決的辦法呢
瘋狂的三極管 發表于 2020-2-22 13:26
四立柱機構為了防止過定位卡死,需要一根柱子有精密配合,其他三根柱子間隙配合
實業誤國 發表于 2020-2-22 16:07
解決方法應該是加工時,將底座、滑座、上座三個零件夾在一起,一次性將四個導柱孔鏜出來。
風云緣 發表于 2020-2-21 16:07
四根導柱的位置精度差了
eifuil 發表于 2020-2-21 18:54
這個東西沒有設計過,不敢說配合公差要 放在多大。其中,三根住相對于某一根柱的位置度,這三個位置度肯定 ...
實業誤國 發表于 2020-2-22 16:07
解決方法應該是加工時,將底座、滑座、上座三個零件夾在一起,一次性將四個導柱孔鏜出來。
jinyongjun 發表于 2020-2-24 13:05
這么大的柱子,公差要求這么高的話,起升的同步性能保證嗎?不能保證起升的同步性,其中一根柱子的摩擦力會 ...
念天悠 發表于 2020-2-23 09:00
這種方式倒是可以,就是稍微麻煩
實業誤國 發表于 2020-2-24 20:15
總的來說是合算的,三塊板分開加工要裝夾三次,鏜12個孔。同時這樣裝配工時小,不會報廢零件。
十三哥 發表于 2020-2-25 17:04
看圖里,你每根立柱都用一個油缸來升降? 那這套裝置就有 4個油缸來進行升降,你怎么能保證4個油缸同時一起 ...
haha1835 發表于 2020-2-21 15:54
這個臺子真不是我設計的,垂向載荷25噸左右,水平兩個有10噸左右的側向力,摩擦力大約有一噸左右,現在 ...
十三哥 發表于 2020-2-25 17:04
看圖里,你每根立柱都用一個油缸來升降? 那這套裝置就有 4個油缸來進行升降,你怎么能保證4個油缸同時一起 ...
一覽縱衫小 發表于 2020-2-26 22:57
你這個是一臺四柱式的液壓機吧,我以前就是做液壓機的,你這個問題不一定是間隙的問題,當然你間隙放大也 ...
zxx2008 發表于 2020-2-27 00:18
大膽估計一下,你這個像是個液壓試驗臺啊?
如果排除間隙和位置度公差、誤差等條件,你這個機架的主體材料 ...
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